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通过两流板坯中间包水模实验,研究了抑湍器以及不同控流装置的组合对中间包流动特性的影响.结果表明,合理使用抑湍器能延长开始响应时间,提高平均停留时间和活塞流体积.抑湍器和垱坝组合控流效果良好,且结构简单.由抑湍器、垱坝和挡渣堰组成的控流装置使中间包流场更加合理,优化后的中间包平均停留时间由原先的188 s提高到218 s,活塞流体积分数由3.50%提高到15.41%,死区体积分数由41.57%降低到32.15%. 相似文献
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依据相似原理,建立1:3的水力学试验模型,按照L16(4^3)正交试验表安排正交试验方案,优化板坯连铸中间包的结构.试验结果表明,优化后的中间包流场更加合理,死区体积比例减小,活塞区体积比例增大,有利于中间包冶金效果的充分发挥. 相似文献
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板坯连铸中间包钢液流场的数学模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
利用计算机数学模拟的方法,对中间包内钢液流场进行研究,以济钢一炼钢厂4#板坯连铸中间包为模型,以挡墙分别距入口处、挡坝间的距离,挡墙和挡坝高度为影响参数,对板坯连铸中间包流场进行优化设计.得出有利于生产的设计数据. 相似文献
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开发了中间包连续测温系统。有效地解决了连续测温的3个关键问题,即测温传感器的响应速率,灵敏度及温漂问题,提高了中间包钢水连续测温的准确性。 相似文献
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通过向中间包内吹入惰性气体的水模实验研究,提出了净化钢液的吹气工艺及设备参数,为进一步进行工业性试验提供了理论依据。 相似文献
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广钢高效连铸改造的中间包内型优化 总被引:2,自引:0,他引:2
广钢连铸中间包采用三流和入流非对称布置的结构,生产中钢水流动不稳定,温度不均匀,为改变这种状况,有必要对中间包进行结构改造。在中间包冷态和热态水模型上,安装纵向局部挡墙和带导流孔“V”型挡墙,研究中间包内钢水流动和温度分布情况。模拟试验结果表明:“V”形挡墙能显著改善钢水的流动,使各流钢水平均停留时间趋于均衡,温度差减少,中间包内死区减少。此外,作者还给出了推荐的中间包改造方案。 相似文献
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基于RTD曲线连铸中间包优化设计数值模拟 总被引:3,自引:0,他引:3
为了优化连铸中间包内型,采用数值模拟方法计算钢液在连铸中间包内的停留时间分布(RTD),并通过RTD曲线分析了连铸中间包内挡坝高度和位置对其钢液流场的影响。结果表明,结构优化后的连铸中间包钢液流场趋于合理,死区体积分数由原始方案的17.62%降至13.29%,且钢液在连铸中间包内的停留时间变化不大。 相似文献
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双辊连铸中间包流场数值模拟及优化 总被引:1,自引:0,他引:1
基于有限元分析软件FLUENT对中间包的流场进行了数值模拟研究和优化.其结果表明:设置流动控制装置可明显改善熔液流动状况,有利于提高连续铸轧坯质量.对比了流动控制装置中几种不同的堰坝布置,最终得到挡堰相对高度为550 mm、挡坝相对高度为350 mm时所得金属熔液净化效果最佳. 相似文献
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The configuration of the tundish for a two-strand horizontal continuous caster was designed and optimized through water modeling. Three designs of the tundish were studied: the original tundish without any flow control devices, the tundish with a turbulence inhibitor at the bottom, and the tundish with an inlet launder and an inclined dam. The residence time, the location and size of the dead zone, and the fluid field pattern were investigated. At the same time, the asymmetry flow field and wavy inlet jet in the horizontal tundish were observed and the reasons for them were discussed. The results indicate that the tundish with an inlet launder and an inclined dam is the best of the three designs. 相似文献
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通过水力学模型试验 ,研究了中间包内的温度和浓度变化。研究表明 :现场中间包内型结构欠合理 ;设置横挡墙和“V”字型挡墙均可改善中间包内的流场 ;开口度为130mm×100mm横型挡墙和开口度为150mm×80mm“V”字型挡墙效果最好 ,它们均可保证在正常浇注条件下 ,使1 ,2流平均温差1℃左右。 相似文献
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The optimization of flow control devices in a single-slab continuous casting tundish was carried out by physical modeling, and the optimized scheme was presented. With the optimal tundish configuration, the minimum residence time of liquid steel was increased by 1.4 times, the peak concentration time was increased by 97%, and the dead volume fraction was decreased by 72%. A mathematical model for molten steel in the tundish was established by using the fluid dynamics package Fluent. The velocity field, conc... 相似文献
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Validation of the numerical simulation of fluid flow in the continuous casting tundish 总被引:1,自引:0,他引:1
LifengZhang 《北京科技大学学报(英文版)》2005,12(2):116-122
The 3-dimensional fluid flow in a water model of the continuous casting tundish is simulated with the k-ε two-equation turbulence model. The methods to decide the size of wall-adjacent grids and the effects of residuals and mesh size on the simulation accuracy are discussed. The current investigation concludes that the following condition should be satisfied to get accurate enough simulation results: (1) If the dimension of the domain is in the order of cubic meters, the average size of cells in the mesh system should be at least smaller than 30 mm; (2) The normalized non-scaled residual should be reached at least smaller than 10^-4. 相似文献
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六流小方坯连铸中间包内型优化设计水模研究 总被引:4,自引:1,他引:4
通过水力学模型试验,研究了中间包内的流场和流动分布。研究表明:现场中间包内型结构欠合理。试验通过在中间包模型内加设V型档墙,并调整挡墙上开孔的数量、大小、倾角和位置来控制流体流动的方式,从而使流场得以改善,满足生产实际要求,保证了连铸机的正常操作和铸坯质量。 相似文献
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连铸中间包耐火材料的冲蚀特性与控流装置的优化设置 总被引:2,自引:0,他引:2
中间包内耐火材料的损毁是化学反应、热应力与钢液流动的协同作用所致,中间包内控流装置发生侵蚀的主要原因是钢液对耐火材料的冲蚀。对设置有湍流控制器、挡渣堰、挡渣坝的中间包耐火材料的冲蚀特性进行数值模拟计算与分析,结果表明,中间包内冲蚀最严重的部位是在湍流控制器及冲击区包壁上部1/3处,其次是挡渣堰迎向钢液流动一侧壁面;随着挡渣堰与钢液入口距离的增加,钢液对挡渣堰、挡渣坝的冲蚀强度下降;根据停留时间分布(RTD)曲线设置中间包控流装置时,应考虑钢液对耐火材料的冲蚀特性。 相似文献