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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
湖南双峰海螺水泥有限公司(简称双峰海螺)二线3号和4号磨均是Φ4.2m×14.5m水泥磨组成圈流粉磨系统,设计台时产量为125t/h(P.C32.5)和115t/h(P.O42.5),2009年4月前系统台时产量一直达不到  相似文献   

2.
杨宏广 《水泥》2010,(7):41-42
我公司2500t/d生产线于2009年3月投产,该生产线由HFCG120—50辊压机+SF550/100打散分级机配套2条同规格Ф3.2m×13m开路磨组成水泥联合粉磨系统,设计台时产量80t/h(P·C32.5R级水泥)。  相似文献   

3.
山东联合王晁水泥有限公司φ4.6m×(9.5+3.5)m中卸磨生料制备系统由南京水泥工业研究院设计,该生产线2005年4月投产,2006年实现达标达产,磨机的台时产量平均达到210t/h,超设计台时产量30t/h。  相似文献   

4.
1生产中存在的问题 伊犁南岗建材集团公司(以下简称“我公司”)1000t/d水泥熟料新型干法生产线,其原料粉磨系统采用了ZN1500组合式选粉机(设计产量78~135t/h)和qb3.5m×10m中卸烘干式原料磨(设计产量75t/h,入磨粒度≤20mm,水分≤5%)组成的闭路粉磨系统。  相似文献   

5.
山东联合王晁水泥有限公司×4.6m×(9.5+3.5)m中卸磨生料制备系统于2005年4月投产,2006年磨机台时产量平均达到210t/h,超设计台时产量30t/h。本文对该系统的生产与管理进行总结,仅供参考。  相似文献   

6.
李海龙 《水泥》2011,(11):62-62
我公司2006年新建80万t水泥粉磨站,采用φ4.2m×13m水泥磨配套φ1.4m×1.1m辊压机的联合粉磨系统。2007年1月份由于辊压机未安装到位,磨机先行投产使用,7月份辊压机安装完毕后,全线投入使用。经过调试,磨机产能达到设计要求:P·C32.5水泥台时产量为160t/h,P·O42.5水泥台时产量为150t/h。但系统主排风机暴露出较大的问题。  相似文献   

7.
宋宜伟 《水泥》2009,(11):17-18
我公司一条1200t/d生产线水泥粉磨系统采用Φ3.2m×13m高细磨与G120—45辊压机组成联合粉磨。自2003年建成投产以来,生产P·C32.5水泥产量一直在78t/h左右,电耗32kWh/t。2008年6月开始对其改造与优化调整,现台时产量稳定在92t/h,电耗26kWh/t,水泥质量也明显提高,成本大幅度下降。  相似文献   

8.
我公司7号窑水泥粉磨系统年产水泥70万t。系统配有两套带HFCG120—45辊压机和Ф3.2m×13m磨机的联合挤压磨系统,水泥磨采用边缘传动,进磨物料粒度≤25mm,出磨物料比表面积为320m^2/kg时设计台时产量为65t/h。两系统分别于2005年12月7日和9日调试生产。经过一年多调试整改,系统已基本正常。本文就该系统的特点及试生产、达产过程(主要是对设备整改、工艺参数优化方面)介绍如下。  相似文献   

9.
0 引言我厂生料磨为尾泻式烘干兼粉磨生料磨Φ3× (9.25+1.75)m,设计台时产量为45t/h,入磨物料粒度≤5mm占80%。自1999年初投产以来,台时产量一直在42t/h左右徘徊,电机电流在63- 65A之间波动,台时产量较低,电耗偏高。为了达  相似文献   

10.
刘志龙 《水泥》2011,(4):32-33
我公司2500t/d生产线配套Ф4.2m×13.5m闭路水泥粉磨系统于2003年投产,至2009年水泥磨台时产量达到105t/h(P.O42.5级水泥,以下同),工序电耗38kWh/t,大大超过了设计能力。目前水泥行业辊压机系统日趋成熟,为节能降耗,公司决定对水泥磨系统进行改造,增加HFCG160—140辊压机和HFV4000气流分级机组成闭路挤压联合粉磨系统。改造的目标是将台时产量提升到160t/h,电耗降为32kWh/t。  相似文献   

11.
我公司有一台Ф3×11m二仓圈流水泥磨,生产P-O42.5级水泥时平均台时产量39.5t/h,改为生产P·L32.5级水泥(掺加22%石灰石)平均台时产量下降到29.6t/h,球耗和电耗大幅增加。为了提高产量、降低电耗,我们通过物料相对易磨性试验,对水泥磨研磨体配比进行了球段混装的粉磨对比试验,其粉磨效果比较好。我们将其应用在Ф3×11m圈流水泥磨机的生产上,  相似文献   

