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张一麟 《硫磷设计与粉体工程》2013,(1):1-6,49
国家环保部2011年3月1日起施行《硫酸工业污染物排放标准》(GB 2132-2010),明确从2013年10月1日起硫酸装置尾气中SO2、酸雾的排放限值均执行新标准。针对当前国内硫酸企业按老标准生产,与新标准排放要求相差甚远,选择合适的尾气脱硫方案是硫酸企业的当务之急。简要介绍了当前国内硫酸装置尾气处理工程的脱硫技术,阐述了工作原理、工艺流程和特点及其他有关问题,为硫酸企业选择脱硫方案提供了初步意见,具有一定的参考价值。 相似文献
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张一麟 《硫磷设计与粉体工程》2012,(6):1-2,5
国家环保部2011年3月1日起施行《硫酸工业污染物排放标准》(GB 26132-2010),明确从2013年10月1日起硫酸装置尾气中SO2、酸雾的排放限值均执行新标准。针对当前国内硫酸企业按老标准生产,与新标准排放要求相差甚远,选择合适的尾气脱硫方案是硫酸企业的当务之急。简要介绍了当前国内硫酸装置尾气处理工程的脱硫技术,阐述了工作原理、工艺流程和特点及其他有关问题,为硫酸企业选择脱硫方案提供了初步意见,具有一定的参考价值。 相似文献
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胡小龙 《中国石油和化工标准与质量》2022,(3):40-41
本文针对尾气处理装置存在的问题,对比硫酸尾气治理的特性,结合硫酸装置发扬处理的特点,采用钠碱法对脱硫系统进行改造.改造后满足硫酸排放标准限值的要求,且尾气系统可有效的实现与主装置同步运行的效果. 相似文献
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阐述现有硫酸生产装置尾气脱硫技术及存在问题,介绍瓮福化工公司自主研发的磷精矿脱硫工艺流程及在2×400(200)kt/a硫铁矿(硫黄)制酸装置尾气处理中的运行情况。作为SO_2吸收剂的磷精矿浆液来源于磷酸装置,吸收SO_2后的磷精矿富液仍返回磷酸装置作为生产原料,在磷精矿浆中加入自主研发的促吸收剂C及催化剂后,通过实际运行数据监测,脱硫后尾气SO_2质量浓度低于344 mg/m~3,脱硫效率可达70%~80%,同时回收的SO_2用于磷酸生产,年可节约成本约130万元。 相似文献
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介绍了南化公司2#、3#硫酸尾气处理装置的运行情况及改造实践.针对尾气处理装置存在的副产品难于处理、尾气排放指标达不到特别排放限值、维护成本高等问题,对比了4种硫酸尾气治理工艺的优劣性,结合装置自身特点,确定了采用钠碱法加2级电除雾器工艺对该脱硫系统进行改造.改造后尾气脱硫系统排放SO2质量浓度控制在200 mg/m3... 相似文献
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介绍了新型活性炭脱硫技术在冶炼烟气制酸装置尾气脱硫中的应用,详述其反应机理、工艺流程、技术特点、主要设备及实际运行情况。生产实践表明,脱硫后尾气可达到国家排放标准,生成的稀酸可回用于制酸装置,基本无二次污染。对生产中存在的一些问题进行了分析并提出了改进措施。 相似文献
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江西有色冶炼加工总厂铅冶炼分厂原设计生产能力电解铅2kt/a。鉴于电解铅的需求日益增长,该厂经过几次改造年产电解铅已达10多kt,白银40t,黄金50kg,精铋60t。目前,该厂电解铅产量居国内第七位,白银居第五位,随着生产的发展,环境污染在加重。每次改造,厂里对“三废”治疗都十分重视,从管理上、技术上采取了一系列措施来防止或减轻污染。但排放尾气ψ(SO2)平均仍为0.3%,对环境造成了很大的危害,为了根治尾气SO2的污染,厂领导和有关部门千方百计寻求治理方案、筹集资金,最后确定采用废电石渣乳液吸收尾气中SO2制成硫酸钙的治理方法,并付诸实施。 相似文献
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介绍氨肥法脱硫工艺的工艺流程、影响因素、主要设备及在800kt/a硫磺制酸装置尾气处理中的运行情况。用合成氨装置产出的稀氨水吸收硫酸装置尾气中的SO2,生成亚硫酸氢铵和亚硫酸铵溶液;在催化剂的存在下及严格控制的工艺条件下,向溶液中鼓入空气,将亚盐氧化为硫酸铵,硫酸铵溶液浓缩至400g/L后送复合肥厂作为原料。尾气ρ(SO2)低于70mg/m2,亚盐氧化率达98%以上,整个工艺过程不产生任何污水。 相似文献
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超重力技术在硫酸尾气脱硫中的工业化应用 总被引:1,自引:1,他引:1
介绍了超重力机结构和工作原理。浙江巨化股份有限公司硫酸厂2套制酸装置的尾气脱硫系统原采用泡沫塔—复喷复挡装置两级氨法脱硫工艺,技术改造后采用泡沫塔—超重力机两级氨法脱硫工二艺。改造后72h性能考核表明,新脱硫系统排放尾气ρ(SO2)最高429mg/m^3、最低74mg/m^3,ρ(H2SO4)最高31.9mg/m^3、... 相似文献
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氨法处理硫酸装置尾气生产亚铵的实践 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍用氨法处理硫酸装置尾气生产亚硫酸铵的工艺流程、控制指标、主要设备和生产运行情况。实践表明,氨法SO2吸收率高,可实现装置尾气达标排放,但也存在产品品位较低的问题。对问题进行了分析并提出改进意见。 相似文献
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比较了7种烟气脱硫工艺的优缺点。介绍了钠碱法脱硫工艺在2套400 kt/a硫铁矿制酸装置尾气脱硫系统的应用情况。实践证明,该工艺脱硫效率高,脱硫后尾气ρ(SO2)<300 mg/m3,有时甚至更低,尾气基本无白色羽烟。投资及运行费用较低,且不产生新的固体废物。 相似文献
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硫酸尾气碱性废水脱硫的研究与实践 总被引:1,自引:0,他引:1
金川化工厂用湿法镍冶炼碱性废水作为吸收剂处理制酸尾气,既保证了制酸尾气全时段达标排放,又减少了新鲜氢氧化钠溶液消耗。处理1.06x106m3/h制酸尾气每年可减少费用约1650万元,同时也免去了碱性废水的处理费用。脱硫副产的吸收液得到了资源化利用,既回收了SO2用于制酸,又减少了净化工序新鲜水的消耗,达到了“以废治废、变废为宝”的环保目的。对脱硫塔结构、移热设备选择、循环液pH值控制等进行了研究和探讨。 相似文献