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《石油勘探与开发》2020,(1)
正截至2019年12月21日,长庆油田2019年累计生产天然气突破400×10~8 m~3大关,继2013年突破300×10~8 m~3之后,实现又一次历史性跨越。作为中国最大的天然气主产区,按目前每天1.23×10~8 m~3产气量,长庆油田2019年天然气产量将超过412×10~8m~3,预计占国内今年天然气总产量的25%,其产生的热值当量相当于一个年产3 200×10~4 t的特大型油田。长庆油田天然气产量的持续快速增长得益于黄土塬三维地震、沙漠数字地震、成像测井技术的突破。优快钻井、体积压裂技术的升级换代,使长庆油田掌握了寻找非常规油气的地质理论和规律,获得了高效开发致密天然气核心技术。今年建成天然气产能115×10~8m~3,先后打出了59口日产无阻流量超百万立方米高产气井,天然气年产预计比2018年净增加25×10~8 m~3,推动气田由"多井低产"向"少井高产"转变。 相似文献
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鄂尔多斯盆地东胜气田属于典型的低渗、低孔气藏,气井一般都必须通过压裂改造才能建产,但常规压裂工艺改造技术增产幅度有限。为此,借鉴北美致密储层的开发经验,针对该区块下石盒子组储层的地质特征,按照"体积压裂"理念,开展了混合水体积压裂技术攻关试验。通过混合水压裂,在形成主裂缝的同时,迫使天然裂缝不断扩张,从而形成较大的缝网系统,提高裂缝导流能力,增大压裂改造体积,提高单井产量。该技术在东胜气田JH1井增产效果明显,压后无阻流量25.0×10~4 m~3/d,平均日产气4.8×10~4 m~3,为东胜气田致密气藏的有效开发提供了技术支持。 相似文献
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中国海洋石油南海西部公司于7月中旬在我国南海北部湾盆地钻获一口高产油气井。经测试,该井日产原油5427m~3,日产天然气61.3×10~4m~3,创造了我国海洋石油勘探20多年来单井日产量的最高纪录。 相似文献
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四川盆地涪陵页岩气田水平井具有水平段长、产气量高的特点,为了了解水平井各压裂段的动态产气能力、认识返排规律以及确定单井最佳生产工作制度,实现气田低成本高效开采,利用流体扫描成像测井仪(FSI),采用牵引器或光纤连续油管输送工艺,对25口重点井进行了连续产气剖面测井试验和资料解释评价研究。结果表明:1牵引器或光纤-连续油管能将测井仪器安全高效地输送至井底,满足测井施工要求;2同一口页岩气井的相同或相似层段,各压裂段的产气能力存在较大差别;3C井在日产气20×10~4m~3的工作制度下,页岩气井滞留地层中的压裂液无返排现象,而在日产气29×10~4m~3的工作制度下,滞留地层中的压裂液返排量明显增加,并影响部分压裂段生产。研究成果被用来指导气田单井工作制度的制定。 相似文献
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《特种油气藏》2017,(3)
为解决高含水致密气藏的排水问题,将同步回转多相混输泵运用于气藏排水采气开发中。利用同步回转多相混输泵对气井进行抽吸,降低井口压力至常压甚至负压,以达到排水采气的效果。选择大牛地致密气藏某高产液区块的6口气井进行了同步回转排水采气现场试验,试验总体成功率为66.7%。其中,水淹井成功率为33.3%;积液减产井效果较好,成功率达到100%。试验累计排出积液28.2 m~3,同时回收放空天然气7.08×10~4m~3,试验后6口气井日产气量增加1.17×10~4m~3/d。结果表明,同步回转排水采气能有效排出致密气藏气井内积液,改善气井生产状况,在避免环境污染的同时具有良好的经济效益,为致密气藏排水采气工作提供了新思路。 相似文献
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长庆油田油气工艺研究院采用分簇多段技术压裂水平井喜获成功,油井试排日产纯油122.4 t,气井平均无阻流量达48.4×104 m3,突破了超低渗储层油气开发 相似文献
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川西MJ地区蓬莱镇组储层含气性识别模式研究 总被引:1,自引:0,他引:1
川西MJ地区蓬莱镇组气藏为河、湖相碎屑岩致密储层,砂体分布不稳定,厚度和物性变化大,多呈透镜状,采用传统的"低频、强振幅、低波阻抗"含油气性识别模式预测含气砂体存在多解性,不能满足实际生产的需要。引入了"低频共振、高频衰减"含气性识别模式,并利用该模式对川西31口已知井储层段的含气性进行了检测,发现检测结果与实钻结果吻合度较高。根据该模式含气性检测结果部署并完钻了7口井,全部获得工业气流,其中,MP52、MP63-1、MP61、MP61-1井为高产气井,分别产天然气16.619×10~4m~3/d,13.79×10~4m3/d,23.45×10~4m~3/d及16.79×10~4m~3/d。 相似文献
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《油气田地面工程》2021,(8)
MH气田随着开采年限的延长,气井压力逐年下降,部分中、低压气井无法满足"J-T阀节流"浅冷处理工艺进站要求,存在关井的风险,降低了气井开采效率和气田开发指标。为增强地面工艺技术适应性,提高产品收率和气田开发的综合效益,按照充分利用地层能量、低压天然气两级增压、中压天然气一级增压、优化天然气压缩机组合原则,对集输处理系统进行深冷工艺改造,采用分子筛脱水、膨胀机制冷工艺,实现对C_(2+)等烃类组分充分回收。改造后预计可累计多采天然气25×10~8m~3,新增乙烷产量1.5×10~4t/a,新增液化气产量1.3×10~4t/a,新增稳定轻烃2 500 t/a。 相似文献
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大庆油田低渗透储层水力压裂已经成为增产改造的主体技术,但应用过程中存在压裂废液处理环保压力大、成本高,压裂后不及时返排会对储层造成伤害,影响增注效果等问题。为此,通过技术攻关成功研制了不返排清洁环保压裂液,该压裂液具有低成本、低伤害、油井零外排、水井不返排的技术优势。该技术在大庆油田低渗透储层累计应用154口井,施工成功率100%,其中,88口油井累计增油3.8×10~4 t,66口水井累计增注51.2×10~4 m~3,减少外排压裂液3.2×10~4 m~3,达到了"零污染、零排放"的要求。 相似文献