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通过蒸馏实验对M炼油厂提供的各种石脑油的馏分范围进行测试,并用气相色谱仪对其化学物质组成进行详细分析。结果表明,抽余油具有制备低芳6~#溶剂油的物质条件。模拟计算表明,该抽余油经催化加氢分馏可制得芳烃<10mg/L,硫<0.5mg/L的6~#溶剂油;对上述6~#溶剂油进一步精馏则可制得纯度为99%异己烷和纯度为98%己烷的两种高标溶剂油。与常规溶剂油及D系列溶剂油相比,正己烷价格与石脑油平均差价高达4000元/吨,且差价稳定,以抽余油生产正已烷/异己烷可获良好的经济效益。 相似文献
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在低压条件下进行了重整抽余油加氢脱不饱和烃制优质溶剂油的试验,改性催化剂Pt/Al2O3在反应中表现出了优良的低压加氢反应活性和反应稳定性。试验表明,液时空速对加氢反应的影响较大,宜取3.0h-1左右;加氢处理后,重整抽余油中的烯烃转化率和芳烃转化率分别达99%和95%以上,经简单蒸馏切割后,可分别得到优质的6#溶剂油和120#溶剂油 相似文献
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孙健 《精细石油化工进展》1999,(11)
为了充分利用连续重整装置生产的非芳烃,利用老装置闲置设备进行了6~#和120~#溶剂油的试生产。通过改进工艺流程,增加预加氢催化剂预硫化、预加氢系统提压和非芳烃水洗,生产出了优质溶剂油。 相似文献
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研究了采用分壁精馏技术对油田轻烃进行分离生产溶剂油的工艺。利用Aspen流程模拟软件对分离过程进行了建模,研究分离效果及影响因素。考察了理论塔板数、液相分配比、气相分配比等参数对轻烃分离效果及溶剂油产品中硫化物分布的影响规律。结果表明:在95层塔板、塔顶压力88 kPa、回流比4.0、液相分配比0.5、气相分配比1.05的条件下,可以获得满足质量指标要求的6号溶剂油(宽馏程)和120号溶剂油产品。6号溶剂油中硫化物以C6硫醚、噻吩为主,120号溶剂油中硫化物以C7~C9复杂噻吩为主,分壁塔底为C10以上硫化物。采用分壁塔分离技术生产溶剂油产品,装置投资费用约3 500万元,轻烃年销售额增加4 965万元。 相似文献
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用吸附-精馏法分离重整抽余油中的正构烷烃 总被引:4,自引:0,他引:4
根据重整抽余油的组成特点,依据5A分子筛择形吸附特性将重整抽余油中的正构烷烃进行吸附分离。对固定床吸附分离工艺过程进行了研究,考察了操作温度和中间馏分切割比例对正己烷纯度的影响。在吸/脱附温度280℃、油进料空速94h~(-1)、脱附剂空速81h~(-1)和中间馏分切割比例13%的条件下,得到正己烷质量分数为96.04%的脱附油和异构烃质量分数为89.21%的吸余油。脱附油经分批精馏可得到纯度为99.1%的正己烷,吸余油符合6~#溶剂油质量要求。对重整抽余油不同利用方案的经济效益进行了对比分析。 相似文献
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利用溶剂抽提分离油砂沥青,比较了油砂沥青油的沸腾床加氢实验和焦化实验,以及油砂的干馏实验。结果表明,以甲苯为溶剂抽提分离油砂沥青,可使沥青油回收超过90%。油砂沥青油具有密度大、灰分高、盐含量高的特点,胶质沥青质质量分数超过90%。采用沸腾床加氢处理脱盐沥青油,可使其硫、残炭、镍、钒的脱除率分别达到7283%、6685%、9616%和9824%,胶质和沥青质的转化率分别为7353%和9863%,加氢产物是优质的深加工原料。采用焦化处理非脱盐沥青油,总液收6164%,焦炭产率2895%,资源相对有效利用率低。油砂直接干馏,沥青油总回收率只有7856%。从油砂沥青油的有效回收和利用上看,沸腾床加氢是最有效的手段。 相似文献
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介绍了抽余油加氢催化剂FHDA-10在10万t/a芳烃抽提装置上的工业应用情况。运行结果表明,在反应温度为100℃,反应压力为1.2 MPa,氢油体积比为168的操作条件下,可生产高等级的6#,120#溶剂油产品,并使装置能耗下降100~130 MJ/t。 相似文献
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文章介绍了中国石化上海高桥分公司300 kt/a润滑油加氢装置的原料要求以及实际原料加工情况,重点讨论了在减压馏分油里掺炼含油蜡或蜡下油以进行原料优化来生产HVIⅢ类基础油产品以及合理利用燃料型加氢裂化尾油的情况。实际生产证明:高桥分公司通过对润滑油加氢装置的原料进行优化,成功生产出了高质量的HVIⅢ(4)与HVIⅢ(6)基础油产品;而通过对加氢裂化尾油的合理利用不仅进一步增产了润滑油加氢的原料,而且显著提高了基础油的质量与收率。 相似文献