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介绍了采用碳素厂直接生产的TiB2-C复合阴极在铝电解槽上的提效降耗效果。其优点是:工艺简单、成本低、TiB2不易脱落、原铝质量中钛含量低,是铝电解槽应用TiB2技术的一大进步。 相似文献
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抚顺铝厂对铝电解槽进行了添加锂盐试验。试验电解槽为61千安侧插自焙槽,少时两台,多时十台,并找出条件相似的槽做为对比槽。添加的锂盐有LiF、Li_2CO_3两种,锂盐在电解质中的含量为3%左右。试验结果见表1。 相似文献
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采用碳素厂直接生产的TiB2-C复合阴极在两台铝电解槽上进行实用工业试验,经一年多的对比考核,证明这种复合阴极的优点是:工艺简单、成本低、TiB2不易脱落,原铝质量中钛含量低,提效降耗的效果为:电流效率提高0.95%,节电95kWh/t·铝,是铝电解槽应用TiB2技术的一大进步。 相似文献
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采用碳素厂直接生产的TiB2-C复合阴极在两台铝电解槽上进行实用工业试验,经一年多的对比考核,证明这种复合阴极的优点是:工艺简单、成本低、TiB2不易脱落,原铝质量中钛含量低,提效降耗的效果为:电流效率提高0.95%,节电95kWh/t.铝是铝电解槽应用TiB2技术的一大进步。 相似文献
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铝熔炼过程所产生的铝灰含铝量在30%-70%之间,具有很高的利用价值,采用铝灰热回收和冷回收相结合的新工艺流程来回收铝灰中大部分的金属铝,并将低含铝量的细铝灰添加到铝电解生产中进行再生利用,成为电解槽和阳极保护环的原料,以实现废弃物的循环再利用,可充分挖掘铝灰的价值,既节能环保,也可产生良好的经济效益。 相似文献
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以前曾登载过有关电解槽氧化铝槽底试验的文献资料。本文叙述了电解槽氧化铝槽底的继续研究和工业试验的结果。研究和试验涉及电解槽的以下工作部分:电解质和铝液浸润氧化铝粉的程度;熔体渗过氧化铝填料的深度;氧化铝槽底的热阻;电解槽的热平衡;使用砖槽底和氧化铝槽底两种电解槽的电解质温度比较;槽膛形状比较;电解槽的生产率和使用寿命。采用滴液法进行铝和电解质浸润氧化铝的实验室研究,氧化铝粉预先在10(?)帕斯卡的压力下压制成片。研究结果表明:铝液不浸润氧化铝粉,而电解质 相似文献
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铝电解槽槽膛内形的连续监测 总被引:1,自引:0,他引:1
铝电解槽槽膛内形对铝电解生产的重要经济技术指标影响很大。本文建立了计算铝电解槽槽膛内形的物理模型和数学模型。利用二维热场解析数学模型及若干特征点的槽外壳温度,对具体槽型可按反推法求解出槽膛内形,並可在计算机的彩色屏幕上显示,同时在打印机上绘制出来。通过对贵州铝厂160KA中间下料预焙阳极铝电解槽的现场测试,初步验证了此程序。 相似文献
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铝电解槽炉底破损的检测与诊断 总被引:2,自引:1,他引:1
本文通过原铝中铁含量分析,阴极钢棒头表面温度和阴极小母线电压降测量,可以比较准确地判断电解槽炉底是否破损,破损部位和破损程度。从而避免生产过程中误停槽和漏炉事故的发生。 相似文献
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铝电解槽的能量平衡是电解槽平稳运行的关键所在,也是制约铝电解槽节能的关键所在。铝电解槽上部散热主要为槽罩散热和上部结构散热,从统计数据来看,电解槽上部散热约1V占总散热的55%左右。本文通过对上部散热的分析,以及在外界条件变化时上部散热变化的理论计算来研究上部散热变化特性,从模拟计算结果可以看出,电解槽密封保温和调整覆盖料可以减少电解槽上部散热,但减少幅度有限,烟气流量和覆盖料性能才是影响上部散热的核心。在模拟计算结果的基础上开展了降低烟气流量改造和覆盖料优化,并进行了工业试验,试验槽上部散热降到0.7V以下。 相似文献
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就遵义铝厂60kA电解槽大修实际,采用槽大修新材料(轻质粘土砖和硅钙板),通过电解槽热平衡计算与区域能量自耗理论分析,优选出电解槽内衬结构,并进行了生产试验。 相似文献
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随着国内铝电解技术的发展,500 kA级及500 kA以上大型铝电解槽逐步成为新建铝电解槽项目的首选槽型。支承梁是电解槽整个上部结构的承重梁,在电解槽的工作环境下,承担槽上各部件的重量,其力学性能要求严格,在电解槽正常生产的过程需要足够大的强度和刚度以及优良的稳定性。该文以有限元软件ANSYS-workbench为平台,计算分析GP500大型铝电解槽的支撑梁力学性能。通过计算分析,支撑梁的最大形变为26.4 mm,最大等效应力均低于320 MPa,稳定性安全系数>1,此槽型的支撑梁结构安全可靠。 相似文献