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太钢4号高炉喷煤站从1990年起采用MFD-Ⅲ型脉动反吹式布袋除尘器。这种除尘器采用脉动式反吹清灰设施,合理布置布袋间距,布袋支撑骨架及选用针呢材质的布袋,过滤面积大,反吹清灰效果好,设备运行平稳,除尘效率高达99.8%,排放浓度小于10mg/m^3,故障率低。 相似文献
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一种袋式除尘器的设计与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
针对多年来焙烧多功能机组吸卸料系统中布袋式除尘器存在问题,依据尘层剥离机理,设计出可以调节的无损机械抖动清灰机构,使除尘器附着尘层的清理力度可以进行机械调节,以适应不同理化特性的粉尘,过滤效率可达99%以上.本文从理论与实践上对新型布袋式除尘器进行初步研究与探索,介绍除尘器的组成、特点和工作原理.现场运行证明,该除尘器... 相似文献
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四川大渡河钢铁厂3号高炉(112m~3)的煤气系统中,旋风除尘器、半荒煤气管、布袋除尘器已采用膨胀珍珠岩制品保温,而重力除尘器及重力除尘器至旋风除尘器的煤气管却未保温。开炉以来,炉顶温度一直都在80~120℃,净煤气温度在40~60℃。由于布袋除尘器的工作温度达不到80℃以上,煤气中的水份由气态变成液态,浸润布袋和设施,有时放灰阀有滴水现象,严重影响布袋过滤和设备清灰,布袋破损严重;时有管道塞堵;热风炉烧炉困难,使用期短,布袋 相似文献
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高速外滤式脉冲清灰布袋除尘工艺用于高炉煤气的除尘 ,因其过滤风速高 ,清灰效果好 ,布袋寿命长 ,除尘效率高 ,改造投资少 ,见效快 ,优于的传统的内滤式加压反吹布袋除尘工艺 ,适合于现有内滤式布袋除尘器的改造 ,具有显著的环境效益、经济效益 .文章着重介绍该工艺设备的性能特点及系统的改造及应用状况 ,并对运行效果进行分析 相似文献
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水钢煤焦化公司粉碎机除尘系统采用了文氏管除尘器对原有布袋式除尘器进行了改造,经一年多时间使用表明除尘机组运行良好,其除尘效果显著(除尘效率由原来的61.4%提高到94.98%),满足了生产现场对环境的要求,达到了国家允许的排放标准。 相似文献
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1前言
脉喷型袋式除尘器,由于其清灰力度大、结构紧凑,在化工和钢铁行业得到了广泛的应用。涟钢炼铁厂多处采用袋式除尘器,例如小高炉槽下除尘、布袋车间的煤气除尘等。 相似文献
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目前高炉袋式除尘器基本采用煤气加压反吹清灰系统,氮气脉冲反吹清灰系统用于大中型高炉煤气干法除尘尚处于试验阶段。对比了煤气加压反吹除尘器与氮气脉冲反吹除尘器的优缺点。展望了氮气脉冲反吹清灰系统的应用前景。 相似文献
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淮钢焦化厂捣固焦炉二合一地面站除尘系统,存在布袋压差阻力过大,除尘器本体着火烧仓,炉顶烟气干管、导烟车过烧等问题。通过增加3个单体燃烧室、1套不锈钢混风室及将卧式燃烧室改成立式等改造导烟车,增大炉顶干管通风量,重力除尘器改为冷却灭火器等,解决了除尘系统故障,除尘效果较好,装煤过程排放颗粒物质量浓度35.9~71.3mg/m3,出焦过程排放颗粒物质量浓度24.0~61.2mg/m3。 相似文献
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烧结烟气的特性是温度波动大、湿度大,所含粉尘的比电阻值变化大,含Na、K的氧化物和氯化物多等,收尘难度大。原有的电除尘器能力不足,极板、极线腐蚀、变形,电场振打强度低等,导致除尘器运行效率低,烟尘排放浓度高。通过对原有机头除尘器合并改造,并综合利用特氟龙高性能涂料芒刺、声波清灰等技术,改造后粉尘排放浓度由300~800g/m^3降至100mg/m3以下,达到了控制粉尘排放浓度和减少粉尘排放总量的目的。 相似文献
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刘中伟 《冶金设备管理与维修》2012,(1):33-35
文章从布袋除尘清灰原理、除尘自动化系统组成等方面介绍了自动控制技术在高炉煤气净化系统中的应用,并着重论述了基础自动化控制系统。随着科技的进步和电气自动化技术的更新,高炉煤气干式除尘技术取得了长足的发展,用微机实现对除尘器温度、压力、压差、清灰、输灰等参数及程序进行控制,具有工作可靠和操作管理方便等优点.为高炉煤气干法袋式除尘控制技术开辟了新的途径。 相似文献
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对负压吸料及收尘系统原设计进行改造:将回转反吹扁袋除尘器改为喷高压脉冲袋除尘器,采用行喷的清灰方式,设计适合的过滤风速;更换原旋风除尘器。对布袋除尘器进风方式进行优化:在管道尽量扩大系统散热面积。配合优良的设备制作加工工艺,达到了理想的改造效果。 相似文献