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亚硫酸法制糖工艺是以二氧化硫作为主要的澄清剂,用于对蔗汁的澄清,从而提高糖产品的品质。SO2是燃硫炉通过燃烧硫磺而产生的。燃硫炉是亚硫酸法制糖工艺澄清工段的重要设备,它运行效果的好坏,直接影响到制糖生产过程对糖产品质量的控制、成本的控制、环境的保护。通过对PLC控制系统应用于燃硫炉运行控制的论述,阐述PLC实现对糖厂燃硫炉自动控制系统的应用及推广意义。 相似文献
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(一) 我国甘蔗糖厂普遍采用亚硫酸法生产白砂糖,它的流程和设备比较简单,消耗材料也较少,但它的澄清效果不够好,清汁和糖浆灰分多,蒸发罐积垢严重,对某些蔗汁不能适应而出现澄清困难,因此需要研究改进。亚硫酸法清汁的灰分和钙盐含量常比混合 相似文献
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在亚硫酸法糖厂澄清工段混合清汁的基础上 ,采用活性碳吸附剂技术改善清汁质量生产优级白砂糖 (饮料糖 ) ,与前期生产相比较。结果表明 ,采用该工艺技术后 ,能显著提升清汁、精糖浆及白砂糖质量 ,当中间各项控制指标稳定后 ,能直接生产出符合饮料糖标准的优质白砂糖 ,特别能大幅度降低白砂糖的混浊度、SO2 含量、色值等 ,解决困扰亚法糖厂多年的积疾。 相似文献
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分析无硫澄清工艺的清汁、糖浆与白砂糖理化指标,并通过T检验分析这些物料理化指标与亚硫酸法的差异显著性。同时分析无硫澄清工艺过程Ca_3(PO_4)_2、CaCO_3及单宁钙协同CaCO_3等沉淀物微观结构及吸附蔗汁胶体、色素效果,探讨无硫澄清的除杂脱色原理。结果表明,无硫澄清工艺清汁和糖浆在纯度、色值、还原糖含量等指标T检验p值均大于0.05,而清汁浊度、糖浆电导灰分及浊度的p值小于0.05,表明无硫澄清工艺与亚硫酸法工艺清汁、糖浆在纯度、色值、还原糖含量等关键指标无显著差异,在清汁浊度、糖浆浊度与电导灰分存在显著性差异;所煮制白砂糖不含SO_2,色值为46 IU,浊度21 MAU,水分0.07%,电导灰分0.024%,色值与浊度明显优于亚硫酸法(色值62 IU,浊度38 MAU,表明无硫澄清工艺完全可以满足一级白砂糖生产的工艺要求,且在色值与混浊度更具有优势。从扫描电子显微镜图可知,纯水体系生成的CaCO_3、Ca_3(PO_4)_2和单宁钙沉淀具有明显的晶体结构,晶体间存在许多空隙,且在蔗汁体系生成CaCO_3、Ca_3(PO_4)_2及单宁钙沉淀晶体间绝大多数空隙已全部或大部分被填充,特别单宁钙,空隙数量已显著减少,甚至观察不到,表明上述沉淀物生成时会同步吸附混合汁的胶体、色素等形成共沉淀,从而将它们除去,胶体去除率与脱色率达到46.17%和50.61%,优于亚硫酸法,这可由清汁、糖浆及白砂糖紫外全波扫描图证实。 相似文献
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空气短路对硫磺炉性能的影响及避免关努(贺县信都糖厂)硫磺炉是亚硫酸法糖厂蔗汁中和的主要设备之一,其性能好坏,对生产影响极大。所以人们都希望硫磺炉燃硫能力大、硫气浓度高和升华硫少。作者在生产实践中发现:硫磺炉在设计制造时,如果只考虑燃烧面积一个因素而不... 相似文献
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清汁中二氧化硫含量偏高是不少糖厂白砂糖残硫量偏高的重要原因。本文通过对生产数据进行统计分析,得出了清汁含硫量与白砂糖残硫量之间的关系,并探讨了澄清工艺技术条件、甘蔗质量(新鲜度)、硫熏中和反应程度对白砂糖残硫量的影响。结果表明,白砂糖残硫量与清汁二氧化硫含量呈正相关关系,稳定的生产工艺条件、新鲜的甘蔗、彻底的中和反应对于降低白砂糖含硫量具有至关重要的意义。 相似文献
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使用固定式和回转式燃硫炉的糖厂,在开炉启用或在生产期间暂时少用、停用二氧化硫而又不致使燃硫炉熄灭,就需依靠硫气放空装置,不断抽走硫气,以保持燃硫炉适度燃烧。我厂原采用蒸汽喷射器抽硫气放空,由于硫气溶于汽凝水而生成亚硫酸,对管路腐蚀严重, 相似文献
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糖厂炉气SO_2浓度现场查定的方法与实践黄谷亮(广西大学轻工系)1前言硫熏强度是指蔗汁中加入SO_2的量,这个指标是亚硫酸法糖厂澄清作业的重要因素。一般来说,随着硫熏强度的提高,清汁质量也会提高,其表现在糖汁色绎变浅、灰份减少、纯度升高,同时沉降速度... 相似文献
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为了能全产白砂糖,应用了丙糖回溶上浮澄清工艺。文中介绍了该工艺的流程、主要技术指标、特点和生产应用效果。生产实践表明,该工艺不但工艺和设备的流程简单、投资省、消耗低和应用方便,而且提高产品白砂糖质量和糖分收回明显。认为该工艺,对提高甘蔗糖厂的经济效益有一定的现实意义,具有较好的推广应用前景。 相似文献
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硫熏是亚硫酸法糖厂的主要澄清工序,硫熏强度要达到指定的工艺指标,而且要求稳定。但在多数糖厂由于压榨汁量的波动,造成硫熏强度的波动。该系统是通过硫熏器喷咀的自动调节使之适应一定范围内波动的混合汁量(榨量),从而达到稳定硫熏强度的目的。由于硫熏的稳定,使中和加灰容易控制,减少中和pH值的波动。 相似文献
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亚法白砂糖灰分偏高的因果探析 总被引:1,自引:0,他引:1
针对目前部分亚硫酸法甘蔗糖厂的白砂糖厂分偏高问题,调查了广东四间大,中型糖厂,了解到采用不同清净工艺条件组合,有不同砂糖灰分结果,本文分析了几间亚硫酸法糖厂白砂糖灰分偏高的主要原因及提出了降低其含是的主要技术措施。 相似文献