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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 546 毫秒
1.
膨润土作为一种黏结剂,在球团生产中广泛应用。在实际生产中添加一定量的膨润土能改善物料的成球性,提高生球强度及生球爆裂温度,稳定竖炉的生产操作,但由于膨润土SiO2含量较高,导致球团矿品位降低。通过实践理论计算,膨润土配比降低1个百分点,球团矿铁品位可提高0.6个百分点;高炉入炉料铁品位提高1个百分点,焦比可降低2%,产量可提高3%:经济效益、社会效益都十分明显。  相似文献   

2.
添加复合粘结剂的球团试验   总被引:6,自引:0,他引:6  
对复合粘结剂与无机膨润土粘结剂进行了球团对比试验。试验结果表明,复合粘结剂的成球性能远远优于无机膨润土的,可大幅度降低粘结剂配比(由2.5%降低至0.6%~1.0%),提高球团矿品位(球团矿品位上升0.8%~1.0%)。配加复合粘结剂的生球爆裂温度和成品球强度指标均有下降,但这些指标都能满足球团生产和高炉冶炼要求。  相似文献   

3.
济钢设计院设计研制的强力混合机应用于济钢三炼铁8m2球团竖炉生产工艺中,收到了良好的效果,生产实践证明可降低球团矿生产中混合料膨润土加入量1.61%,提高成品球团矿铁品位1.0%。  相似文献   

4.
针对国内球团厂膨润土添加量过大,造成球团矿铁品位降低的问题,研究了新型添加剂M部分替代膨润土制备球团的效果。结果表明,添加少量的有机粘结剂可有效降低膨润土用量,用0.1%的M拌0.6%的膨润土造球,球团矿的各项性能指标均能满足生产要求,比只添加2%膨润土的球团铁品位提高了1.17%。  相似文献   

5.
1前言 为了改善高炉炉料结构,实现精料方针,降低焦比,提高铁品位,最直接的方法就是增加球团矿的配矿量。球团矿最大的优点是铁品位较高,所以,高炉增加球团矿用量可以改善综合入炉品位。经典的数据是入炉矿石品位每提高1个百分点,每吨铁可降低焦比2%-2.5%,增加产量3%,高炉利用系数提高1%-5%。  相似文献   

6.
对球团生产配加复合粘结剂和膨润土进行了对比试验。结果表明,复合粘结剂的成球性能远优于膨润土,能大幅度降低膨润土配比(由2.56%降低至1.46%),提高了球团矿品位(上升0.77%),配加复合粘结剂的生球能满足包钢球团生产要求。  相似文献   

7.
球团生产中配加有机改性膨润土,明显改善了生球的强度和提高了生球爆裂温度。工业试验结果表明,与常规膨润土加入量为2.8%相比,改性膨润土2号配比为1.6%时。其生球落下强度由未改性的4.5次/0.5m提高到5.3次/0.5m,爆裂温度均大于650℃,成品球抗压强度由3211N/个提高到4625N/个,成品球的铁品位约提高了1.03个百分点,成品球粒度组成由8—16mm占57%提高到占80%以上。  相似文献   

8.
贺建峰 《山东冶金》2010,32(1):44-46,49
为降低黏结剂用量、提高球团矿品位,济钢在球团竖炉进行了钠基膨润土替代2/3普通膨润土生产球团矿的工业试验。在生产稳定状态下,钠基土替代普通膨润土的替代比大约1.37倍,结果表明,球团矿品位提高0.37百分点,二氧化硅降低0.36百分点,球团矿强度、还原度指标基本不受影响,但竖炉产量约降低2%,返粉、除尘粉约升高15%,膨胀指数升高5.32百分点。按替代比1.37倍计算,使用钠基土年效益可达675.7万元。  相似文献   

9.
新型有机粘结剂GPS用于铁矿球团的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本研究采用新型有机粘结剂GPS替代或部分替代膨润土制备铁矿球团.研究结果表明:配加0.2%的单一粘结剂GPS,即可获得性能满足要求的生球.当配加0.1%GPS 0.5%膨润土时,生球的落下强度为3.2次、抗压强度11.0 N/个、爆裂温度>600 ℃,成品球的抗压强度在2 450 N/个左右,与配加2.0%膨润土的相比较,在满足生球强度、爆裂温度和焙烧球强度的基础上,使球团矿铁品位提高了1个百分点以上.  相似文献   

10.
彭为新 《烧结球团》2005,30(5):38-41
通过对不同钠化膨润土进行对比,发现它们的钠化效果是不一样的。飞尚膨润土是一种较好的钠化膨润土,与碱能进行高效钠化置换。马钢一烧球团生产配用该膨润土后,造球效果明显改善,生球爆裂温度提高,球团矿质量及品位亦得到提高。  相似文献   

11.
在实验室测定了1号、2号膨润土与现场用膨润土的理化性能,通过造球对比实验,确定了1号、2号膨润土的适宜配比,分析了其对球团铁品位及低温还原粉化性能的影响.在此基础上进行了带式焙烧机半工业性投笼试验及工业试验.试验表明,1号膨润土适宜配比不小于1.9%,2号膨润土适宜配比大于1.1%;配加1号膨润土时球团铁品位比基准期降低了0.38个百分点,配加2号膨润土的铁品位比基准期提高了0.18个百分点;基准期成品球团低温还原粉化性能比试验期好.  相似文献   