12.
卢涛 《四川水泥》2010,(1):19-20
博乐南岗建材有限责任公司Ф2.2×6.5m闭路磨和中1.83×6.12m开路磨,在粉磨32.5级复合硅酸盐水泥时(用立窑熟料,其强度为47MPa左右),台时产量分别为12.5t/h和3.5t/h,两磨平均电耗高达50kWh/t。为提高水泥产质量和降低电耗,2005年3月将两台磨改成串联粉磨系统,磨制比表面积320m2/kg的复合硅酸盐水泥,台时产量达到23t/h,  相似文献   

13.
武继业  孙德成 《水泥》2011,(6):28-30
长春市四通水泥有限公司于2007年新建一套Φ3.2m×13m带辊压机和打散机的联合粉磨系统(简称2号磨)。该磨采用边缘传动,设计台时产量65t/h。试生产阶段该系统存在产量低、质量不稳定、运转率很低等问题。  相似文献   

14.
周建中  刘晓晔 《水泥》2010,(3):35-37
我公司有两条水泥粉磨系统,共计年产水泥200万吨,分别于2005年9月、2007年10月投人生产。现每台水泥磨稳定生产32.5级水泥台时产量已达145t/h,生产42.5级水泥台时产量达135t/h。在水泥磨系统的安装及生产中遇到许多问题,并一一得到了解决。现以第一条粉磨系统为例作一总结。  相似文献   

15.
张睿 《水泥工程》2011,(2):26-26
某水泥厂联合粉磨系统由“φ1.2m辊压机+V型选粉机+φ4.8re×9.5m水泥磨”组成,设计产量为160t/h。其中水泥磨为二仓短磨,采用了双层隔仓装置;中心传动,装机功率3550kW;研磨体装载量220t。  相似文献   

16.
正1存在的问题我公司2号水泥磨为φ3.8m×13m,配140-80辊压机及打散分级机的开流生产工艺。主要生产P·C32.5强度等级复合水泥,通常情况下物料配比为:熟料55%、粉煤灰25%~30%、天然石膏5%、电厂炉渣5%~10%,入磨物料综合水分在1%以下,磨机运行状况基本正常,台时产量大都在110~120t/h,细度控制0.08μm筛余3%以  相似文献   

17.
我公司2500t/d生产线配套Φ2.8m×(5+3)m煤磨,设计台时产量16~17t/h,煤磨抽取窑尾高温风机之后热风,取风点与生料磨的接近。2006年余热发电系统投入运行后,热风温度大幅度降低,生料磨系统未受太大影响,煤磨系统受到影响较大。煤磨入磨温度由300℃降低到240℃,最低220℃,出磨温度由70℃降低到不足60℃,台时产量降到13~14t/h,煤粉水分最高达到4.5%,平均提高1.5%。  相似文献   

18.
1概况 我公司一条水泥生产线由CLF150—90辊压机+φ3.8m×13m水泥磨组成双闭路水泥联合粉磨系统,公司生产指标:水泥磨台时产量目标值为150t/h(P.O42.5水泥,此台时产量不含磨尾外掺14%高细矿粉)。自投产以来,经过不断摸索调整,  相似文献   

19.
陈德谦  于天勇 《水泥》2011,(10):28-29
我公司2 500t/d生产线于2008年8月22日点火试生产,其中2台水泥磨机采用Φ3.8m×13m闭路管磨,设计粉磨P.O42.5R水泥,台时产量70t/h,使用火电厂炉渣作混合材,投产初期缓凝剂为天然石膏,2009年5月以后,缓凝剂改用攀枝花钛石膏(一种脱硫石膏),实际台时产量已达73~75t/h。后为了提高粉磨效率,挖潜降耗,降低生产成本,技术人员针对粉磨系统存在的问题进行了一系列的调整和技改。  相似文献   

20.
赵阳  尹自彪  周玲军 《水泥》2014,(7):24-27
<正>我公司兰山分厂8号和9号水泥磨主要生产P·O42.5R水泥,采用TRP180/140辊压机+Φ4.2m×13m球磨机的半终粉磨系统,2013年1月建成投产后,经过一年多的生产实践和摸索,台时产量逐步提高,采用二水石膏配料时台时产量为270t/h,采用脱硫石膏配料时台时产量为245t/h,达到了预期的目标。1水泥粉磨系统主机设备及工艺设计1.1水泥粉磨系统主要设备规格  相似文献   

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