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相似文献
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1.
庙125X1断块NgⅡ3小层属于常规稀油油藏,主要以水平井开发为主,为补充地层能量、改变液流方向,2008年转入注水开发,在注水开发中进行剩余油挖潜,但油井表现出见效快、易水淹特征,通过周期注水、动态调控、调剖调驱等手段调控效果差、有效期短。针对这些问题,对生产井M125-P6井进行CO2吞吐实验,获得成功,增油效果明显,同时为浅层稀油油藏水平井控水提供了指导作用。  相似文献   

2.
针对低渗稀油油藏依靠天然能量开发,生产效果差的问题,应用数值模拟、室内机理性实验、油藏工程方法对低渗稀油油藏注水开发技术进行研究。研究表明:先期采用面积井网注水开发,后期将角井转为注水井,为了延长角井的采油期,提高无水采收率,确定井排方向与裂缝方向成40°,要达到80%的水驱控制程度井距为173m,目前压力系统下转入注水开发,可以获得较好效果。研究成果对同类油藏实施注水开发具有指导意义。  相似文献   

3.
应用水平井开发油藏,可以增加单井控制储量和单井产能,但水平井注水开发仍然不同于常规井网开发,需要合适的注采井网,合理的注采参数以确保取得较好的开发效果~([1])。宁东26井区延安组延5油藏为低压低渗边水油藏,利用水平井通过合理的井网部署,注水后加强精细注采管理,对注水受效特征进行分析,明确主流线方向,以此为依据,理论联系实际,确定合理的注采比,采油速度,生产压差等参数。宁东26井区延5油藏通过水平井开发取得了较好的开发效果,预测最终采收率在30%,成为水平井开发取得较好开发效果的典型例子。  相似文献   

4.
针对曙光油田稀油区块水平井出砂套坏的开发矛盾,根据油藏的岩石结构特征和完井方式,确定实施水平井砾石充填防砂工艺,同时对水平井砾石充填的施工工艺及施工参数进行了优化。该工艺为稀油油藏的经济开发提供了技术保障。  相似文献   

5.
柳赞浅层油藏已处于开发后期,储量已全部动用且剩余油高度分散,区块已整体进入高采出程度、特高含水阶段,为经济有效地开发该油藏,笔者通过对柳赞油田浅层油藏稳产难点原因分析,提出了针对难点的稳产措施:采用井网完善、层系归位提液、饱和度监测指导剩余油挖潜、细分注水、调驱调剖等技术,经现场应用稳产效果良好。文章的研究对复杂断块稀油油藏在特高含水期延缓递减进行有效开发具有重要指导意义。  相似文献   

6.
边台潜山油藏与牛心坨潜山油藏均为裂缝型变质岩潜山块状油藏,具有很强的非均质性,针对潜山油藏顶面构造识别难度大、裂缝预测难度大、直井开发效果不理想这一开发难点,进行了直井、水平井组合开发技术的探索与研究;并对水平井各项参数进行了优化设计。现场实践证明直平组合注水开发潜山油藏能够有效减缓水窜、提高储量动用程度,对类似潜山油藏的开发具有重要指导意义。  相似文献   

7.
临盘油田临2块为典型的高含水、高采出程度油藏,剩余油主要分布在井间的“剩余油倒锥体”和构造高部位非注水主流线区域。本文详细分析了水平井在临2块馆二段原生底水油藏的适应性,提出了本区水平井设计原则和布井方式,部署实施了水平井14口。通过自1996年以来的水平井开发动态分析,证实了该油藏水平井开发效果明显优于直井,水平井日油能力和油藏采收率大幅提高,综合含水基本保持稳定,效果十分显著。  相似文献   

8.
针对潜山油藏顶面构造识别难度大、裂缝预测难度大、非均质性强、直井注水开发效果不理想这一开发难点,进行了直平组合注水开发技术研究,对水平井各项参数进行了优化设计。现场实践证明直平组合注水开发潜山油藏能够有效减缓水窜、提高储量动用程度,对类似潜山油藏的开发具有重要指导意义。  相似文献   

9.
庙125X1断块2005年投入开发,开发初期依靠天然能量开采,为补充地层能量,2007年逐渐转变开发方式,先后有5个井组投入注水开发,注水后,通过周期注水、动态调控、调剖、调驱等手段取得一定效果,挖潜剩余油难度较大,主要表现为油井见效时间短、增油量少的特征。为此,在注采井组开展了CO2吞吐试验,并率先在M125-P6井组开展了吞吐与周期注水相结合试验,取得了较好的增油效果及认识,为浅层同类井组下步治理提供了借鉴及指导作用。  相似文献   