12.
对涟钢球团矿在焙烧过程中铁品位的变化规律进行了研究,包括铁精矿FeO氧化增重及膨润土配比对球团矿铁品位的影响。结果表明:球团矿铁品位变化与FeO氧化增重及膨润土配比呈相关性;FeO含量每增加1%,因其氧化增重使球团矿铁品位下降0.04%左右;而在不同膨润土配比焙烧试验中,每增加1%的膨润土,球团矿铁品位下降0.5%~0.6%.对配加2.5%膨润土的铁精矿球团,因氧化增重和膨润土的贫化,使球团矿品位下降2.5%左右。计算品位与实际化验品位较为吻合,关键是铁精矿TFe、FeO和烧损值的化验要准确,尤其烧损值要考虑FeO的氧化增重.  相似文献   

13.
根据高炉生产实践,入炉品位每升高1个百分点,焦比可降低2%,产量可提高3%,渣量可减少20kg/t,综合体现在生铁成本下降10元/t。球团矿因其强度好、粒度均匀、铁品位高、还原性好等特点,越来越受到现代高炉炼铁的青睐,其在炉料结构中的用量比例越来越高。但是目前我国只有个别球团厂的铁品位达到65%,大部分都在62%~63%左右,有的球团厂还低于60%;与闽外的相比,我国球团矿铁品位一般要低3~4个百分点。所以,进一步提高球团矿铁品位是加快球团生产的首要任务。  相似文献   

14.
竖炉球团矿品位主要决定于两方面,即铁精粉含铁品位的高低和添加剂膨润士的配加量的多少。前直接决定了成品球团矿品位的高低,后降低品位,实践证明,膨润土配比提高1个百分点,球团矿品位下降0.6个百分点。因此,要提高球团矿品位,为高炉提供高品位的球团矿,主要应从这两方面入手。  相似文献   

15.
对φ6m圆盘造球机的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
马钢球团厂现有4台网盘造球机,经过5年多的生产实践,虽然取得了一定的成绩,但与国内先进球团厂相比仍有很大的差距。对整个球团工艺而言,造球工序对降低膨润土的消耗、提高球团矿的品位,尤其对提高球团矿的粒度合格率起着决定性的作用。同时,优质的生球是改善竖炉操作参数的基础。  相似文献   

16.
膨润土特殊的层状结构与黏土特性使其成为球团矿生产的主要黏结剂,但是其主要化学成分为SiO2和Al2O3,所以向球团中添加膨润土相当于加入了酸性脉石矿物,会降低成品球的铁品位,增加生铁冶炼的成本,因此,在球团生产中应尽量降低膨润土的用量。为此,本文采用复合膨润土进行实验室小型试验和工业应用试验,分析不同种类膨润土对球团性能影响。结果表明:与常规膨润土相比,配加复合膨润土能够有效提高生球、预热球及成品球性能,其中生球落下强度从2.4次/(0.5 m)提高到4.3次/(0.5 m),爆裂温度从360℃上升到500℃以上,成品球抗压强度的提升最为明显,从3 480 N/P增加到3 774 N/P;复合膨润土的配比要比常规膨润土低1.0%左右,经济效益显著。  相似文献   

17.
配矿对改善昆钢球团质量的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
在综合考虑昆钢10种单一铁精矿成球性能以及球团预热、焙烧性能的互补性、铁精矿TFe品位、原料成本、矿石供应量等因素影响的前提下,对10种配矿方案的造球性能以及球团预热、焙烧性能进行了研究。结果表明,与昆钢生产使用的配矿结构相比,通过对铁精矿进行优化配矿,采用C矿:E矿:H矿=30%:40%:30%的配矿结构,能最大幅度地降低膨润土用量,提高生球质量和球团矿强度,保障球团有效TFe品位,降低原料成本。  相似文献   

18.
针对一种新型复合膨润土替代传统无机膨润土进行了造球、预热、焙烧及冶金性能实验室和工业试验研究.结果表明,配加复合型膨润土球团的生球及成品球指标、冶金性能都优于配加无机膨润土的球团;能够降低膨润土的配比,提高球团矿品位,满足球团生产要求.  相似文献   

19.
本文介绍了水冶钢铁公司为了提高球团矿品位,提高炼铁经济效益,通过球团工艺技术攻关,试用钠基改性膨润土来降低球团用膨润土配比的实践。最终实现了膨润土配加量的降低,提高了球团矿品位,增加了水铁经济效益。  相似文献   

20.
竖炉球团配加转炉尘泥降低膨润土用量的试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
由于唐钢球团生产所用精矿粒度粗,膨润土配量高达3.5%-4%,为提高球团矿品位,欲在球团中配入部分转炉尘泥以降低膨润土用量。为此,在试验室研究了用7%-15%尘泥取代1.5%-4%膨润土的极其对球团性能的影响。结果表明,用尘泥取代部分膨润土是可行的。  相似文献   

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