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陈董清 《腐蚀科学与防护技术》2005,17(4):275-278
对某型号失效的烟气轮机动叶片进行了断口和裂纹源区形貌、金相组织观察及化学成分分析,结果表明:高温硫腐蚀和局部应力偏高是导致动叶片裂纹萌生的主要原因,使用过程中的腐蚀疲劳最终导致其断裂失效.
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本文用金相、扫描电镜、电子探针等实验技术、对螺栓断裂件和未断裂件进行了详细的研究和分析。结果表明,GH169合金叶轮紧固螺栓破断为硫、氯的高温酸性溶液引起的沿晶应力腐蚀开裂。 相似文献
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我所受兰州炼油厂机械厂的委托,从1983年开始承担烟气轮机叶片耐磨涂层的研制任务。五年来,先后在YL2000~YL10000型等五种烟机的叶片上进行等离子喷涂耐磨涂层,在国内各炼油厂装机运转,实际使用结果表明:涂层对叶片的保护作用是明显的。在烟机的正常工作条件下,可以保证运行一个周期(一年)。为交流烟机叶片的使用经验,进一步提高叶片涂层质量,延长叶片的使用寿 相似文献
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利用光学显微镜、扫描电子显微镜和化学分析手段对断裂的烟气轮机转子叶片进行微观组织、断口形貌、化学成分等观察与分析。结果表明,叶片的化学成分除碳含量偏高外其余元素基本符合K213合金锭标准。叶片的物相组成为奥氏体+γ'+碳化物,γ'与碳化物的分布不均匀,特别是碳化物沿晶界分布弱化了晶界强度。高温工况下长时间运行的叶片在交变热应力作用下力学性能降低,再加上内部缺陷和沿晶分布的脆性相是导致其断裂的主要原因。 相似文献
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发动机在工作过程中突然停车,检查发现低压涡轮转子叶片全部损伤,高压涡轮叶片均齐根折断。通过对高低压涡轮叶片断口特征进行宏观检查分析,确定了首断件及其断裂性质为疲劳断裂;对首断件叶片断口进行显微分析,研究了断裂特征和疲劳扩展情况;断裂的原因为叶片上下缘板总间隙在使用过程中变大,阻尼效果变差,叶片异常振动,离心应力叠加振动应力,致使叶片在工作过程中断裂。 相似文献
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某型燃气轮机运行近1 000 h后,发生2片低压压气机转子叶片脱榫断裂和同级多片榫头裂纹故障。通过对断裂和裂纹叶片外观观察、断口分析、化学成分分析、硬度检测和金相检验等手段,确认了断裂和裂纹叶片失效模式相同,均属振动疲劳断裂,盘和叶片配合不良引起微动磨损是该级叶片早期振动疲劳断裂的主要原因。盘、片配合不良主要是由于配合面间无防磨损涂层,在应用过程中产生氧化和磨损引起的;通过盘和叶片榫齿配合面涂干膜润滑,有效解决了盘片配合面微动磨损问题。 相似文献
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材质为2Cr13的汽轮机动叶片在调质处理后发现动叶片榫头表面网状裂纹。通过金相检测、宏观断口观察、化学成分分析、力学性能测试以及扫描电镜分析等一系列的理化试验,分析了动叶片榫头表面裂纹的性质及形成原因。试验结果表明:该汽轮机动叶片榫头表面网状裂纹是由于该部位短时过热过烧所造成的锻造裂纹。本研究对研究汽轮机动叶片在生产制造过程中出现的裂纹等质量问题具有积极意义。 相似文献
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燃气轮机压气机叶片的热处理 总被引:1,自引:0,他引:1
R270D1叶片是某燃气轮机压气机的第一级模锻动叶片,所用材料为X5CrNiCuNb16-4钢。该叶片经1035℃×130 min风冷固溶处理、835℃×130 min风冷调整处理和545℃×300 min时效处理后,其力学性能、断裂形貌转变温度和晶间断裂百分率均达到了有关技术条件的要求。 相似文献
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