共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
2.
3.
4.
福建某斑岩型金矿品位低、规模大,金主要以自然金形式存在,可见金的粒度较粗,为高效利用该低品位金矿,开展新型浸金剂金蝉全泥浸出试验和柱浸试验,结果表明:全泥浸出在磨矿细度为-0.074 mm占80%、矿浆浓度25%、加石灰调pH 值11.0左右、初始金蝉浓度为500 mg/L和过程中控制金蝉浓度不小于300 mg/L条件下浸出20 h,金的浸出率为93.43%,金蝉耗量为1.02 kg/t;柱浸在矿石粒度为-30 mm条件下喷淋浸出23天,金累计浸出率和金蝉累计耗量分别为86.54%和1.22 kg/t。 相似文献
5.
6.
7.
8.
9.
10.
《现代矿业》2015,(10)
某浸金尾砂粒度较细,-0.015 mm占31.3%,硫含量为13.1%,金、银品位分别为0.74、11.4 g/t,硫主要以黄铁矿的形式存在,并受氰化物的强烈抑制。试样经自然晾晒后,以硫酸为p H调整剂、硫酸铜+硫酸亚铁为活化剂、丁基黄药+丁铵黑药为捕收剂进行浮选回收硫的试验。结果表明:试样无需磨矿,在条件试验确定的最佳药剂制度下,经4粗2精1精扫浮硫闭路流程处理,最终可获得产率为26.04%、硫品位40.03%、回收率79.57%的硫精矿,其中金、银品位分别为2.29 g/t、28.5 g/t,回收率分别为80.6%、65.1%,有效回收了尾砂中的硫,并在硫精矿中实现了金、银贵金属的伴随回收。 相似文献
11.
在环保政策日益严苛的背景下,某黄金冶炼厂为了降低运营风险,对现场3种金精矿开展了环保浸金药剂SHD与氰化钠浸出效果对比试验.结果表明:①氰化钠浸出效果优于SHD,在相同药剂用量情况下,氰化钠浸出48 h的低硫、高硫、高铜浸渣金含量分别为0.52,1.27和315.31 g/t;SHD浸出48 h的低硫、高硫、高铜浸渣金... 相似文献
12.
高效浸金反应器,是依据金与氰化物反应机理,综合运用流体力学、空气动力学原理而设计制造的新型氰化浸金设备。该设备由北京金汇黄金设备公司研制成功。1993年获得了国家专利权(专利号:ZL912263681)。该设备主要采用新颖的涡流发生器和瞬时逆止变向气嘴,将压缩空气以双射流状态均匀弥散到浸出矿浆中,形成强力旋搅,使气、液、固三相充分接触,使浸出所需的氧气和氰根,迅速扩散到矿物表面,产生氰化反应,同时又迅速将反应生成物脱离矿物表面,分散到矿浆中,从而大大加快氰化反应速度、缩短浸出时间,又能显著提高金的浸出率。经过近几年时间的现… 相似文献
13.
贵州某难浸金精矿固化焙烧-氰化提金试验 总被引:1,自引:0,他引:1
采用加熟石灰固化焙烧-氰化提金工艺流程对贵州某难浸金精矿进行了系统的试验研究.当金精矿含砷8.41%,硫23.75%,碳1.94%,金76.1 g/t时,固化焙烧预处理砷、硫固化率分别为97.56%和96.10%,金氰化浸出率88.12%.通过多相反应动力学理论与试验结果相结合探讨了XG添加剂在焙烧过程中的作用机理.XG添加剂能改善焙砂质量,显著地提高金的浸出率,同时可以缩短焙烧时间,并兼起固化剂的作用. 相似文献
14.
15.
为了揭示微波低温预处理对硫化物包裹的微细粒分散金的助浸效果,以福建双旗山浮选金精矿为原料,以微波低温预处理为核心手段,研究了不同助浸条件对金浸出的影响。结果表明,在微波功率为3 kW、预处理时间为6 min(对应的预处理温度为300 ℃左右),焙渣磨矿细度为-0.038 mm占80%,氰化钠用量为3 kg/t、浸出时间为8 h情况下,金浸出率达到96.49%,高于相应条件下马弗炉低温预处理时金浸出率4.17个百分点;与强氧化剂助浸相比,因为微波低温预处理改变的是矿石的微观结构,而强氧化剂改善的只是浸出过程中溶解氧的浓度,因而微波低温预处理的浸出率要高约2个百分点;微波低温预处理助浸与其他助浸方式比较,可以提高金浸出率、缩短浸出时间。 相似文献
16.
17.
含金硫化矿硫代硫酸盐浸金试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
实验采用绿色环保的硫代硫酸盐法浸金工艺。通过试验研究找到了从含金硫精矿中浸金的最佳工艺条件:常温常压、矿浆液固比3∶1、硫代硫酸钠75g/L、(NH4)2SO450g/L、CuSO45g/L、pH=9.0(氨水调节)、浸出时间4h。最终金硫精矿金浸出率达到90%以上。为安徽某磁选厂尾矿中金的回收,提供了技术上可行、经济上合理的工艺流程和工艺条件。 相似文献
18.
针对金精矿焙烧酸浸渣含碳,氰化过程中劫金造成金进入氰化尾渣流失影响氰化金回收率的难题,采用浮选法进行了氰化前预先脱除回收,然后进行了氰化浸出试验。试验考察了充气搅拌浮选、捕收剂煤焦油和松醇油、超声波预处理等对碳的预先脱除回收效果。试验结果表明,以轻质煤焦油为捕收剂经超声波预处理浮选,含金碳回收率为71.51%,经浮选—氰化浸出金综合回收率达90.20%,较原工艺提高5.94%。 相似文献
19.
以江西某碳酸盐浸染型碳酸盐浸染型金矿为研究对象,分别进行了直接氰化和焙烧-氰化试验.试验研究结果表明,当矿石粒度- 200目(-0.074 mm)占50%,在温度为550℃下焙烧1h后,焙砂在氰化钠浓度0.1%,氰化浸出48 h,金浸出率为86.27%. 相似文献
20.
实验采用绿色环保的硫代硫酸盐法浸金工艺。通过试验研究找到了从含金硫精矿中浸金的最佳工艺条件:常温常压、矿浆液固比3∶1、硫代硫酸钠75g/L、(NH4)2SO450g/L、CuSO45g/L、pH=9.0(氨水调节)、浸出时间4h。最终金硫精矿金浸出率达到90%以上。为安徽某磁选厂尾矿中金的回收,提供了技术上可行、经济上合理的工艺流程和工艺条件。 相似文献