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通过介绍220kV电流互感器绝缘结构、故障形成原因及故障诊断方法,同时列举了油中溶解气体含量超标及红外测温异常2个实例,提出了电流互感器事故预防措施,指出高压电流互感器的主要故障多由于受潮和放电,当试验结果出现异常时应进行综合分析判断。 相似文献
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针对某变电站融冰兼SVC装置用电磁式电压互感器故障,分析故障过程、故障报文及现场检查情况,确定故障直接原因为电压互感器铁芯仅按在工频基波下长时间运行标准设计,根本原因为电压互感器铁芯磁密度裕度及容量较小,且一、二次绕组均为角形接线,并提出增大电压互感器容量、改变电压互感器接线解决方案,最后就如何及时发现、避免融冰兼SVC装置用电磁式电压互感器发生故障提出防范措施。 相似文献
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电容式电压互感器运行可靠性直接关系到电网安全,由于其设计、结构等原因,电容式电压互感器电磁单元内部空间及各元件间的绝缘距离相对较小,且运行过程中,经常要承受电网的过电压,运行工况较差,极易发生故障。针对一起220 kV电容式电压互感器运行中二次电压波形畸变的故障,根据其结构特点,结合现场试验,初步判断故障原因为电容式电压互感器中间变压器一次绕组并联避雷器损坏,通过对故障电容式电压互感器的解体检查及避雷器试验,证实了该判断,通过对同类型电容式电压互感器的普查,提出了对此类故障的预防及处理措施。 相似文献
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介绍某220kV电容式电压互感器(CVT)二次绕组失压诊断过程,通过分析现场直流电阻、绝缘电阻及介质损耗等试验数据,定位故障并给出故障原因,解体试验也验证了故障判断的准确性,最后提出预防措施。 相似文献
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王竣张晋寅周海滨陆春玉黎建平 《高压电器》2015,(5):47-52
为了发现电磁式电压互感器因现场运输和安装过程中引起的某些绝缘缺陷,需要在设备安装后的交接过程中进行倍频的交流耐压试验。常用的电压互感器倍频耐压试验方法难以满足500 kV电磁式电压互感器的试验要求,笔者提出了一种利用谐振升压装置在电磁式电压互感器(PT)一次绕组直接施加3倍频试验电压的耐压试验方法,并利用电容分压器直接在一次测量试验电压。通过参数计算与仿真选择试验电抗器、励磁变压器、电容分压器和变频电源装置,使试验回路在3倍频处达到谐振条件。现场试验结果表明了试验设备参数与电压互感器的参数合理的配置,可以满足3倍频的试验电压要求,该试验方法能很好适用于500 kV及以上电压等级的电磁式电压互感器的倍频耐压试验。 相似文献
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临海站220kV CVT故障分析 总被引:1,自引:0,他引:1
主要描述了临海站220kV电容式电压互感器(CVT)在正常运行中出现B相二次输出电压较低的故障现象,进而从红外测试、停电试验数据、解体检查等方面进行综合分析,指出了故障原因。 相似文献
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主要描述了临海站220kV电容式电压互感器(CVT)在正常运行中出现B相二次输出电压较低的故障现象,进而从红外测试、停电试验数据、解体检查等方面进行综合分析,指出了故障原因。 相似文献
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介绍了220kV中山变电站气体绝缘金属封闭开关设备(gas insulated metal enclosed switchgear,GIS)电流互感器(current transformer,CT)气室异响和解体检查处理情况,分析表明异响和异常振动是由于CT填充件和紧固夹件断口错位导致磁路闭合并构成振动系统而形成,并针对这一原因提出了改进建议。 相似文献
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分相高压开关位置信号正确上传是调度、运行人员对设备运行状态监控及故障分析的重要依据,但在部分500kV及220kV变电站中还存在分相高压开关位置信号上传缺陷,这样对设备故障跳闸时可能引起不能正常监控设备实际状态的隐患。 相似文献
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对某电厂一起220 kV线路接地故障进行分析,依据现场记录的甲线“高频距离、距离 I 段”保护动作和220 kV 5号母线母差动作的情况,对线路保护动作录波图、母差保护动作录波图进行分析,初步判定故障为 L3相接地故障,同时从其发展趋势判定其为发展性故障。为确定故障点位置,对5号母线、厂站甲线间隔绝缘情况和线路上设备进行了检查,发现甲线L3相断路器动弧触头断裂,缓冲器油缸(外壳)底部焊口有砂眼,并有油迹。为此,分析了区外故障(甲线53号铁塔L3相接地故障)转换为区内故障(甲线L3相断路器)的原因,认为缓冲器油缸底部焊口有砂眼,变压器油从砂眼处渗出挥发,油量逐渐减少,导致缓冲效果下降是引起故障的主要因素。建议加强220 kV气体绝缘金属封闭式开关设备日常维护和变压器油油位监视或渗漏监视。 相似文献
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主变压器油色谱在线监测技术应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
结合在线监测试点(220kV沙田变、500kV邕州变)的主变压器油中气体在线监测应用情况,对试点变压器运行工况及故障诊断和实测数据进行分析,并对安装试点变电站的主变油中气体在线监测系统检测到的数据与常规检测法得到的数据进行比较,分析常规色谱和在线监测方法的利弊,总结了通过在线监测数据评估变压器绝缘状态的经验。经过1年多的运行表明,MGA2000-6系列在线监测系统运行较为可靠,测量数据较准确,能较正确地反映变压器的绝缘水平和运行状况,可作为主变状态维修的依据。 相似文献