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相似文献
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1.
针对在3.5MPa条件下合成氨变换装置在运行中出现的系统阻力大、蒸汽消耗高等问题,采取了将变换系统由耐硫全低变两段废锅流程改造为全低变耐硫三段喷水增湿流程的措施,改造结果表明:蒸汽用量、汽气比大幅降低,促使系统阻力大大降低,保证了生产装置的安全、平稳运行,对同行业变换装置的改造具有借鉴和参考作用。  相似文献   

2.
简述了创新型kellogg合成氨装置工艺流程,介绍了完善该装置的主要节能技改措施:一段炉转化管改用薄壁转化管,增大对流段盘管换热面积;中变工段选用低温催化剂、增设低变保护器;脱碳工段用波纹规整填料取代散装填料;冷冻系统将列管冷凝器更换为蒸发式冷凝器;合成工段采用膜回收技术回收弛放气中的H2,运用深冷无动力氨回收技术回收气氨;将U型管——壳体式转化气废锅更换为挠性薄管板转化废锅。技改结果表明:合成氨生产能力由120ffd增加到145t/d,能耗由34.751GJ降低为33.206GJ,技改直接经济效益1030万元/a,2年内可回收技改投资。  相似文献   

3.
路薇  曲兆庚 《化肥设计》2005,43(3):49-50
针对18万t/a合成氨装置采用恩德粉煤气化技术进行改造后.变换气中CO2含量增加以及生产运行中存在的问题,对NHD脱碳系统进行了配套改造;对改造前后的工艺流程、主要设备、运行效果进行了分析对比,总结了改造产生的经济效益,结果表明,改造后净化气中碳含量从0.2%降至0.1%.改造投资回收时间为1年。  相似文献   

4.
王琪 《中氮肥》2002,(2):25-26
我公司合成氨生产原料由重油改为天然气后,对I净化装置进行了相应调整,变换工段改为中低变串联工艺流程,消除了两次变换间有脱碳系统分隔的冷热病现象。设置中变废锅、锅炉水预热器和两台脱盐水预热器回收利用中变气和低变气热量。但在投产运行后出现了一些问题,影响了低变炉的正常运行。2000年,我们针对热回收系统存在的问题进行了改造,使系统运行正常。  相似文献   

5.
蒋先伦 《中氮肥》2006,(4):16-18
1450t/d醇氨联产装置简介 我公司合成一车间合成氨装置设计产能为100kt/a,20世纪60年代从英国引进,以天然气为原料,采用2.0MPa蒸汽转化、中低温变换、热钾碱脱碳、铜碱洗净化、高压合成工艺生产液氨及二氧化碳。1989年公司利用世界银行贷款对该装置进行增产节能技术改造后,装置的生产能力扩大了50%,吨氨能耗下降了30%。采取的改造措施有:一段炉加旁路,二段炉加入过量空气,系统的氢氮比靠返氢(来自合成二车间的普里森装置)维持,脱碳改为两段吸收、两段再生加蒸汽压缩机的低能耗工艺,氨合成改为13.0MPa低压合成等。  相似文献   

6.
吴萍  吕运江 《中氮肥》2005,(6):24-26
兖矿鲁南化肥厂目前有两套合成氨装置,合成氨总生产能力为200 kt/a,其中合成氨分厂的产能由原始设计的60 kt/a提高到了90 kt/a。为了进一步提高产量、降低成本、增加效益,对合成氨分厂合成氨系统进行了一系列的技术改造,使其生产能力达到了120 kt/a。现将氨合成系统综合技术改造的情况总结如下。1净化系统1·1存在的问题合成氨分厂净化系统原设计为中变→低变→甲烷化流程,1998年进行全低变改造后,变换系统的吨氨高压蒸汽消耗降低到1·4 t,净化系统存在的主要问题在脱碳部分。脱碳系统工艺落后,吸收和再生系统设备能力偏小,不能满足年产120 …  相似文献   

7.
谭小术 《中氮肥》2010,(5):25-26
我公司化肥分公司100kt/a合成氨装置2000年3月建成投产,以天然气为原料,其脱碳装置采用两段吸收、两段再生流程的活化MDEA脱碳工艺,吸收压力2.65MPa。脱碳装置自投运以来,运行良好,经过不断优化工艺操作,系统生产能力在较短时间内由270t/d(设计)增大到330t/d,吨氨消耗MDEA仅60g左右。  相似文献   

8.
刘化公司引入俄罗斯先进的日产600t合成氨TanDem天然气换热转化技术,对已有合成氨装置进行技术改造,配套建设年产200kt合成氨气体净化装置。在装置开车前,对脱碳系统、高变废锅、低变废锅、汽堤塔进行了化学清洗;循环水系统进行了化学清洗及预膜;脱碳系统的填料环进行了清洗,开车后,达到了预期目的。  相似文献   

9.
赖晓波 《中氮肥》1999,(2):36-36
我公司变换原采用铁铬催化剂,其起活温度在280°C左右,而钻钥催化剂的起活温度仅160~180℃,这为变换反应节约蒸汽提供了条件。针对我厂煤头8万t/a合成氨变换系统现状,我们决定改换催化剂,并根据原流程存在的问题,提出如下改造方案。1系统改造要点1.1脱碳、粗醇、铜洗、合成均维持原状。中变炉上段铁铬催化剂也维持不变,进口水气比由0.53降至0.33,温度280°C,控制上段出口气体CO≤12.4%,上段出口温度456°C。1.2中变炉下段催化剂改用Co-Mo系耐硫变换催化剂,即实行炉内中串低。低变段进口温度控制为200°C,出口CO含量…  相似文献   

10.
为了降低合成氨的生产成本,提高经济效益,我公司对燃料系统结构进行了重新布置,新增了2套75t/h、5.4MPa燃煤锅炉和1套130t/h、11.5MPa燃煤锅炉,为合成氨装置提供高、中压蒸汽.辅锅基本处于停运状态,合成氨系统也进行了相应的调整。本文简要介绍外引蒸汽对合成氨装置的影响及其解决处理方法。  相似文献   

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