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Cr4W2MoV模具钢的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
Cr4W2MoV电渣钢在冷墩、冷冲和热镦模具上应用取得明显效果。1 M16螺帽冷镦压球模热处理工艺 技术条件:热处理硬度 60~ 63HRC,压球型孔不同心度≤0.05mm,被镦材料:40Cr,硬度200~220HB。 热处理工艺:低温淬火+低温回火(图1) 工艺分析:淬火加热温度选用920~940℃,可确保获得高硬度、强度与耐磨性。奥氏体晶粒达到12级。确保压球模不会胀裂失效。该钢有较多M3C型碳化物,低温淬火加热即可溶入奥氏体,奥氏体有一定的合金化程度,基体含碳量达到 0. 50%~ 0,55%,有… 相似文献
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王景德 《中国铸造装备与技术》1997,(2):35-37
选用化学成分为3.6%~3.8%C、2.6%~3.0%Si、<0.4%Mn、<0.07%P和0.2%Mo的原铁液,经FeSiMg8RE7稀土镁合金球化处理和含75%Si的硅铁二次孕育处理后浇注,铸件经正火、等温淬火和回火热处理可生产出合格的奥贝氏体球墨铸铁齿轮。对等温淬火引起的变形及对策也作了介绍 相似文献
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20CrMo钢制机床分度头蜗杆(如图1示),要求渗碳层深度1.10~1.20mm,硬度≥59HRC,变形振摆≤0.20mm。原工艺流程为:正火→机械加工→渗碳→精加工→淬火、回火→校直→磨→成品。其热处理工艺见图2。图1 机床分度头蜗杆图2 20CrMo钢制机床分度头蜗杆原热处理工艺按上述工艺处理虽能满足技术条件,但生产周期长,能耗大,工艺繁琐,成本增加。而且蜗杆因高温渗碳长期保温,晶粒较粗,脆性较大,强韧性不足,早、中期脆断时有发生。且高温加热畸变较大,需增加校正工序。为了克服上述缺陷,采用简… 相似文献
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我厂的出口产品管钳孔尺寸精度要求较高,我们采用直方图统计方法,对渗碳及直接淬火后的管钳进行随炉抽样检查,并将测得的数据加以整理、分析、归纳,从而寻找到孔的变形规律,修正机加工留量,使热处理后的变形达到图纸要求,解决了孔的超差问题。1 产品及其工艺用21CrNiMo2钢制造的管钳配合孔成品尺寸为18+0-0430mm,热处理技术要求渗碳层深0-5~0-8mm,表面硬度58~62HRC。管钳工艺流程:锻造—正火—机加工—渗碳、淬火、回火—氧化发黑。热处理工艺曲线见图1。渗碳淬火在JJR10Sg… 相似文献
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推土机刀片使用条件非常恶劣,要受到砂子、石块的撞击与磨损,因此对刀片硬度、韧性和耐磨性要求较高。我厂生产的刀片材质为30Si2CrMoB钢,其化学成分w(%)为0.3C,1.7Si,06Mn,<0.03P,<0.03S,0.6Cr,0.1Mo,0.003B,其余为铁。刀片技术要求为两刃部55mm宽度的淬火硬度为46~52HRC。刀片外形如图1所示。刀片原淬火工艺为高温盐浴局部加热淬火。推土机刀片属双刃刀片,宽度只有254mm,在高温盐浴中加热时,已淬过火的刃部常常出现高温回火现象。难以满足所要… 相似文献
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本文研究了调质钢40Cr,35CrMo和轴承钢GCr15在淬火介质SST101中淬火后的淬透性、变表开裂性及40Cr的力学性能。实验结果表明:适当调整SST101的浓度,可以获得不同的冷却速度;适合调质钢40Cr,35CrMo及轴承钢GCr15的淬火液的最佳浓度分别为1.0%-1.5%和1.5%-2.0%。 相似文献
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铸态厚壁高韧性球铁冷却壁的研制 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了硅、锰、磷等元素对冷却壁铸态力学性能的影响,比较了高稀土球化剂与低稀土球化剂的铸态生产应用效果。考察了浇包孕育与随流孕育对成分设计及铸态力学性能的影响,从而确定了高炉冷却壁的生产方案,据试验结果得出;化学成分为3.3~3.7%C,1.8~2.2%Si,Mn≤0.2%,P≤0.07%,S≤0.03%;采用低稀土镁球化剂球化处理,加入量1.8~2.2%,使用冲入法处理;孕育处理为0.6~0.8%75SiFe浇包孕育和0.2%75SiFe块浮硅+0.02%RCA随流孕育。 相似文献
