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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
简要介绍了高炉采用含钛物料护炉机理、影响因素以及常用的护炉方法。由各厂的护炉经验来看,采用含钛物料进行高炉护炉时,[Ti]含量通常保持在0.10%~0.20%,同时应加大炉缸的冷却,以有利于TiC与TiN的析出。  相似文献   

2.
针对唐钢4号高炉炉缸侧壁炭砖温度升高(最高达到557℃)的现象,除采取加长风口、钛球护炉、加强冷却强度、改善出铁组织等措施外,主要通过活跃炉缸,减轻铁水环流来达到护炉效果,而不过分依靠提高铁水[Ti]含量.其操作要点是,在未降低冶炼强度的情况下,将[Ti]控制在0.06%~0.08%、[Si]控制在0.35%~0.45...  相似文献   

3.
郭先燊  张杰  陈晓军 《炼铁》2021,40(3):50-53
对邯钢8号高炉炉役后期的护炉及强化冶炼实践进行了总结.根据8号高炉炉缸侧壁呈周期性"急性"侵蚀特征,在炉缸侧壁推算最薄处炭砖残余厚度仅401 mm的情况下,采取了强化冷却和监控、合理控制铁水硅钛含量、使用含钛炮泥、改善焦炭质量、调整出铁频次等常规护炉措施,在侧壁炭砖处于低温安全期时,仍然保持正常强化水平,甚至加风加氧进...  相似文献   

4.
梁南山 《炼铁》2019,38(3):32-36
结合涟钢7号高炉钒钛矿护炉生产数据,运用MINITAB数据分析软件,重点探讨了[Ti]及其他因素对炉缸炉底砖衬温度的影响结果表明,[Ti]升高后,对铁口以上炉渣接触带的炉缸侧壁温度影响较大,对铁口以下的炉缸侧壁以及炉底上层温度影响较小,而对象脚区甚至还促其温度升高。在炉底上层,[V]的影响高于[Ti]的影响。同时,其他元素如[P]、[S]及碱负荷、炉渣碱度、冷却参数等亦对护炉具重要影响,甚至远超钒、钛的作用。  相似文献   

5.
结合兴澄3200m^(3)高炉两个阶段的钛矿护炉实践,对护炉过程中钛平衡、风口布局、造渣制度和出铁口环流等因素进行了探讨。第二阶段按照[Ti]0.08%-0.10%,钛负荷3~4kg/t控制,护炉效果优于第一阶段。认为适当提高炉渣二元碱度、降低(或局部降低)铁水环流、保持合适稳定的冶炼强度,是增加炉缸钛沉积量的有利途径,并指出低[Ti]护炉是今后研究的一个重要方向。  相似文献   

6.
杜屏  雷鸣  周夏芝  周海华  马恒保 《炼铁》2021,40(6):21-24
针对沙钢3号高炉炉缸侧壁温度持续升高现象,提出了经济高效低钛护炉方案。经济高效低钛护炉,就是以析出石墨碳为核心,提高铁水[C]含量,降低铁水中碳不饱和度,改善炉缸活性,促进炉缸石墨碳析出。3号高炉低钛护炉期间,逐步减少钒钛矿使用量,铁水[Ti]降低至0.08%以下,炉缸侧壁炭砖温度基本处于400℃以下。同时,高炉日产量达到6500t/d以上,燃料比和焦比分别降低至519kg/t和375kg/t,大幅降低了燃料消耗,实现经济、高效、低钛护炉的目标。  相似文献   

7.
2017年3月,三宝2号高炉炉缸侧壁环炭温度迅速上升至721℃,严重威胁高炉的安全生产.通过采取间断性低钛护炉、调整操作制度和加强原燃料管理等措施,高炉炉缸侧壁高温点温度逐步下降至可控范围,并获得了较好的技术经济指标.实践证明,保持钛负荷在4kg/t左右,铁水[Si]在0.35%~0.65%,[Ti]在0.08%~0....  相似文献   

