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依据老挝KCL项目的大直径熟料库实仓测试成果对上浮式廊道浅圆仓展开分析。在生产环境下对熟料库贮料压力进行测试,发现贮料静止时仓壁处水平压力随埋深的增加而加大,卸料时会出现无规律的波动,但整体呈现减小趋势;廊道顶面的压力值在卸料会出现较小的超压现象,但随卸料的持续总体也逐渐减小。 相似文献
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在水泥厂工艺设计中,不同储库直径、高度和卸料方式等因素对熟料库有效储量影响较大,由于熟料库基本都是库底卸料,并且底部卸料口较多,造成熟料库存在较多不规则死料区,难以通过公式进行精确的计算,因此熟料库的有效储量是设计时考虑的重要因素,为了更精确地计算熟料库储量,结合目前数字化设计在水泥厂设计中的广泛应用,本文采用Revit软件,通过建立参数化的熟料库物料几何实体模型,快速精确获得熟料库有效体积和有效储量。 相似文献
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1熟料库放料装置结构及问题
我公司熟料库底部有23处放料口,放料装置结构如图1所示,物料由棒阀控制流量,直接卸落到皮带上。这种方式容易产生扬尘。而且熟料在经过棒阀调节口时,受库内物料的粒度及压力影响较大,经常发生下料不稳的现象,影响了产品质量。 相似文献
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1 存在的问题
我公司2 500 t/d生产线采用Φ15m×39 m的新型IBAU型均化库,有效储量7620 t.该库库底中心设有一个减压锥,通过它将物料的载荷传递到库壁,库壁与减压锥之间的环形区域分为6个充气区,每区设有流量控制阀和气动开关阀控制卸料量.库内生料卸料时,通过采用空气搅拌和重力作用,产生漏斗效应,使库内... 相似文献
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<正>泰安中联水泥有限公司(以下简称公司)的一条5 000t/d生产线,由南京凯盛国际工程有限公司EPC总承包,其中两个Φ25m×55m熟料筒库,储量为2×25 000t,预应力混凝土区段壁高43m,壁厚0.45m。该库设计施工使用了预应力混凝土,内置无粘结钢绞线,库体采用了清水混凝土滑模工艺进行浇筑,混凝土强度等级为C40。本文介绍熟料库无粘结预应力混凝土的特点、施工要求和注意事项,以及其使用效果。1无粘结预应力混凝土预应力混凝土是在构件加载前,预先用人工加力 相似文献
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我公司共有8个水泥库,设计能力为10000t/库,库总高度45m,实际使用高度30m,直径17m。由于多年没有进行清理,使得整个库壁内表面上凝结、粘挂了一层厚薄不均、坚硬程度不同的水泥石型的附着物,随着新料的进入,库壁的附着物自行脱落成为大小不一的块状物或片状物混在水泥中,经常堵塞下料器,造成断料停产,放料人员不得不人为进行掏块处理。为此公司在全国进行招标,聘请专业人员对水泥库进行了清理。 相似文献
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我公司出窑熟料采用敞开式储库中转,再用天车抓取倒运。储库内10m高的卸料落差,导致卸料时产生大量扬尘。为降低大高差落料带来的粉尘污染,我们在熟料皮带输送机卸料口下设计了一套自启闭卸料溜槽,收到了预期效果。 相似文献
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吉林长春双阳水泥厂2000t/d生产线在20世纪90年代初设计条件下,生料均化库使用了库侧单点卸料控制,不是现在比较流行的库底六区卸料的设计方案。库侧单点卸料方式对流量控制阀门要求较高,一旦流量阀失去控制,生料下料不稳或断料将导致停窑。当时选用了德国生产的BMH流量控制阀,这种执行器是分体结构设计,控制部分整合在一个控制箱中,与阀体分开,控制器采用KS90。 相似文献
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<正>慈溪南方水泥有限公司现有年产50万t粉磨站,主要熟料来源依靠汽车运输。熟料堆棚为前后敞开的半敞开式,方便熟料车进出,熟料倒至棚内地面。堆棚长×宽×高约为70m×16m×7m,熟料运输车规格最长16m,宽2.4m,卸货时侧高4.6m,最多装车可达100t左右。每当熟料运输车卸料时,熟料大量地被直接卸到地面,落差3.4~4m,大量的粉尘充斥整个大棚 相似文献
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1生产概况我公司2号回转窑生产线生产G级高抗硫酸盐油井水泥,须严格控制熟料升重(≥1450g/L)和游离钙(≤0.5%)指标,不合格熟料需分仓存放。该条生产线上并列建有4座熟料库,出窑熟料经单筒冷却机、链斗输送机、板链式提升机输送至熟料库顶。在库顶配置安装了1台GX500型刮板输送机输送熟料,并设4处下料口,分别卸放熟料入4个库内。其中,1号库存放不合格熟料(指达不到油井水泥熟料指标要求,但可以用来生产普通水泥),2号库存放合格熟料,3、4号库存放高品位质量熟料,以便于配料生产各标号油井水泥。刮板输送机各下料口为推拉闸板结构,由人工手动… 相似文献
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我公司首条1000t/d熟料生产线,自1995年投产以来,一直存在均化库卸料口下料不畅、经常堵塞的问题。我们对卸料装置进行改进,取得了明显效果,现将改进情况介绍如下,以供参考。1工艺流程均化库卸料装置由JJ-300型截流阀、JGQ-200型开关阀、排料斜槽、JKD-315型流量控制阀组成。截 相似文献
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某公司干法二厂水泥库内大量积料,清库工作难度大,危险系数高.经分析库内水泥结块原因,通过采取压缩空气助流卸料技术,在卸料口架设压缩空气管路,采用压缩空气进行卸料装车,保持卸料口处水泥流动,解决了水泥库水泥长期积存结块的问题. 相似文献