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针对我国西部矿区的矿井水资源循环利用率低的现状,结合王家塔矿井的水文地质条件和生产实际,制订了矿井水循环利用方案,并在该矿得到成功应用。首先将井下产生的污水注入采空区,通过改造3104水仓、增敷供排水管线和安设恒压水泵,利用采空区储水能力和巷道高差,实现污水在采空区内自流的过程中滤化,然后将过滤后的清水收集至3104清水仓,最后利用恒压供水泵把过滤的清水用于采掘工作面的设备冷却、消防除尘,多余的清水外排至地面。该方案的实施实现了矿井降本增效的目的,也实现了煤炭资源开采条件下的水资源保护利用。 相似文献
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为了减轻麦垛山矿井水处理运行压力、减少能耗,分析评价了现有排水系统现状,根据麦垛山矿井水包括清水和污水两部分的实际特点,对主水平及辅助水平排水能力进行了校核,提出对工作面顶板疏放水和受到矿井污染的矿井水进行清水与污水分开排放的理念。矿井水清污分排方案的实施将大幅减少矿井污水的排水量,对节能降耗具有重要意义,可为同类水文复杂矿井提供借鉴。 相似文献
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MQC-75型清仓机的研制 总被引:2,自引:0,他引:2
一般情况下,矿井的每个水平必须设置两个水仓,分为内环和外环,长度在300-1000m左右。每个水平的掘进和采煤等工作面涌出的污水由潜水泵抽出,通过一系列的明渠、暗道,污水挟裹着煤泥等杂质污垢流入所在水平的水仓。通常情况下水仓每年清挖一次,但涌水较大的矿井或水平,则须清挖2~3次,以保证生产的需要。现在水仓清挖一般由人工完成,清挖次序为:①由中央泵房水泵将即将清挖的水仓内的水抽干;②用绞车将矿车沿水仓16。坡道由大巷下放至水仓内;③用人工将煤泥杂物连泥带水装入矿车;④用绞车将矿车由水仓拉人大巷,然后用电机车牵引至主井罐笼,升至地面,倒入地面煤仓。人工清挖水仓,工人劳动强度大,生产效率低。按4班制生产,每班8人, 相似文献
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煤矿井下水仓中煤泥清挖一直是困扰煤矿安全生产的难题,为此,结合该矿的实际情况引进了MQC-75矿井水仓清挖系统。不仅彻底解决了上述问题,而且为矿井回收了大量的资源,给矿井带来了可观的经济效益。 相似文献
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煤矿井下水仓担负着矿井的蓄水任务,井下水都汇流到水仓,其中夹带着部分煤泥、煤渣进入水仓,清挖较为不便。文章介绍了一种用于煤仓清挖的设备,阐述了该设备的组成和工作原理,以及在余吾煤业公司的应用效果。 相似文献
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煤矿井下水仓是防止矿井水灾的重要设施。对于地下水丰富的矿井,随着开采范围的延伸,大量的固体颗粒物进入水仓,使水仓的蓄水容积减少,雨季前清理水仓是煤矿的一个重要环节,人工清理费时费力,污染环境。用水仓清挖系统能够快速高效地完成清理任务。 相似文献
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ZQ-ⅢY型水仓自动清挖系统是针对煤矿井下水仓清挖难题而开发的,该设备能在施工地点一次性完成井下水仓的煤泥清挖、过滤、分离、脱水、装车的全过程,实现了水仓清挖的自动化、程序化作业,为井下水仓清挖煤泥工作人员创造了良好的安全生产条件,有较大的安全、经济、高效和环保效益及推广应用价值。 相似文献
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《水力采煤与管道运输》2017,(3)
针对金能公司一直使用人工清挖水仓,效率低、安全隐患大,不利于实现清洁化生产,且人工清理时间长,劳动强度高。为实现打造现代化矿井,金能公司引进了高效清洁的机械化清挖系统—MQC-75型水仓清挖系统,在给企业带来经济效益的同时又能降低员工劳动强度,提高工作安全系数,降低对井下环境造成的污染,实现文明生产。 相似文献
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MSQ-4G型水仓自动清挖设备是针对煤矿井下水仓清挖难题而开发的,该设备能在施工地点一次完成井下水仓煤泥的清挖、过滤、分离脱水、装车的全过程,实现了水仓清挖的自动化、程序化作业,为井下清挖水仓作业人员创造了良好的安全生产条件,有较大的安全、经济、高效和环保效益及推广应用价值。 相似文献
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