8.
《炼铁》2018,(4)
结合宝钢2号高炉钛矿护炉实践,重点阐述了钛矿护炉对高炉的影响。根据热力学计算和试验分析,钛矿护炉时须控制铁水[Ti]在0.1%以上,才能保证碳氮化钛等钛化物的析出。宝钢2号高炉钛矿护炉实践表明:长期使用钛矿护炉,会造成渣铁流动性变差、透气性变差和燃料消耗上升。因此,应尽量避免使用钛矿护炉;在侧壁温度异常升高常规手段又无法控制时,可使用钛矿护炉,但侧壁温度下降并稳定在可控范围时,应立即停止使用钛矿。  相似文献   

9.
<正>高炉炼铁中含钛炉渣对Al2O3陶瓷杯的侵蚀行为在现代炼铁生产中,很多高炉采用陶瓷杯加炭砖复合炉缸炉底结构。因炉缸经常受到渣铁严重侵蚀,使含钛物料护炉技术得到广泛应用。在含钛物料护炉中,通常采用提高温度、延长渣铁在炉缸中的停留时间等措施,使炉渣中更多的TiO2被还原出来,生成Ti(C,N),从而提高护炉效果。北京科技大学的学者为了提高高炉含钛物料护炉的效果,以现场含钛高炉渣和人工合成含钛炉渣为原料,通过静态坩埚抗渣试验,利用钙平衡法计算渣量的变化,就温度、反应时间、二元碱度等因素对Al2O3陶瓷杯侵蚀的影响及侵蚀机理进行研  相似文献   

10.
结合首钢股份3号高炉钛矿护炉实践,分析了炉缸侧壁温度上升的原因,并重点探讨了铁水[Ti]、炉渣(TiO2)和钛负荷之间的关系.3号高炉炉缸侧壁温度上升的原因,主要是原燃料质量波动、炉缸不活跃、钛矿净收入量为负数,以及铁口泥包的不合理等.实践表明,钛负荷下限控制在6kg/t([Ti]=0.082%)、上限控制在10kg/...  相似文献   

11.
冶炼铸造铁时,在炉缸周壁上有大量石墨碳沉积使炉缸受侵蚀不多,因而能维护炉缸.当冶炼制钢铁,由于在[Si]<1%时,[Si]对石墨化程度的影响不大,此时炉缸的维护主要不是靠石墨碳的析出,而主要取决于铁液中固相包含物(TiC、TiN等)的性质和数量,在有强烈冷却条件下能形成保护层对炉缸维护起着决定性的作用.因此,长期冶炼钢钢铁的高炉有必要把长期加入含钛炉料列为延长炉缸寿命的技术措施.对低硅生铁的冶炼来说,降低[S]比提高[Si]的护炉作用更有效也更经济.从炉缸维护及最大经济效益出发,当炉缸受到较严重侵蚀时,认为下述制钢铁的平均成份是合适的:Si0.35,Mn<0.30,P<0.050,S≤0.025,Ti0.1~0.15.  相似文献   

12.
柳钢4号高炉高效护炉的主要经验是:①放中心、抑边沿与加钒钛矿相结合,才能达到最佳护炉效果;②护炉的关键在于控制[Ti]在0.100%~0.151%,入炉钛负荷3.5 kg/t;③炉温按中等水平控制,有利于钛沉淀护炉;④改善原燃料质量,保证炉况顺行,维护好铁口是护炉的基本保障。通过采取上述措施,炉缸侧壁温度降至400℃,并保持良好的技术经济指标。  相似文献   

