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减速机高速齿轮轴断裂失效分析 总被引:7,自引:1,他引:7
某输入功率为710 kW的减速机使用中直径达120 mm的高速轴发生早期断裂.通过对该断裂轴进行材料成分检测、宏微观断口分析、显微组织检验、显微硬度及常规力学性能检测和分析后表明,齿轮轴材料成分、夹杂物级别符合相关技术要求;其断裂方式为多源疲劳脆性断裂,其主裂纹源萌生于高速轴键槽的受力侧,表面硬度低(仅为35-38 HRC,没有达到技术图纸所要求的59-62 HRC),屈服强度低、无有效的表面强化硬化层是导致齿轮轴发生早期疲劳破坏的主要原因. 相似文献
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某钢厂80 t转炉一次减速机输出齿轮轴材质为20CrMnMo,最大直径处达!650mm。齿轮轴加工工艺流程为:下料!锻造!940℃×12 h正火!机加工!925℃×15h渗碳!850℃淬火(油冷)!180℃×20h回火!磨削!装配。在使用过程中发生断裂,为查明断裂原因,对失效齿轮轴进行了分析。1理化检验1.1宏观分析齿轮轴断裂是齿轮表层在负载作用下局部齿开裂掉块,从而引起其它齿失效开裂及整个轴体开裂。在端口处有约6 mm长的断裂源,断面呈结晶状,属脆性断裂。断裂齿轮碎块部分齿顶有约1.1 mm的剥落层,齿面略有不均匀磨损。1.2硬度检测技术要求为齿顶硬度58~64 HRC,… 相似文献
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对35CrMnSiA钢齿轮轴经调质处理和感应淬火后疲劳循环试验出现断裂失效的原因进行了分析。研究结果表明:出现断裂主要是由于锻造温度过高、时间过长,在晶界处发生了选择性氧化而导致晶界脆化造成的。 相似文献
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齿轮轴失效分析 总被引:3,自引:0,他引:3
一齿轮轴使用约 8个月后部分齿面出现严重剥落、“网状裂纹”和塑性变形压痕 (见图 1)。该齿轮轴所用的材料为2 0CrMnMo钢 ,齿顶圆直径为175mm ,齿轮轴长 40 0mm ,模数为 9,共 16个齿 (图 1)。生产工序为 :锻造→ 92 0℃正火→机加工→ 92 0℃渗碳→机加工 (切碳 )→ 86 0℃油淬 (盐浴炉加热 )→ 170℃回火→机加工 ,经检查 ,热处理各工序操作均正常。1 检验结果及分析1 1 宏观检查 对失效的齿轴进行宏观检查 ,发现以下特点图 1 失效齿轮轴宏观形貌Fig 1 Macrographofthefailuregearsha… 相似文献
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变速器中间齿轮轴在校直过程中易产生裂纹。本文通过显微组织观察及热蚀法检测裂纹位置,同时对应力速度与材料强度关系进行了简要分析。结果表明:中间轴校直裂纹均产生于油孔边缘。将油孔结构倒角尺寸由原C0调整至C1.0 mm,同时将校直机压头下压速度由30 mm/s调整至10 mm/s,调整后的校直裂纹废品率下降96.6%。 相似文献
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我厂生产的QJB-1型浇焦泵,在使用中服役三个多月就发现了齿轮轴断齿问题。为此,我厂从现场取回实物,分析了断齿的原因。1齿轮轴的技术要求及齿轮主要设计参数1·1技术要求材料为42CrMo钢,调质硬度245~285HB,齿面高频淬火硬度为48~53HRC,硬化层深1.5~2.0mm,该齿轮轴图纸规定齿表面高频淬火,但我厂无高频淬火设备,故暂用火焰表面淬火代替。1·2齿轮主要设计参数mn=3,aon=20°,分度圆螺旋角βf=8°29’55”,Z=27,公法线长L=32.29,跨齿数=4。2试验分析内容及结果2·1失效出况齿轮轴断齿的为左旋齿。左旋齿共27个齿,听… 相似文献
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对副箱减速齿轮的断口形貌、化学成分、硬度、金相组织及微观形貌等进行了分析。结果表明,由于材料内部含有大量硫化物(Mn S),破坏了材料连续性,导致齿轮啮合部位的抗疲劳强度降低,在试验过程中发生断裂。 相似文献
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钢管压力矫直过程有限元分析 总被引:1,自引:1,他引:1
通过分析不同直径、不同壁厚、不同支点间距的钢管在矫直时的矫直力、矫直行程,总结得出矫直修正量的精确计算公式,为自动矫直机的控制提供了可靠依据.首先应用DEFORM 3D软件计算出载荷力,即工件实际屈服的加载力,然后在Marc中用求得的加载力实际加载和卸载,从而求得载荷撤销后压头处回弹剩余挠度和实际行程最大挠度值,利用其... 相似文献