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1原系统情况 我厂 1996年投产的 2 000t/d生产线原料制备采用了 MPS3450立磨 (或称辊式磨 ),粗、细粉分离采用的是油马达驱动分离器。分离器调速原理是采用 55kW油泵供油,通过调节油路中阀门开度达到调节油量大小,最终达到控制油马达的转速。原系统复杂,需要一个大油箱,油箱中装有热交换器、加热器和过滤器,还装有电接点温度计用来控制加热器的启停。有时由于热交换器损坏导致冷却水渗透到油箱中,造成油水混合,每年光更换油就需几万元。阀门调节通过控制一台单相电动机正、反转来调节开度。由于需要经常调节阀门开度,接触器长期… 相似文献
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减速机行星架与输出法兰盘联接螺栓和传递扭矩销子断裂,综合权衡考虑,经过研究采取现场解体检查,拆卸更换行星架与输出法兰盘联接高强螺栓和配钻、扩孔、绞孔配制提高传递扭矩强度的销子等措施,现场快速修复了减速机。 相似文献
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在广东塔牌龙门5000t/d水泥生产线工程安装过程中,由于非凡原料磨减速机在运输过程中出现意外,减速机要重新制造发运,但是原料磨其它部件已经全部到场,为节约工期,保证减速机到后以最短的时间投产,我公司连同业主、非凡指导人员研究确认了无减速机安装方案。基础框架与壳体下底座与正常安装程序一致,找正完成后进行浇筑。然后做准备工作:根据图1制作支撑磨盘支架、替代减速机临时支架及千斤顶支架。因为减速机以上部件大部分重量(约350t,见表1)落在减速机临时支架上,支架主要支撑材料R244×20无缝钢管壁厚只允许加厚不允许降低。另外准备好… 相似文献
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我公司生料采用1台MPS3450型立式磨机制备,其所配套的减速机为德国原装进口的NPU-KV19行星减速机。2017年5月20日在正常生产中此减速机二道轴突然断裂,断面是在与内齿套连接端,距轴间5mm处,整个断面约2/3呈陈旧裂痕,不足1/3的断面为新痕。我公司与制造厂家联系得知,此轴的制造周期为3个月,费用为18万元。与国内的相关厂家沟通,仿制周期至少30d,费用5万元。因处于水泥需求旺季,不具备长时间停机的条件。结合公司的现有条件,我们用3d时间花费不足7?000元对其进行了修复,稳定运行至今,实践证明此方法简单易行,效果良好。 相似文献
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立磨广泛运用于煤炭、水泥、化工等矿山机械生产行业,减速机作为立磨的关键部件,对立磨的综合性能有着重要的影响.随着科学技术的发展,为了推进立磨朝着轻量化、大功率、低振动、高可靠性的方向发展,研发半直驱立磨减速机,对推动立磨齿轮箱结构优化及改进具有重要意义.在研发阶段中,搭建半直驱传动系统模型,模拟计算传动系统模态,对于整... 相似文献
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<正>我公司的HRM3700立磨2008年投产。从2014年4月份开始,立磨进风管开始出现不同程度的晃动,且晃动时断时续;晃动产生扭曲拉力,使风管的膨胀节变形破裂,产生漏风;同时冷风阀处也有正压出现,给安全生产带来了隐患。我们对风管振动的原因进行分析排查,并采取了相应的措施。1立磨正压引起的振动立磨风管系统见图1。 相似文献
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近几年,我国水泥新技术和水泥设备制造技术的突飞猛进的发展,国产立辊磨大量投入使用,给矿渣、水泥、石灰石等原料粉磨带来很高的工作效率;本文主要介绍分离器安装工艺的改进和安装质量控制措施,对提高立磨产量起到重要指导意义. 相似文献
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冀东水泥股份有限公司于1996年引进1台丹麦史密斯设计开发的ATOX50立磨,该磨机的减速机自从投产以来其啮合状况始终处于不理想状态,虽多次邀请外国专家对其进行调整,但均未从根本上解决问题。 相似文献
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某公司一条60万t/年矿渣微粉生产线,使用的是其他公司出售的二手立磨设备,经过异地拆卸、分解运输至新生产线进行组装和调试。经过3个月左右的使用,立磨主减速机出现了较大幅度的周期性摆动(无需仪器检测,肉眼可见摆动幅度),基础钢底板周期性弹动。 相似文献
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正0前言目前,国外先进企业已经实现设备动态管理,即实时采集设备运行中的振动、温度等指标,对大型油站润滑油进行在线分析,然后通过后台分析监控设备运行状态,汇总各种相关参数,综合评判设备的运行状态,尤其是振动学与润滑学两学科的交汇,对设备的使用状态及维护保养可提供有价值参考依据。安阳中联海皇水泥有限公司(以下简称"我公司")在这方面进行了大胆的探索和尝试,积极联合上海某公司为其立磨减速机及减速机主油站安装了 相似文献
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1 基本参数
我公司一条1200t/d熟料生产线的生料粉磨系统采用MLS2619立磨系统,立磨设计生产能力为90t/h。此磨于2009年5月投入试生产,在试生产中,由于没有经验,立磨经常因料层太厚或太薄而产生较大振动并跳停,且吐料较多;此后配套的减速机也出现了几个较大的问题,使得试生产断断续续进行了一个多月才得以正常进行。 相似文献
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介绍了立式辊磨减速机主要零部件的设计要点、主要应用行业及产品的实际应用情况,并对产品新材料、新结构、巨大的经济效益进行了概述。 相似文献
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立磨配用国内知名品牌减速机,正常生产中主电机电流突然从166.94 A下降到53 A,现场反应高速轴正常运转但磨盘无输出.解体检查,二级齿轮副与行星减速连接的三件套损坏.建议使用中高度警惕大型减速机使用、维护、备件申报各个环节工作,生产正常时期高度关注负荷控制问题,杜绝野蛮超产,每次停机必须对输入、输出及箱体内部各个细节进行详细检查,重点检查齿轮啮合、润滑、紧固件、定位件工作是否正常. 相似文献