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罐道绳弹性伸长计算及应用效果 总被引:1,自引:0,他引:1
我局狮凤山了主井延伸158.6m,提升高度400.0m、井筒布 置8根柔性罐道绳,原采用重锤式拉紧结构。通过对箕斗装矿及粉矿堆积的工况分析,笔者认为运用钢丝绳弹性变形获 得较恒定的拉力取代重锤重力的拉 紧方式,能有效加大粉矿仓的储存 容积,并且便于施工和后期生产过 程维护。故提出此设计改进方案。 1 罐道绳弹性伸长与 张力的计算 1.1 静态条件下整根罐道 绳绝对变形量δ计算 已知,所用加固定位张力为F0, 罐道绳的单位重量为r,钢丝绳作罐道有效截面为A。取任意Δy段,设距选坐标原点为y。 则Δy长的一小区段… 相似文献
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1995年针对易门矿务局狮凤山矿持续均衡生产的需要 ,将凤山段主箕斗井向下延伸 1 58m,延伸后总提升高度为 4 0 0 m,在不改变主卷扬设备设施的前提条件下 ,设计提升能力 1 70 0 t/d;经多方面、多层次、反复论证、研究、比较 ,最终运用钢丝绳弹性伸长量可获得张紧力的原理 ,提出粉矿仓的优化设计方案 ,取消传统粉矿仓的结构形式 ,如图 1所示。1 两种结构形式的粉矿仓比较 两种结构形式的粉矿仓比较如表 1所示。2 使用状况 优化设计结构经近一年的生产实际运用 ,使用单位反映效果良好 ,未发生过不正常的现象 ,罐道钢丝绳先后图 1 结构… 相似文献
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1995 年针对易门矿务局狮凤山矿持续均衡生产的需要,将凤山段主箕斗井向下延伸 158 m,延伸后总提升高度为 400 m,在不改变主卷扬设备设施的前提条件下,设计提升能力 1700 t/d;经多方面、多层次、反复论证、研究、比较,最终运用钢丝绳弹性伸长量可获得张紧力的原理,提出粉矿仓的优化设计方案,取消传统粉矿仓的结构形式,如图 1 所示. 相似文献
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我矿主井为JKMD-4×4落地式多绳摩擦提升机,采用20t底卸式箕斗、平衡锤提升,密封钢丝绳罐道。箕斗到位后利用活动卸载直轨上油缸将箕斗活动斗底打开卸矿,井架位置分别位于 26.87m和 12.9m为矿石仓和废石仓卸矿点。由于箕斗活动斗底卡矸石、导轮挂钩未挂住、曲轨积粉矿等原因,会出现箕斗活动斗底意外打开的情况,如不及时处理就会造成在井下装矿点将矿石卸入井筒,将井筒内钢梁等设施砸坏,箕斗从矿石仓下行将废石卸载直轨拉变形,油缸芯拉断,活动斗底撞坏,箕斗斗箱撞变形等恶性事故的发生,上述几种情况我矿都曾发生过,对矿山生产和设备安全运… 相似文献
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<正>某矿竖井JKM2.8×6型多绳摩擦式提升机采用箕斗+配重、井塔式提升方式;12 m3底卸式箕斗,提升净高度520 m,井筒直径5 m;密封钢丝绳为?45外层Z型钢丝,罐道箕斗钢丝绳4条,配重钢丝绳2条;采用重锤式拉紧结构,楔形固定装置。1事故经过2009年9月,由于竖井井筒砼喷射大修,井底粉矿回收水平严禁清理作业,导致砼反弹料越积越多,淹没罐道钢丝绳下部重锤体,待井筒大修完成后,反弹料结块厚度大约为10 m。为防止砼结块层突然垮塌,在旁边掘短措施井,在进行人为爆破作业 相似文献
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某千米深井罐道钢丝绳多次出现断丝,存在严重的安全隐患,为预防断丝造成大的事故危害,对装在箕斗和罐道绳配套的滑套进行结构改造;针对已经出现的罐道绳断丝,在滑套上安装一种特殊的自制断丝锥形齿套,利用快速运行箕斗切断断丝,并对丝头进行处理,经过试验运行,再未出现断丝,达到了改造目的。 相似文献
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长广煤矿公司七矿,井型45万t/a,为我国在建的深井之一,第一水平垂深919m。采用一对竖井开拓方式。主井为箕斗提煤井,设计采用JKMD-4×2、1000kW落地多绳提升机,一对6t箕斗,钢丝绳罐道,计划1987年施工。副井采用JKMD-3.5×4、1000kW落地多绳提升机,1t双层四车多绳罐笼一对,组合钢罐道,已在1985年1月投入运行,至今情况基本正常。总的来说,设计和施工是成功的。但由于采用了一些新工艺、新装备,设计和施工均缺乏经验,尚存在一些问题和不足,有待进一步改进。 本人参加了这一工程,现就提升部分情况、存在问题及改进意见,提出一些粗浅的看法供参考。 一、提升机的结构特点及有关问题 相似文献
