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Q235A钢冷弯断裂分析 总被引:2,自引:0,他引:2
鞍钢新轧钢股份有限公司厚板厂近期生产的Q235A钢,在冷弯成形时,几次发生冷弯断裂,通过对断裂试样进行分析及查阅有关的原始生产数据,认为钢板的终轧温度,冷却速度是影响Q235A钢的冷弯性能的主要因素。 相似文献
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20#无缝钢管按工艺要求进行冷弯成型时发生断裂.对其断口、材料的化学成分、力学性能和显微组织进行分析.结果表明,冷弯制断裂属于终轧温度偏低所致.针对冷弯制断裂情况提出一些预防改进措施. 相似文献
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本采用金相显微镜,扫描电镜、透射电镜对冷弯断裂钢筋的断口进行了分析,结果表明:钢筋断裂的主要原因是弯曲时弯心太小,不符合标准要求,不是钢筋本身质量所致。 相似文献
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对Q195热轧板冷弯不合格的分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对冷弯断裂样的断口形貌,内部金相组织及成分的检验和分析,发现热轧工艺不当导致脆性相在晶界析出是Q195热轧板冷弯不合格的原因。 相似文献
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鞍钢小型厂生产的20MnSi 螺纹钢筋,是冶金部优质产品,但在1975年上半年,我国某水电站使用φ28mm 螺纹钢筋冷弯成型时断裂。为分析断裂的原因,在试验室中取冷弯断裂和不断裂试样,进行对比分析。 相似文献
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以120 mm厚度正火返红交货态SA516Gr. 70核电用钢板为研究对象,借助冷弯试验机、实验室电阻炉、金相显微镜、扫描电镜等设备,对冷弯断裂部位进行金相组织观察、非金属夹杂物和断口分析;对交货态性能检验后的余料进行正火+空冷热处理试验,观察金相组织,发现钢板表面异常增碳,在正火后的冷弯试验中仍然断裂。综合分析认为:SA516Gr. 70核电用钢板交货态冷弯性能不合格的原因为钢板表面马氏体层比较厚、强度过高,在冷弯过程中塑性变形能力差,造成表面开裂。核实钢板取样位置后,在远离冒口处重新取样进行冷弯试验,冷弯性能合格。 相似文献
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采用扫描电镜带能谱微观和化学成分分析;金相组织检验对板材Q235冷弯断裂的不合格试样进行微观,结果表明:板材中有较多的非金属夹杂物及轧后冷却速度过快和冷速不均是导致冷弯性能不合格的主要原因,提出了相应的改进措施。 相似文献
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摘要:采用冷弯直径0~60mm,弯曲角度180°,研究了20mm厚度低碳中锰钢的冷弯性能,冷弯后外表均无可见裂纹,判定合格。利用光学显微镜、扫描电镜、透射电镜、电子背散射衍射(EBSD)、X射线衍射仪等手段分析了显微组织,尤其是奥氏体组织在冷弯过程中对冷弯性能的影响。结果表明,冷弯前显微组织由板条马氏体和奥氏体组成,其中原始奥氏体晶界明显;冷弯直径为0mm变形后,样品弧顶部分奥氏体的体积分数由12.3%降至1.1%,维氏硬度由295HV1增至364HV1,晶粒尺寸由4.07μm增至4.30μm。主要原因是在冷弯过程在中奥氏体组织发生塑性变形,奥氏体晶界变形消失,沿冷弯方向呈拉伸带状组织形貌,冷弯形变时奥氏体发生TRIP效应显著。 相似文献
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生产冲孔冷弯型钢的技术俄罗斯切列波维茨克钢铁厂发明了生产冲孔冷弯型钢的技术。冲孔冷弯型钢是一种新产品,不同于普通冷弯型钢。它用带钢冷弯成型,且自身具有许多圆的、平椭圆的或矩形的装配孔,可用螺丝装配成结构件。使用这种型钢可节约金属18~20%,而且作为... 相似文献
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中厚钢板中的硫化物夹杂及其对冷弯性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
安钢中厚钢板中普遍分布有长条状硫化物夹杂。硫化物夹杂对中厚钢板冷弯性能的影响取决于其数量、尺寸和分布形态。尺寸较小且分散分布的硫化物夹杂对冷弯性能影响不大,而尺寸较大且集中分布的硫化物夹杂可作为裂纹源,直接引起中厚钢板冷弯开裂,对冷弯性能影响很大。在冷弯变形过程中,应力集中首先使硫化物夹杂裂开,或使夹杂与金属基体分离产生显微孔洞,这些孔洞随变形过程不断长大、联接形成显微裂纹和内裂,然后进一步扩展导致中厚钢板的冷弯开裂。因此,要提高中厚钢板的冷弯性能,必须采取一定的技术措施,降低钢中硫含量,减少硫化物夹杂的数量.改善硫化物夹杂的尺寸和分布形态,降低钢板冷弯对硫化物形态的敏感性。 相似文献
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非金属夹杂对带钢冷弯性能的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
通过对带钢冷弯性能的检验以及焊管成型过程中出现的缺陷分析,指出非金属夹杂是影响带钢冷弯性能的主要因素,并提出改善带钢冷弯性能的方法。 相似文献
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