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低SiO2烧结矿的生产实践 总被引:1,自引:0,他引:1
在生产实践的基础上,总结了低SiO2烧结矿的烧结特点及对高炉冶炼的影响,并通过分析提出了改进措施,找出了生产低SiO2烧结矿的较好方法。 相似文献
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为评价高炉高煤比条件下低SiO2烧结矿的质量,如还原粉化行为、还原性和高温性能等,采取了3种SiO2含量不同的工业烧结矿进行了模拟炉内状况的实验室实验,得出以下结论:(1)在高煤比操作条件下,随着热流比的下降和烧结矿在500-600℃低温区域滞留时间的缩短,可以减少烧结的还原粉化。这一点巳在福山厂3号和4号高炉的操作中得以证实。(2)随着烧结矿SiO2含量的减少,烧结矿的赤铁矿相和微气孔增加,且由于还原气体扩散到整个还原料层,因此提高了还原性。(3)低SiO2烧结矿的软化开始温度和压力降上升温度都比高SiO2含量烧结矿的高。这意味着在高煤比操作条件下,低SiO2烧结矿可以改善高炉软熔带的透气性。(4)在高煤比操作条件下,尽管低SiO2烧结矿的RDI值较高,但此次实验巳证实,低SiO2烧结矿作为高炉炉料比高SiO2烧结矿好。 相似文献
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在生产实践的基础上 ,总结了低SiO2 烧结矿的烧结特点及对高炉冶炼的影响 ,并通过分析提出了改进措施 ,找出了生产低SiO2 烧结矿的较好方法。 相似文献
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MgOS可以改善高炉炉渣的流动性和脱硫能力。早期高炉主要以加入生熔剂白云石的方式来提高炉渣的MgO含量,目前已经改为通过烧结矿来提高炉渣MgO含量。这主要是为了消除生熔剂在高炉内的分解吸热,将生熔剂的分解由高炉转移至烧结,分解所需的能源就由高成本的高炉焦炭转为相对便宜的焦粉,现在有些厂矿已经开始使用橄榄石,纯橄榄石或蛇纹石作为MgO的来源,这样既提供了SiO2,省去了石英石,也无需提供了分解热能,MgO对高炉炉渣的影响已为人熟知,但其对烧结工艺及结矿质量的影响还不清楚。烧结机的操作结果表明,随烧结矿MgO妗的提高,烧结垂速降低,燃耗升高,烧结矿强度及烧结矿还原性恶化,但烧结矿的还原粉化指数和软熔性能等高温冶金性能有所所改善,本次研究的目的在于借助生产数据来证实烧结矿MgO含量对烧结工艺及烧结矿质量的影响。 相似文献
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降低广钢烧结矿中SiO2和FeO含量的探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
本文探讨了广钢烧结矿中SiO2和FeO的合理含量,阐述了适当降低广钢烧结矿中SiO2和FeO含量后对高炉冶炼和公司经济效益的影响,以及降低广钢烧结矿中SiO2和FeO含量的措施。 相似文献
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MgO是高炉渣四大组分之一,它的变化对炉渣的物理和化学性质影响较大.炉渣中MgO的来源,其一是原料中带入,其二是外加含MgO熔剂.我厂烧结矿及炉渣中MgO经历由低→高→适中的过程.现根据我厂多年生产实践,就MgO渣冶炼的几个问题分析如下:一、烧结矿和高炉炉渣中MgO变化的状况从1963~1981年我厂烧结矿MgO和高炉炉渣中MgO变化情况及原燃料特点大致可分以下几个阶段. 相似文献
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针对高炉冶炼钒钛烧结矿软熔滴落带的特点,对实验室软熔滴落装置模拟高炉条件制备的软熔带和滴落带试样进行了研究,弄清了这个区间的物相组成。 相似文献
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前言 高MgO烧结矿自1980年开始试验并于1983年转产以来,高炉生产反映良好。试验和生产数据表明,在当时的原料条件下增加烧结矿MgO含量不仅在一定程度上克服了包钢烧结矿软熔温度低的弱点(软化温度提高了70~80℃),而且使高温还原性能也得到改善。此外,也提高了RDI(>6.3mm%)值。在高炉冶炼中,高MgO烧结矿改善了炉渣的性能,增加了炉渣的比热,改善了炉渣的脱S和排碱能力,提 相似文献
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新兴铸管公司为进一步改善烧结矿质量,采取优化原料结构,提高生石灰质量、实施厚料层烧结、提高烧结矿碱度、适当增加配碳量、延长烧结时间等一系列措施,在烧结矿强度满足高炉冶炼需要的前提下,将烧结矿中的SiO2由原来的4.5%以上降低到了4.2%左右的水平,成功实现高铁低硅烧结生产,为高炉经济技术指标的持续进步创造了条件。 相似文献
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随着精料水平的提高,高炉生产指标明显改善,但也带来了一些问题,如:烧结料SiO2含量偏低,粘结相不足,导致烧结矿强度降低;(Al2O3)含量升高,炉渣流动性差;偏面追求高熟料比等。针对这些问题,并结合一些企业的生产实践,作者提出了解决问题的对策。 相似文献
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高炉入炉原料——烧结矿性能的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为满足大中型高炉强化冶炼的需要,必须保证高炉入炉熟料--烧结矿的粒度及其冶金性能。近几年来,武钢根据高炉大型化和吃精料的方针,铁分提高到56%左右,而入炉熟料--烧结矿在满足高炉物前提下,其冶金性能与其自身的碱度和相组成结构的关系如何,现就近一年来的生产跟踪研究结果进行评述。 相似文献
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长期以来,太钢高炉渣中Al2O3维持在15%左右,MgO含量仅为6%左右,渣型不合理,冶炼低硅、低硫铁困难。近两年,通过提高烧结矿MgO含量,优化高炉炉料结构.渣中MgO由6%上升到8%~10%,使炉渣的熔化性能、流动性和稳定性得到了改善, 相似文献
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通常认为含钛烧结矿铁品位低、成分和矿相复杂,与普通烧结矿相比更加难以在高炉中冶炼。然而实际生产中,冶炼含钛烧结矿的高炉利用系数并不低,原因是其软熔成渣行为与普通烧结矿具有很大差异性。为弄清差异产生的原因、解析含钛烧结矿在高炉中的熔炼情况,通过测定现场含钛烧结矿的软熔性能,并利用扫描电镜和X射线衍射分析熔滴特征温度下中断试样的微观结构和矿相组成,阐明其在软熔过程中的成渣特点。结果表明,含钛烧结矿软熔温度较低,最大压差为547 kPa,低于典型的普通高碱度烧结矿。软熔过程渣中矿相主要为FeO、黄长石和钙钛矿,共晶温度低是软熔温度较低的主要原因。压差曲线表现出二次陡升特点,这是渣相熔化温度与金属铁熔点相差过大造成的。 相似文献