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我 矿井下废石主要靠JKM2.25×4多绳摩擦式提升机提升 ,采用钢丝绳罐道 ,提升高度为300m ,箕斗体积为3.2m3,平衡锤质量为10t ,提升速度6.8m/s。自1993年至2002年初从未发生过圆型尾绳连接装置拉断事故。当第二个尾绳连接装置更换后 ,运行仅1个月就被拉断 ,使提升矿石的箕斗坠入300m深井 ,导致全矿停产。因此我们对我矿箕斗井井筒设施进行了全面检查 ,认真分析事故原因 ,采取相应措施 ,并取得了显著效果。1尾绳连接装置拉断前的情况罐道钢丝绳使用近10年来 ,没有涂用普通的钢丝绳油脂 ,井筒淋帮水较大、工作环境较差 ,2002年2月初断了1根。… 相似文献
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马城铁矿1号主井深810.3 m。井筒落底后,对井筒进行临时改绞,在井筒内布置1对1.5t单层双车罐笼,每个罐笼采用4根钢丝绳作为导向罐道,使用LGS-Z/20型罐道绳张力监控系统对罐道绳张力进行检测和调整,收到了很好的效果。该监控系统的成功应用,实现了张力调整操作自动化,简化了以往调整罐道绳张力繁琐的程序,大大减小了张力调整工作量和安全风险,使操作更加简单可靠,确保了罐笼平稳、高速、安全运行,提高了矿井提升的高效性及安全性。该监控系统值得在冶金、煤炭等行业立井井筒临时改绞和矿井永久装备中推广使用。 相似文献
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罐道绳作为井筒提升容器的导向装置,在工作中长期同导绳器发生滑动摩擦,因此罐道绳在使用到一定时间后,往往由于磨损严重而导致报废。由于罐道绳在提升杏器(箕斗)装矿位置受到导绳器的撞击和摩擦力度远大于其它位置,所以该位置一小段绳(长约400mm,称之为“易损绳段”)的磨损速度远大于其他绳段。为了避免由于易损绳段的磨损导致整根罐道绳的报废,过去通常采用的方法是定期窜放一段备用绳, 相似文献
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<正> 我矿主井提升系统采用四绳摩擦式提升机拖动两个12吨箕斗提煤,并采用四角布置的钢丝绳罐道导向。该系统自投产以来多次发生碰撞,即在箕斗进入井底装载位置前,由钢丝绳罐道进入稳罐用的木罐道时,箕斗的辅助罐耳与刚性木罐道端部产生碰撞(以下简称碰撞),将木罐道端部碰坏或劈开,使其失去了箕斗 相似文献
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某矿1台JKM3.5×6型多绳摩擦提升机,作为主井提升矿 石用,选用14m3底卸式箕斗,年提升矿石能力180万t。经过近10年的运行后箕斗斗箱磨损,箕斗框架变形,主要受力部件疲劳损伤,强度降低。由于斗及框架的变形,已将井塔楔形木罐道损伤,并且装卸矿时撒矿现象也根严重,对设备的安全运行带来很大的隐患。矿方决定将此斗更换,以消除隐患。但更换旧斗,存在许多困难:(1)该矿从未更换过此箕斗,尚无这方面的经验;(2)该箕斗自重18t,加上3根尾绳,两项合重 38t,还有斗上的悬挂装置及需要起吊的吊具、绳索等… 相似文献
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<正> 当矿山采用箕斗提升时,在装卸矿和箕斗运行过程中将不可避免地会产生撒矿现象。为了回收这些撒落的矿石,我局北矿箕斗井采用了一套与众不同的装置。在井底加设了一个0.7米~3的底卸式小箕斗和排泥罐来直接回收粉矿(见附图),底卸式小 相似文献
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矿井提升钢丝绳的动力学研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对矿井多绳摩擦提升过程的钢丝绳张力及动张力的变化进行了研究。在建立带尾绳的多绳摩擦提升系统提升过程中钢丝绳的粘弹性振动数学模型基础上,进行了动张力的求解。利用MATLAB6.5工具进行了计算机仿真,得到了上提加速、匀速、减速一个周期的多绳提升张力及动张力的变化规律。与实测钢丝绳张力信号的对比分析表明,本文所建立的钢丝绳粘弹性振动模型是正确的。最后模拟了在刚性罐道存在故障时钢丝绳动张力的变化。该建模仿真对于提升钢丝绳的合理选用、提升机运行控制方式的设计与改进以及刚性罐道的故障诊断都有着重要的参考价值。 相似文献