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7001铝合金薄壁管材工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了7001超硬铝合金薄壁管的加工工艺。结果表明,Al-Zn-Mg-Cu系的7001合金具有相对较好的冷加工性能,在一定工艺条件下完全可以生产薄壁管材,但应严格控制冷加工变形量。管材冷轧时的道次变形量控制在50%~60%,冷拔时的道次加工率不要超过30%。 相似文献
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针对5A02合金薄壁管材晶粒粗大问题,分析了冷加工方法和退火工艺对管材晶粒大小的影响,找出了管材晶粒细化的最佳方法。 相似文献
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2Al2合金铸锭如果不进行均匀化退火或均匀化不充分,生产薄壁管时.管坯在冷拔前打头时端头破碎严重,打头困难;在冷轧管时端头破裂严重。管材表面易出现横向裂口。分析认为,其主要原因是铸造时的不平衡结晶所产生的锰偏析、镁偏析。没有得到有效的消除。 相似文献
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2A12合金铸锭如果不进行均匀化退火或均匀化不充分 ,生产薄壁管时 ,管坯在冷拔前打头时端头破碎严重 , 打头困难 ;在冷轧管时端头破裂严重 ,管材表面易出现横向裂口。分析认为 ,其主要原因是铸造时的不平衡结晶所产生的锰偏析、镁偏析 ,没有得到有效的消除。 相似文献
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研究了成分分别为:Cu-18.6at%Zn-11.3at%Al;Cu-23.4at%Zn-8.6at%Al两种合金,均具有优良的冷加工性能,一次退火的冷加工变形量可达50%。本文通过金相、电镜、电阻——温度测定、应力——应变测定等方法对合金的性能和组织进行了较全面的探讨。 相似文献
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针对5A06合金薄壁管材在冷轧过程中产生裂口缺陷这一棘手问题,从挤压管坯料质量、管坯退火制度以及送料量等方面分析其产生原因,探讨防止或消除冷轧过程中产生裂口缺陷的方法. 相似文献
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对TC2钛合金管材研制中的两辊温轧、多辊冷轧变形程度及直径壁厚变形匹配关系、温轧加热温度、中间及成品退火温度、化学成分等对管材加工成形质量、组织性能等的影响进行了研究。研究结果显示,该合金两辊温轧、多辊冷轧性能优良,在直径壁厚变形匹配合理的条件下,温轧和冷轧道次变形达40%和30%时,未产生轧制开裂等加工缺陷;温轧加热温度550℃—650℃时,Al,Mn含量控制在标准中上限,Fe,O含量适中;退火温度850℃—900℃时,轧制产品质量和各项性能指标可满足技术标准要求。 相似文献
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介绍了冷加工率为68%、厚度2.4mm的3004合金板材退火温度的选择过程,研究了退火后合金板材的组织与性能,并确定了能够满足弹壳深冲加工要求的最佳退火温度。 相似文献