10.
黄沙坨油田火山岩裂缝性稀油油气藏,纵横向裂缝宽度、深度和密度等难以掌握,注采井网待进一步完善。针对油藏的特点,采取周期脉冲注水和动态调整注采井组配产配注方案,更新高压自控流量计,应用水平井和双支水平井注水开发试验等措施,在进一步完善动态间开增油,降低注水干线压力,减小柱塞泵能耗,改变液流方向,提高注水速度、波及系数和水驱油效率等方面,水平井发挥了众多直井在垂直裂缝发育的情况下才能见到的良好作用,为辽河东部凹陷和类似油田的发展借鉴,进行了有益的尝试,储备了前沿技术TTHW(水平井水驱采油技术),为进一步提高油田的最终采收率,创造了有利条件。  相似文献   

11.
针对渤海A油田存在的油井含水上升快,日产油量递减快的现状,利用纳米微球调驱剂开展了水平井注水开发油田的室内研究和矿场先导试验。结果表明:经纳米微球调驱后,注水井井口压力、注水井压降与充满度、霍尔曲线及井组油井含水均有下降,纳米微球调驱能有效封堵水平井之间的水驱优势渗流通道,使后续液体产生液流深部转向,提高了水平井的波及效率,改善了水平井水驱开发效果。纳米微球调驱技术在海上水平井注水开发油田的控水稳油中具有较好的应用前景。  相似文献   

12.
稀油油藏注水是通过注水井将水注入油层中,以确保油层压力,而细分注水是通过控制无效注水,提高储存层的能动程度来完成开采任务的。基于此,对稀油油藏细分注水的特点进行分析,从油田稳产、水量分配、油田开采等方面入手,详细地论述了稀油油藏细分注水的具体应用。  相似文献   

13.
低渗透油藏开发难度大、开发效果较差,需提出一套切实可行、科学合理的注水调整方案。子长油田新寨河区块长2油藏通过开展地质再认识、完善注采井网,针对开发矛盾,采取“推、拉、压、引、调”五种流线优化治理思路,从而改善油藏注水开发效果,形成了一套低渗油藏注水开发技术,同时对低渗透油藏的注水高效开发提供启发和借鉴。  相似文献   

14.
商25块沙四下属稀油中等渗透率层状油藏,含水上升快成为影响该油藏开发效果的一大瓶颈。针对该油藏油层比较多、井网比较完善的特点从油藏地质特征认识入手,开展单元平面、纵向剩余油分布研究,提出了应用水动力学方法,调整注水结构,提高注水利用率,控制该油藏含水上升率,延缓自然递减率,改善开发效果。  相似文献   

15.
三叠系油藏开发主要以注水开发。良好的水驱状况,是油藏高产稳产的前提和基础,油藏水驱的动用程度直接影响油田的稳产。本文针对目前盘古梁长6油藏吸水剖面存在问题,通过分层注水、化学堵水调剖、酸化调剖等有效措施,有效的提高油藏水驱动用程度,并取得了很好的效果。  相似文献   

16.
针对扶余油田低渗透裂缝发育油藏进入高含水开发阶段,无效水循环严重,开发矛盾突出,通过细分层注水、强化注水调控、找堵水、调剖等方面做了诸多工作,但无效水循环问题仍没根本解决,为解决无效水循环,提高油田注水开发效果,开展深部调驱试验。本文就深部调驱试验的的技术思路、技术特点和关键技术进行了系统研究,对调驱剂优选、方案设计、施工工艺等进行了详细阐述,从而为提高低渗油藏采收率提供技术支撑。  相似文献   

17.
华庆油田山156区于2012年开始试验水平井开发,主要开采层位为长6,通过水平井采油——直井注水,直井采油——直井注水2种开发方式。本文通过对山156区特地渗透油藏储层特征研究及初期储层改造方式研究结合水平井开发效果,分析出影响特地渗透砂岩油藏水平井开发效果的主要影响因素。  相似文献   

18.
安塞油田长6油藏,受储层非均质性影响较强。随着开发时间的延长,油藏平面及剖面上的矛盾日益突出,注入水单向或多向突进导致油井含水上升速度较快,制约了油藏的整体开发效果。近年通过实施注水井深部调剖措施,封堵优势见水方向,扩大水驱波及体积,提高水驱动用程度,达到稳油控水的目的,对油藏的稳产起到了较好的作用。本文重点对历年的注水井深部化学调剖效果进行了分析,并对该技术措施在油藏开发中的适应性进行了评价,为今后同类型油藏的开发调整提供了方向。  相似文献   

19.
水井调剖、调驱措施是裂缝型油藏开发中后期改善注水开发效果的重要手段之一。注水井调剖,油井堵水的效果评价,不仅应从单井注采状况考虑,最终应归结到产油层的利用程度,注入水的波及系数、注水开发油藏的阶段采出程度、注水开发效果和注水采收率等几个方面。本文着重讨论了深部调剖、调驱的评价方法,为调剖堵水改善水驱效果提供理论依据。  相似文献   

20.
水平井注水技术是上世纪90年代出现的一种很有潜力的技术。本文通过对比国内外水平井注水技术的发展和研究现状,总结出这项技术有线性驱动、有热裂缝、推迟注水突破时间、改善油藏开发效果等优点,适合低渗透油藏;指出目前水平井注水技术存在的问题和对未来的技术展望进行了论述。  相似文献   

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