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石南21井区试运行后期污水含油分散程度高,污泥沉降慢,水质净化困难,为此对原污水处理药剂配方进行调整,从而达到强化絮凝反应及提高净水的效果。采用改进后的重核催化—强化絮凝净水技术处理含油污水,其剩余浊度明显降低。从石南21井区注水水质及标准可看出,污水处理系统改进后出站污水悬浮物监测均值为2.4 mg/L,石油类、溶解氧含量很小,硫酸盐还原菌含量为25个/mL,硫化物均值为0.8 mg/L,腐生菌含量小于110个/mL,总铁均值为0.3 mg/L,水质达到注水指标要求。 相似文献
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富民油田为实现回注水的以污代清,对污水处理系统进行了改造.改造后污水处理系统采用“生化处理+过滤”的流程,污水处理规模达1200 m3/d,处理后水质达到A2级注水水质标准.项目改造后的污水处理系统运行情况较好,虽然系统处理后悬浮物含量不够稳定,但含油和粒径中值能稳定达标,尤其粒径中值达标是满足注水要求的关键,因而总体上能够适应有效回注的要求.污水处理系统投产后富民油田回注水由清水变为处理后的污水,改善了与地层的配伍情况,有效地降低了注水压力.注水开发井的注水压力从改造前的平均22 MPa降至改造后的平均20 MPa,注水量也平均增加了50 m3/d. 相似文献
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通过对延长油田2014—2017年污水处理工艺调研发现,水质指标是影响油田高含水开发阶段污水处理工艺的关键因素。经污水处理站处理后的水质中悬浮物含量、腐蚀速率、SRB菌含量、铁细菌及硫化氢含量均超出B2水质指标,若油田将此类未达标水回注,一方面引起油田注入与油藏开发效果不佳,徒增开发成本;另一方面还将引发注水站及注水管网与管柱的腐蚀,油田生产安全隐患系数增加。在室内分析此污水处理站进站水质特点,筛选改性药剂和净化药剂,将污水处理工艺现状与现场测试数据相结合,比较不同方案的经济效益,制定了"两级除油+化学混凝+逆流沉降+多层滤料过滤处理流程"的污水处理工艺升级改造方案。依托成熟和先进的新技术与新工艺,使得处理后污水水质符合SY/T 5329—2012规定的B2级水质指标,确保污水处理安全达标并满足原油生产的可持续性。 相似文献
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《油气田地面工程》2017,(2)
针对气田污水与油田污水混合处理后,对污水处理系统的工艺及设备造成腐蚀及外输水质不达标的问题,采用气浮预处理工艺对气田污水进行预处理后再与油田污水混合处理。通过优化气浮预处理工艺的加药浓度、气水比、回流比,保证污水处理系统外输水质达标。优化结果表明,在有机絮凝剂加药浓度30 mg/L、回流比20%、气水比7%条件下,气浮处理气田水效果最佳,出水含油浓度为8.08 mg/L、悬浮物浓度为10.99 mg/L,达到预处理外输指标要求。气田污水气浮预处理系统投产后,有效改善了油田污水处理系统效果,含油污水站外输含油和悬浮物平均浓度为2.54 mg/L和3.19 mg/L,可满足污水站外输水质要求。 相似文献
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鉴于目前污水处理工艺冗长、复杂,处理后的污水水质难以达到注入水质指标的情况,开展了综合物理除油加磁过滤技术污水处理现场试验,取得了较好的效果。综合物理除油加磁过滤技术对于含聚污水的除油及除悬浮物效果比较理想,在含聚浓度较低时,含聚污水可以达到"5.5.2"水质指标;磁过滤加砂滤工艺处理普通污水,悬浮物粒径中值偏大,总体出水未稳定达到"5.1.1"水质指标。 相似文献
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目前,新北二深度污水站水质两项指标虽已达到标准要求,但控制情况还有些不足,仍有下调余地。通过采取一系列生产措施,2008年年初新北二深度污水的水质指标含油量为8.2~8.9 mg/L,悬浮物量为7.8~8.5 mg/L;到2008年下半年,新北二深度污水站的水质指标均有所提高,悬浮物含量为5.0~6.0 mg/L,含油量为5.5~6.0 mg/L。 相似文献
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在油田生产中,干线冲洗质量直接影响到注水管网末端水质的指标。大庆油田采油一厂在符合冲洗排量要求的前提下,采用多台洗井装置联排工艺对注水干线进行冲洗,从冲洗后的水质化验数据可以看出,污水含油量和污水悬浮物含量均得到明显改善。冲洗前管线悬浮物含量平均为44.5 mg/L,冲洗后污水悬浮物含量为38.2 mg/L,冲洗出的沉积悬浮物约为7.11 kg。 相似文献
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油田低渗透油区注水对水质要求较高,其A2级水质要求含油量及悬浮物、粒径中值分别为6、2 mg/L和1.5 μm.硅藻土涂膜过滤技术制造的ABC硅藻土涂膜过滤器可方便地达到这一精度.这一技术已在辽河油田茨榆坨采油厂、胜利油田坨五站的现场中得到应用.对茨629区块污水深度处理系统硅藻土过滤器进、出口水质进行取样化验,其结果如下:进口水质中油为2 mg/L、悬浮物为10 mg/L、粒径为3μm;出口水质中油为0.33 mg/L、悬浮物为0.94 mg/L、粒径为1.14 μm. 相似文献
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2008年,在呼一联合油污水处理站试验应用悬浮污泥(SSF)过滤技术,通过额定流量1.2倍冲击处理试验,出水悬浮固体含量仍保持在1.8 mg/L左右,悬浮物去除率在93%以上,水质能够稳定达到"8.3.2"的指标要求.SSF处理采取一级除油缓冲和一级悬浮污泥过滤器处理工艺可取代现有含油污水深度处理工艺4段(3段)流程,具有结构简单,耐冲击负荷能力强,工艺流程短,占地少,以及操作维修简便等优点,且能节省一半以上的投资. 相似文献
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针对白音查干油田的污水流量、水质和地层物性等方面的特点,其污水处理系统应采用处理效果较好、抗负荷变化能力较强的三段式重力污水处理系统.研制了小型化含油污水处理及注水现场试验装置,在现场试验中装置出水可以满足白音查干油田部分中低渗油藏注水水质要求,基本达到了设计指标.但要满足低渗、特低渗油藏注水要求,还需增加二级过滤,并对设备进行进一步优化设计. 相似文献
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选择在含油污水总矿化度高、悬浮固体颗粒细小的大庆油田采油五厂杏十五-1含油污水处理站,开展高过滤精度的Al2O3陶瓷膜过滤技术现场试验。通过分析出水水质情况并考核出水水质稳定性,确定出膜通量为0.25 m3/h.m3,过滤周期为72 h,清洗时间为150 min,排污周期为20 h,排污量为1 m3。震动膜在处理量为5 m3/h情况下,采用一次核桃壳过滤出水作为膜过滤进水时,该膜出水含油量合格率100%,悬浮固体含量合格率100%,悬浮物粒径中值合格率92%。处理后出水水质达到特低渗透油层注水水质"5、1、1"指标。 相似文献