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利用金矿尾矿烧制陶瓷墙地砖试验研究 总被引:4,自引:0,他引:4
本文详细分析了金矿尾的组分构成并与常用陶瓷原料作了对比分析,认为这种尾矿经验杂后可以作为陶瓷墙地砖生产中的优质长石代用原料,尾矿经螺旋溜槽分级(重选)、弱磁选、强磁选、浮选等工艺、有效降低了尾矿中的铁、硫含量,制成合作的长石粉原料,并用该原料作为陶瓷墙地砖坯料在生产线上进行了一次低温快烧试验,生产出了合格的产品。 相似文献
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在保持某选厂原有工艺流程及设备不变的条件下,对含铜浮选尾矿氰化吸附进行试验研究。通过不同炭密度条件下的标准炭浸试验结果,绘制吸附平衡等温线计算理论底炭量。通过炭浸吸附试验,模拟因回水方式导致溶液中不同铜浓度对金、铜浸出及吸附的影响。结果表明,只要溶液中铜的含量不太高, 同时能保持足够的自由CN-,则即使不将吸附贫液除铜,使用活性炭吸附也可以获得良好的金吸附结果。高铜载金炭先脱除铜后再进入解吸、电积工序。研究结果为工业应用提供了试验依据。 相似文献
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湖南省湘西金矿1^#尾矿训老恬矿工艺矿物鉴定研究,其主要目的是为配合选矿可选性研究并为其提供矿粉物质组成特性,为试验提供可靠的选择依据,因此,鉴定研究的重点是查明金在老恬矿中的赋存状态、嵌布粒度、形态、成色等工艺性状态特性;同时对帮粉的物质组成及有综合回收价值的矿物也进行了鉴定研究。 相似文献
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我国某金矿老尾矿综合利用试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文对我国某金矿老尾矿进行了综合利用的试验研究。通过大量试验证明,采用浮选十尾矿氰化+浸渣浮选的工艺流程了较好的技术指标,使各有价元素得到了综合利用,通过经济分析表明,该老尾矿如果开发利用,将产生较好的经济效益。 相似文献
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甘肃某金矿矿石金质量分数为4.3×10-6,锑、砷和碳依次为0.48%、0.37%和1.84%,属于典型的复杂难处理锑金矿,现场生产采用"重选-浮选-浮尾氰化"工艺回收金和锑。由于矿石中金嵌布粒度粗细不均,锑、砷和碳等杂质含量高,导致金总回收率仅为82%,金损失严重。为提高金回收率,采用电子探针对浮选尾矿中金的赋存状态进行了研究,在此基础上开展了提高金回收率的试验研究。试验结果表明:浮选尾矿中部分金以晶格金或包裹金形式赋存于毒砂、黄铁矿和辉锑矿等硫化矿物中,氰化浸出过程中难以与浸出液接触,是导致金损失过高的主要原因;氰化浸出前先对浮选尾矿进行分级,分级后对+0.038 mm粗粒级进行再磨和活化浮选,强化对包裹金和晶格金的回收,然后再将粗粒浮选尾矿与-0.038 mm细粒级合并进行氰化浸出,金总回收率可提高约9个百分点,尾渣中金质量分数降低至0.3×10-6以下。 相似文献
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对乌拉嘎金矿老尾矿分别进行了氰化、浮选及氰化与浮选联合工艺流程回收金试验研究.通过确定合理的工艺流程结构及工艺条件,获得了金总回收率达65%以上试验指标,为合理开发回收该尾矿资源提供了技术依据. 相似文献
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尾矿干堆技术在黄金矿山的应用实践 总被引:2,自引:0,他引:2
中国黄金集团石湖矿业有限公司(原石湖金矿)在原尾矿库容量达到设计之时,探讨研究了新建尾矿库设计方案。通过方案比较,决定采用尾矿干堆形式储存尾矿,充分利用原尾矿库外围土地,减少征地费用,大幅度降低了建库成本,缩短了建库时间,充分利用尾矿回水,达到节能、减排、环保的目的。通过新尾矿库试运行,基本达到设计要求。通过新设备、新技术的运用证明,该尾矿库安全稳定,库容大,经济、环保。 相似文献
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某黄金矿山生物氧化—氰化炭浸工艺产生的氰化尾渣中金品位较高,为2. 40~3. 60 g/t。试验考察了焙烧氧化—氰化浸出工艺回收金的可行性。结果表明:在焙烧温度500℃、弱氧化气氛下焙烧120 min,获得的焙砂在氧化钙用量15 kg/t、矿浆浓度33%、氰化钠用量1. 0 kg/t、浸出时间24 h条件下进行氰化浸出,浸渣产率为88. 80%,金浸出率在94. 92%以上;采用焙烧氧化—氰化浸出工艺回收氰化尾渣中的金是可行的。该研究为氰化尾渣中金的回收利用提供数据参考。 相似文献
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对致使含硫、砷浮选金精矿氰化浸出率低,尾渣全、银品位高的原因进行了分析;介绍了目前在提高氰化尾渣金、银浸出率方面所采用的措施,指出通过加入混合添加剂、采用两段焙烧、氰化前加入助浸剂共磨,可使尾渣中金、银的氰化浸出率提高到82.92%和61.54%,品位降至0.55g/t和30g/t。 相似文献