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相似文献
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1.
八钢120t转炉负能炼钢实践   总被引:3,自引:1,他引:2  
论述了宝钢集团八钢公司为实现3座120 t转炉的负能炼钢采取的措施:在转炉煤气回收方面将煤气回收条件中的含氧量标准由〈2%提高到〈0.9%;操作上严格煤气回收的降罩操作制度,并根据转炉装入量及供氧强度的变化,调整转炉煤气回收的时间;对煤气分析仪控制主程序进行优化,以提前该分析仪的开始工作时间;在余热蒸汽回收方面结合余热锅炉水质的变化趋势,控制系统的排污及补水,对新投入的余热锅炉,提前做好新系统的热管及逐步升压工作。并根据八钢公司的现状提出了今后转炉负能炼钢的工作方向。  相似文献   

2.
简述转炉实现负能炼钢的工艺流程,介绍武钢炼钢总厂三分厂实现转炉负能炼钢的实际情况及其所采取的措施。  相似文献   

3.
李洪涛 《黑龙江冶金》2014,(2):28-29,24
本文介绍了通过不断强化管理手段,对能源介质使用进行了系统的优化与改革,引进新技术、新工艺,降低生产过程中的能耗,为实现负能炼钢奠定基础。  相似文献   

4.
分析了实现转炉工序负能炼钢的可能性与必要性。从降低能源介质的消耗和提高回收二次能源两方面出发,确定了重点在于减少冶炼过程中除尘风机的电耗和增加转炉煤气(LDG)的回收量。通过恢复二次除尘风机调速功能和缩短冶炼周期减少屯能单耗,以及保证OG系统设备正常工作、提高操作水平减少前烧期等方法,转炉工序能耗下降了4.31kg标煤/t钢,终于在1989年实现了负能炼钢的目标。  相似文献   

5.
叙述炼钢厂转炉工序实现负能炼钢的关键因素,简介湘钢第二炼钢厂提高转炉炼钢技术水平的措施和实绩.  相似文献   

6.
马钢95t转炉负能炼钢实践   总被引:2,自引:0,他引:2  
马钢95 t转炉负能炼钢攻关采取的对策有:杜绝氧超标事件,实现生产炉数全回收;改进回收方式与操作,延长煤气回收时间;降罩到位与差压调控并行,提高煤气回收热值;依靠科学管理,降低一次风机电耗;优化系统参数,有效回收蒸汽等.  相似文献   

7.
叙述湘钢炼钢厂转炉工序实现负能炼钢的关键因素,介绍了湘钢第二炼钢厂提高转炉负能炼钢技术水平的措施和实绩。  相似文献   

8.
从降低能源介质的消耗和提高回收二次能源入手,诸如转炉煤气实现自产自用,富余煤气并入管网;提高蒸汽利用水平;加快钢包周转;优化氧枪参数;实现转炉污水循环利用等方面,对莱钢转炉工序能源介质的现状进行了分析;论述了降低能源消耗、最大限度循环再利用二次能源、降低生产成本和减少环境污染等情况。  相似文献   

9.
姜维新  乔慧  师学斌 《冶金设备》2013,(Z1):101-102
通过对影响煤气回收的原因分析,采用相应的改进措施和对关键点进行控制,使得回收量大幅度提升,实现了负能炼钢。  相似文献   

10.
论述了广钢集团转炉炼钢总厂在实践循环经济过程中,通过技术攻关、科学管理,实现了在中小型炼钢厂负能炼钢的目标。  相似文献   

11.
马毅  丁松  王克生 《中国冶金》2011,21(3):20-23
淮钢80 t转炉特钢特钢生产线负能炼钢攻关的主要方法为:加强生产组织和协调保证生产线稳产、高产,节约水、电、气等能源消耗,提高煤气回收数量和利用率,提高蒸气回收和利用率等。  相似文献   

12.
田蜜  李海洋 《中国冶金》2013,23(2):37-39
以节能减排、降低生产成本为目的,结合生产实际,对武钢四炼钢厂转炉工序能耗进行了必要的分析,从工 艺、技术、管理等方面采取了一系列攻关措施,2011年取得全年累计工序能耗-5.43 kg/t(钢)的好成绩,“负能炼 钢”水平达国际一流。  相似文献   

13.
中国转炉“负能炼钢”技术的发展与展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘浏 《中国冶金》2009,19(11):33-33
以2008年全国大、中型转炉“负能炼钢”对标竞赛的数据为基础,分析总结国内转炉“负能炼钢”的主要成绩,提出实现“负能炼钢”的关键技术,并对今后国内“负能炼钢”技术发展趋势提出具体建议。  相似文献   

14.
结合鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司260 t转炉的能耗情况,对涉及煤气回收、蒸汽回收、电耗、气体介质消耗的相关设备、工艺和管理进行了研究和优化.通过采取优化煤气回收连锁条件、优化蒸汽回收系统、优化电耗管理方式和开发高效氧枪等措施,取得了较好的效果,转炉炼钢工序能耗由-16 kgce/t降至-20 kgce/t.  相似文献   

15.
对比分析了国内转炉工序负能炼钢指标,制定了鞍钢股份有限公司炼钢总厂二工区、三工区实现转炉工序负能炼钢的目标。采取了相应的技术措施进行科技攻关,实现了两个工区负能炼钢,促进了转炉生产节能减排。  相似文献   

16.
石横特钢60t转炉负能炼钢实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过分析炼钢工序消耗的能源介质和回收能源组成,相应采取了一系列关键节能技术,实现了吨钢-15.033kg标煤负能炼钢的目标。这些关键技术包括,炉口微差压自动调节和“降罩操作”,煤气成分自动分析检测控制及稳定煤气发生量的音频化渣技术,以提高转炉煤气回收量;湿式变压蓄热器设备及烟道热喷涂技术以增加蒸汽回收;优化氧枪喷头参数设计,降低冶炼氧耗;采用钢包脱硫技术,减少精炼电耗;采用新型砌筑技术,降低煤气消耗等。  相似文献   

17.
炼钢厂全工序负能炼钢生产实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对影响负能炼钢的问题,提出并实施了一系列的技术创新和管理创新,为实现节能降耗提供了可靠的保证,最终实现了全工负能炼钢。  相似文献   

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