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某富硫磁铁矿脱硫工艺技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
青海省某蚀变岩、矽卡岩型富硫磁铁矿建成投产后,精矿铁品位仅53.80%、但含硫却高达11.24%。通过对该矿石的工艺矿物学分析,以及在硫酸活化后的酸性矿浆中和用新型活化剂TZ-12活化后的碱性矿浆中脱硫效果的比较,得出在对设备无腐蚀、对环境无污染的TZ-12活化情况下,仍能获得铁精矿品位66.10%、硫含量0.27%的优良指标,较好地解决了该矿山的生存与发展问题。 相似文献
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针对某进口高硫矿原矿含硫高,其中硫化矿主要以磁黄铁矿、黄铁矿为主的特点,采用新型高效浮硫MHH-1活化剂进行脱硫试验研究,铁精矿硫品位由原矿含硫6.14%降至0.30%以下,取得了较好的试验指标. 相似文献
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对青海某磁铁矿进行选矿试验,含TFe 35.5%、S 2.22%的原矿石磁选后,对磁选精矿采用H2SO4和CuSO4作为活化剂,丁基黄药+丁铵黑药为捕收剂浮选,可得到TFe品位66%、硫含量0.20%的合格铁精矿. 相似文献
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磁黄铁矿与磁铁矿分离的试验研究 总被引:7,自引:0,他引:7
由于磁黄铁矿磁性较强而可浮性较差,且不同矿点的磁黄铁矿性质差异较大,因此较难将其很好地与磁铁矿分离。为此,研制了新型活化剂MHH-1,并用其对磁黄铁矿含量较高的某进口铁矿石(含硫2.51%)和新疆某铁矿石(含硫10.07%)进行了反浮选脱硫试验。试验结合相应的磁选手段,成功地使两种矿石的精矿硫含量分别达到0.24%和0.25%,铁品位提高到66%~68%。MHH-1具有效果好、用量少、成本低等优点,为矿山提铁降硫提供了有效的新途径。 相似文献
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某复杂硫化铜铁矿石原矿含铜0.36%,含硫34.32%,含全铁40.07%,其中磁性铁6.20%左右,硫化铜、黄铁矿、磁黄铁矿及磁铁矿共生关系紧密,矿石性质复杂,分选难度大。原生产工艺为经一段磨矿后优先选铜,浮选铜尾矿再磁选回收磁铁矿,但铁精矿中含硫较高,达4%~5%,产品销售困难。在工艺矿物学研究的基础上,采用优先浮选回收硫化铜矿,选铜尾矿磁选回收磁铁矿,磁选铁精矿采用组合活化剂进行活化浮选脱硫。开展了磨矿细度条件、硫化铜矿浮选工艺条件、磁选工艺条件及磁选精矿活化浮选工艺条件等试验。结果表明,在磨矿细度为-0.074 mm占75%的条件下,经一粗二精一扫工艺流程获得了含铜18.59%,回收率为82.00%的铜精矿;选铜尾矿在磁场强度为1 400A/m的条件下磁选选铁,磁选铁精矿采用L1+L2组合活化剂进行活化浮选脱硫,经一粗一扫的工艺流程选别后获得了含铁66.14%,含硫1.03%,磁性铁回收率为64.97%的铁精矿,其中含硫比原生产工艺降低了近4%。 相似文献
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研究了磁脉冲预处理技术对弓长岭磁铁矿石磨矿效率和分选指标的影响规律,借助扫描电镜和显微镜进行了预处理前后矿样的微观结构及磨矿产品单体解离度分析。结果表明,在磁脉冲磁场强度为39.81 kA/m条件下处理5 s后,磨矿产物中小于0.043 mm粒级含量与未处理样相比,提高了4.58个百分点;在磨矿时间为9 min,磁选磁场强度为79.62 kA/m时,预处理后试样磁选精矿TFe品位未处理样磁选精矿提高了1.16个百分点,铁回收率较未处理样提高了1.21个百分点;在磁脉冲设备产生的磁应力作用下,矿石内部不同矿物界面结合强度降低,生成扩展裂纹和裂缝,有利于磨矿过程提高铁矿物单体解离度,最终提高矿石的磨矿效率和分选指标。 相似文献
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安徽某低铜高硫磁铁矿石属嵌布关系复杂的多金属矿石。为了开发利用该矿石,采用优先选铜—活化浮硫—弱磁选选铁—铁精矿反浮选脱硫原则流程进行了选矿试验。结果表明,铁品位为46.62%、铜品位为0.32%、硫品位为20.56%的矿石采用1粗2精1扫浮铜、1粗1精2扫浮硫、1次弱磁选铁、弱磁选铁精矿1粗1精反浮选脱硫流程处理,最终获得了铜品位为17.09%、回收率为78.64%的铜精矿,铁品位为67.35%、回收率为41.16%、含硫0.28%的铁精矿,以及硫品位为43.69%、回收率为88.79%的硫精矿。该试验结论可作为选矿厂设计的依据。 相似文献
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云南某高硫铁矿石深度降硫试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
云南某高硫铁矿石因含磁黄铁矿而造成精矿含硫超标。为此,对该矿石进行了旨在降低精矿中硫含量的选矿试验。试验采用弱磁选-浮选工艺流程,通过组合活化剂NC和新型捕收剂DY对磁黄铁矿的有效作用,最终使精矿中的硫降至0.08%,并使精矿铁品位达到65.04%。 相似文献
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