13.
《炼铁》2015,(5)
对安钢1号高炉缸侧壁温度异常升高的治理经验进行了总结。1号高炉缸侧壁温度异常升高的原因主要是炉缸冷却壁与炭砖之间存在气隙、强化冶炼程度大,以及炉缸存在"象脚"状侵蚀。通过实施常规护炉措施,并配加含钛炉料进行护炉,1号高炉炉缸侧壁温度上升的势头得到有效的遏制,并把温度控制在安全范围之内。实践表明,以含钛炉料护炉技术为中心的综合护炉技术,对于延长炉役后期的高炉寿命是有效的。  相似文献   

14.
《炼铁》2014,(5)
对新冶钢1780m~3高炉炉缸侧壁温度异常升高的处理进行了总结。通过采取含钛矿护炉、合理调整风口布局、强化中心煤气流、强化炉体冷却、加强铁口维护等一系列措施,炉缸侧壁温度得到了有效控制,护炉效果明显,为高炉实现长寿的目标奠定基础。  相似文献   

15.
水钢1350m^3高炉大修后,经2年强化冶炼,炉缸西铁口下方侧壁温度上升至623℃,通过控制冶炼强度、钛矿护炉、休风堵风口、降低生铁锰、改变出铁方式,炉缸灌浆等措施,侧壁温度得到有效控制,并降低至500℃以下。侧壁温度稳定后,采取坚持钛矿护炉,逐步加氧强化冶炼,实现技术指标改善,侧壁温度稳定在安全水平,最大限度实现安全生产、增产降耗的目标。  相似文献   

16.
介绍了控制炉缸水温差升高所采取的一般措施,简述了含钛物料护炉的原理及含钛物料的各种加入方式;并通过对国内外高炉使用含钛物料护炉经验的介绍,说明了这几种加入方式各自的特点及适用情况.  相似文献   

17.
文章对包钢5~#高炉炉缸侧壁温度升高的原因进行了分析并总结了治理经验,通过实施护炉措施,配加含钛炉料进行护炉,5~#高炉炉缸侧壁温度升高得到了有效的控制,将炉缸侧壁温度控制在安全范围之内,保证了安全生产和高炉长寿。  相似文献   

18.
结合柳钢4号高炉钛矿护炉实践,重点对炉缸侧壁温度上升的原因、钛矿护炉的效果,以及影响钛分配比的因素进行了分析。4号高炉炉缸侧壁温度上升的主要原因为炭砖侵蚀、原燃料质量波动,尤其是焦炭质量,以及炉内钛残留量减少等。采取钛矿护炉操作后,侧壁温度明显降低,温度上升势头得到有效控制。高炉钛分配比受渣铁成分和温度的影响较为明显,适当提高炉渣碱度和铁水温度、增大铁水硅含量及降低硫含量等有利于钛分配比的提高。  相似文献   

19.
含钛物料护炉方法的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
炉缸炉底异常侵蚀是影响高炉寿命的主要因素。目前,延长炉缸炉底寿命的主要措施有两个:一是改进炭砖质量,二是采用含钛物料护炉。若能把二者有机结合起来,将会大大延长高炉寿命。为此,作者设想把含钛物料以微粉添加剂形式加入炭砖配料中生产含钛复合炭砖。这种炭砖抗氧化性和抗铁水渗透性较好,而且在炭砖被侵蚀时能及时生成Ti(C、N)沉积物,阻滞碳的进一步溶解和铁水的侵入,对炉底炉缸有保护作用,可克服目前含钛物料护炉方法的一些弊端,有效利用宝贵的钛资源  相似文献   

20.
在护炉阶段,炉缸活性受到一定的影响,活跃炉缸是高炉生产操作的核心工作。分析了影响炉缸活性的主要因素,并通过稳定焦炭质量、上下部调剂获得合适的两道气流,保持充沛的炉温和合适的渣碱度,优化出铁组织,保持合适的钛负荷等技术措施活跃炉缸,使得炉缸工作状况好转,炉缸炭砖温度高点逐步下降至可控范围,经济技术指标得以适当恢复,实现了炉役后期高炉的安全生产和技术指标的回升。  相似文献   

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