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热处理中常用钢的环境负荷研究 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了常用钢热处理过程中的环境损伤,其中包括资源消耗,能源消耗,废弃物污染。定义了材料的泛环境函数及其环境负荷。由此定量研究了20,20Cr,40,40Cr,60Si2Mn,T10,W6Mo5Cr4V2钢在渗碳,淬火,低温回火,中温回火,高温回火热处理工艺中的环境负荷。 相似文献
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井巷支护用U型钢亚温淬火及自回火工艺的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以20MnK、Q275两种牌号U型钢进行试验,全面探索了U型钢经亚温淬火及自回火后的强韧性。试验表明,经770 ̄820℃水淬+300℃自回火处理后,Q275U型钢的屈服强度σ0.2≥440MPa;经790 ̄820℃水淬+300℃自回火后,20MnKU型钢的屈服强度σ0.2≥520MPa。两种钢的屈服强度均比处理前提高50%以上,而屈强比≤0.75,伸长率δ5≥16%,达到国外同类U型钢的力学性能水 相似文献
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本文研究了几种冶金因素对30Si2MnCrMoVA钢断裂韧度的影响。试验结果表明,通过真空感庆炉和真空自耗炉两次真空冶炼工艺,提高了钢的纯净度,明显改善钢的断裂韧度,采用930℃奥氏体化,锭子油淬火和300℃回火,获得高位错密度板条马氏体组织。钢的抗张强度和断裂韧度达到最佳配合。适当调整钢的含碳量在0.27-0.32%范围内,抗张强度为1720-1795MPa,断裂韧度达到92.6-103.1MP 相似文献
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20CrMnMo及17Cr2Ni2Mo钢的晶粒长大及组织遗传 总被引:2,自引:0,他引:2
本文对20CrMnMo钢和17Cr2Ni2Mo钢晶粒长大倾向及不同组织状态的组织遗传倾向和校正工艺进行了探讨。试验结果表明:20CrMnMo钢以粒状贝氏体+粒状组织为主的混合组织(粒状贝氏+粒状组织+铁素体)具有组织遗传倾向,且粒状贝氏体+粒状组织中的奥氏体岛稳定性差,利用一次高温回火便可有效地消除组织遗传;17Cr2Ni2Mo钢粒状贝氏体+粒状组织的遗传倾向大于马氏体组织,正火对粒状贝氏体+粒状 相似文献
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RE-Si变质处理对钒白口铸铁组织及性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
采用RE-Si复合变质剂对钒白口铸铁(1.80~2.10%V)进行变质处理,并制定了五种热处理工艺。试验结果表明,变质处理可以改善钒白口铸铁的组织和性能,热处理是进一步改善组织及性能的重要手段。本试验结果是,由1.0%SiFe+0.234%RE残复合变质处理并经1000℃正火处理,铸铁的综合性能最好,αk=18.78J/cm2;σbb=1322.02MPa;HRC=47.5;ε=1.43。 相似文献
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低合金白口铸铁碳化物团球化的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
试验了11种合金元素在相同加入量(C/Me=0.05at.%)的条件下,在铸态、正火和淬火+回火三种不同工艺时对低合金白口铸铁力性能和碳化物团球化的影响 相似文献
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钢结硬质合金的马氏体等温淬火研究 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了钢结硬质合金GJW50(配料成分wt%:50WC、0.25C、0.50Cr、0.25Mo、余为Fe)经1020℃奥氏体化、2000℃(低于Ms点)等温淬火后的组织与机械性能.结果表明,该状态基体组织中残余奥氏体量明显多于1020℃淬火+200℃回火态,其硬度、抗弯强度与冲击韧性均高于后者,但断裂韧性略低于后者. 相似文献
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本文系统地研究了淬火温度、回火温度对15CrMnMoVE钢强度和冲击韧度等力学性能的影响规律。结果表明,15CrMnMoVE钢采用930℃或975℃淬水、600 ̄650℃回火的热处理工艺,均能获得最佳的强度和韧性配合,但930℃淬火其低周疲劳寿命低于975℃淬火者。 相似文献