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相似文献
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1.
赵慧艳 《水泥》2016,(1):69
传统闭路系统中的球磨机回转部分主要由筒体、隔仓板、一仓衬板、二仓衬板、挡球圈和出料篦板等组成。隔仓板将筒体分为两仓,一仓一般使用阶梯衬板满足磨机对研磨体的提升效果;二仓一般使用双曲面衬板满足研磨体由大到小排列的分级效果。为防止研磨体反分级,一般在二仓加几圈挡球圈。  相似文献   

2.
闫伟 《中国水泥》2002,(3):28-29
1992年天津水泥设计院根据江西省上高白水泥厂需要,开发设计了1台Φ2.8×11m白水泥磨,此台磨机是在经过对数家白水泥厂、磨机制造厂、衬板制造厂进行考察,调查了解情况,收集了大量资料的前提下,进行开发、设计的。当时,这个规格的白水泥磨在国内属首台,设计有一定难度。1.水泥磨系统技术参数2.设计体会磨机作为水泥生产中的关键设备,直接影响到水泥生产的产量和质量。在磨机系统中,诸多因素都不同程度影响着磨机的使用效果,诸如传动、进出料,回转部分中的衬板,隔仓板,进出料装置等,理想中的磨机状态是物料与研…  相似文献   

3.
磨机隔仓板篦孔设置与其回转方向的关系为何?这是水泥生产实践中的一个理论问题。本文试对此作一粗浅的分析。一、引言磨机隔仓板具有三方面的作用,即: 1.分隔研磨体物料在磨内粉磨过程中,其颗粒尺寸是向磨尾方向逐渐递减的。这就要求研磨体尺寸也相应地向磨机卸料端递减。磨机隔仓板可粗略  相似文献   

4.
"磨内磨细是根本",生产中却往往不能如意,会遇到:研磨体质量差;两仓粉磨能力不平衡;研磨时间短;细磨仓"滞留带"区域大;管磨机分仓比例失调;研磨体级配不合理;研磨体堵塞隔仓板和出磨篦板;研磨体与衬板表面严重粘附;磨头进料端有冲料现象、一仓存在无料或少料研磨盲区;一仓阶梯衬板严重磨损;倒料锥部位截面积缩小,风速过高;筛板磨损物料泄漏;钢段泄漏进入选粉机再到磨机一仓等异常状况。遇到这些情况,只要对管磨机之变量,如研磨体级配、装载量以及粉磨工艺、操作参数等,进行相关调整,就可达到该系统最佳运行状态,确保"磨内磨细"功能的实现。  相似文献   

5.
辊压机+V选+管磨机开路联合粉磨系统应注意磨内结构,其中进料方式、隔仓板形式所造成的"无料"研磨盲区不可忽视,应采取相关技术措施消除之。通过调整级配、通风等技术措施,有效抑制物料流速,延长其停留、研磨时间。不要在管磨机内部选择、使用物料出口端为盲板结构形式的隔仓板。应充分发挥细磨仓活化环对小规格研磨体的激活作用,提高其对水泥的磨细能力。应在磨内应用防堵塞单层复合隔仓板、自清洁磨尾出料装置,始终保持管磨机良好的通风、过料能力。  相似文献   

6.
φ2.6 m×13m水泥磨的改造   总被引:3,自引:0,他引:3  
王航 《水泥技术》2003,(6):52-53
本文介绍了φ2.6m×13m水泥磨的改造,更 换衬板、改造双层隔仓板,同时调整研磨体的级配, 对提高磨机的粉磨效率取得了良好的效果。  相似文献   

7.
0 前言我公司有2套5.4m ×15.5m 双仓闭路水泥磨系统,单台产量为200th。磨机转速为13.9rm in;一仓长4.461m ,阶梯衬板;二仓为双斜小波纹分级衬板,中心筛网的直径为1.0m 。该水泥磨运行过程中,我们发现一仓隔仓板中心筛网和法兰与二仓出口篦板筛网、法兰相比,磨损更换率很小。以  相似文献   

8.
长期以来,我国在管磨机中广泛使用的隔仓板主要是垂直形式的隔仓板。这种隔仓板与磨机的中心线垂直。通过它可实现分隔研磨仓和研磨体,防止未磨细的大颗粒窜向出料端而实现分级粉磨,有效地控制磨内物料流速。但是,垂直隔仓板存在的不足之处主要表现为:分级能力差,且对磨内部分研磨体(特别是靠  相似文献   

9.
张睿 《水泥工程》2017,30(4):40-40
<正>1存在的问题我公司为某水泥厂加工制造了Φ4.8m×9.5m闭流水泥磨,该磨机为我公司自主研发制造的机型,属于短球磨机。配用V型选粉机和1.2m辊压机,设计台时产量为160 t/h,但该磨机投入生产运行后,产量不能达标,仅为100 t/h。该磨机共分为两仓,回转部分结构见图1,主要由隔仓板、出料篦板、筒体、衬板等组成。隔仓板采用双层隔仓装置见图2,由篦板、前板、支撑板、中心格栅和衬板组成。磨机一仓采用阶梯环状衬板,二  相似文献   

10.
通过采用新型衬板、更换隔仓板和阻流板以及调整研磨体级配等措施,对水泥联合粉磨系统的Φ4.2 m×13 m磨机进行技改,取得提产70 t/h以上,降低电耗4 kWh/t的效果。  相似文献   

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