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为提高硅溶胶结合灌注料性能,用质量分数分别为55%的碳化硅、23%的电熔刚玉、7%的高铝矾土、5%的硅微粉以及12-15%硅溶胶制备了硅溶胶结合灌注料,研究了α-Al2O3微粉外入量(质量分数分别为0%、a%、2a%、3a%)对不同温度处理后硅溶胶结合灌注料性能的影响.实验结果表明:随着α-Al2O3微粉加入量的增加,... 相似文献
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研制了以致密刚玉和莫来石为骨料、白刚玉粉和矾土粉及α-Al2O3(≤0.043 mm)微粉为细粉、采用硅溶胶作结合剂的浇注料,该浇注料制成的试样分别于815℃×3 h、1 100℃×3 h和1 400℃×3 h进行加热后,检测相应试样常温抗折强度、耐压强度、体积密度、线变化率和抗热震性能。结果表明:硅溶胶结合浇注料经1 100℃×3 h处理后的抗折强度和耐压强度分别达到12.6 MPa和128.2 MPa;经1 100℃水冷热震性能测试达到100次以上,试样基本没有出现裂纹,经测试其耐压强度损失率仅为18.7%;与传统采用铝酸钙水泥作结合剂的耐火浇注料相比,该浇注料具有良好的体积稳定性、较好的中高温强度以及较快的凝胶性和烘烤性。 相似文献
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轧钢加热炉的出钢槽采用刚玉砖砌筑时,由于刚玉砖热稳定性差或施工时刚玉砖之间的缝隙密封不严,易降低出钢槽的使用寿命。为提高其使用寿命,应控制炉膛压力处于微正压状态,尽量减小刚玉砖之间的砌筑缝隙并留设膨胀缝;预制块底部的耐火砖砌筑须平整,应避免连铸钢坯切削刚玉砖。 相似文献
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为实现铬刚玉废弃料资源再利用,以铬刚玉(4~2 mm、2~1 mm、1~0 mm)为骨料,以铬刚玉细粉(240目)、活性氧化铝微粉、铬绿为基质,以Secar71水泥为结合剂,使用高效外加剂,并以相同粒度的铬刚玉再生料(其加入量分别为0、10%、20%、30%、40%、50%、60%)作为骨料来替代铬刚玉骨料,骨料和基质的质量比固定为70∶30,研究了铬刚玉再生料对铬刚玉浇注料性能的影响。结果表明:铬刚玉再生料加入量在40%以内,通过合理的颗粒级配,添加高效外加剂,试验结果高于铬刚玉浇注料性能指标,符合实际生产要求。 相似文献
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以板状刚玉、尖晶石、纯铝酸盐水泥、α-Al2O3、Cr2O3微粉等为原料,按骨料与基质之比为65:35进行配比,研究了不同类型的α-Al2O3、Cr2O3微粉对刚玉-尖晶石浇注料性能的影响。结果表明:分别以L1、G2形式引入α-Al2O3、Cr2O3微粉,试样的抗折强度、耐压强度、体积密度、热震性均最优,显气孔率最小。 相似文献
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本文研究了以特级优质高铝矾土熟料作主料的低水泥浇注料。通过加入微粉,纯铝酸钙水泥,分散剂以及添加剂来调整基质的化学组成。以此基质配方,调整颗粒的临界粒度及级配,生产出高温低温性能优良的出钢槽,该出钢槽具有抗高温钢液冲刷及抗渣蚀较好的特点,使用中未发生裂纹及剥落现象。 相似文献
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以废Al2O3-SiC-C砖和废Si C匣钵料颗粒作为骨料取代高铝均化料,研制了新型铁沟捣打料。从试验结果和现场使用两方面对研制的快速修补料进行了分析。结果表明:两种快速修补料可以满足高炉出铁要求,延长铁沟工作层使用寿命;废旧耐火材料的二次回收利用不但减少了大量固体废弃物堆砌造成的土地资源浪费与环境破坏,同时显著降低了耐火材料成本,取得了良好的经济效益和社会效益。 相似文献
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《冶金能源》2017,(6)
铝铬渣中的Al_2O_3含量很高,主要矿物相为刚玉和铬刚玉。目前我国高炉出铁沟用耐火材料为Al_2O_3-SiC-C质的浇注料,消耗量很大。将铝铬渣引入高炉出铁沟用耐火材料中,不仅降低了成本,节约了资源,也减少了环境污染。研究铝铬渣对铁沟料性能的影响,结果表明:(1)当铝铬渣替代棕刚玉骨料的量为0%~34%时,A3试样的常温、高温性能最好,均比不加入铝铬渣的A1试样好,并且随着铝铬渣加入量的增加铁沟料的各项性能均提高;(2)当粒度为5~3mm的棕刚玉全部被铝铬渣替代时,体积密度、显气孔率、抗折强度变化不明显,但抗渣性降低,所以5~3mm的大颗粒骨料全部由铝铬渣替代不可行;(3)当粒度为200目的棕刚玉细粉被铝铬渣替代时,C3试样可以提高铁沟料的体积密度、高温抗折强度等性能,并略微提高了抗渣侵蚀性。 相似文献
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高炉炉底找平层材料应具有良好的体积稳定性,强度满足要求且具有较高的导热系数。某2 500 m3高炉2015年大修时,炉底找平层材料选用了硅溶胶结合碳化硅灌注料,投产后炉底温度一直处于正常状态。该灌注料的施工过程包括:清除原炉底炭素捣打料、灌注施工、焊接炉底封板及填充空隙、安装扁钢、灌注及找平等步骤,从灌注开始至修补完成,灌注料施工共耗时约14h。该灌注料具有易施工、体积稳定性好、导热性优异、流动性和悬浮性良好、施工周期短、固化强度高、环保等特点,应用于高炉炉底找平层,可节省施工时间、提高炉底传热系统导热性能,有利于降低炭砖热面工作温度、减缓砖衬侵蚀。 相似文献
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针对推钢式加热炉实炉底频繁结渣问题的形成原因进行分析、论证,结合加热炉自身特点及其他厂家成功经验,通过改进实炉底砌筑方法、调整烧钢工艺等措施,使实炉底频繁结渣问题得到根治,解决了制约轧钢生产的一大瓶颈。根治推钢式加热炉炉炕结渣的方法关键是控制好耐热钢滑轨表面与炉炕面的标高差,并辅以烧钢过程的合理控制等。 相似文献
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一、前言节约能源是我国一项带战略性的经济政策。钢铁工业是耗能大户,在国民经济的节能中占有重要的地位。据初步统计,我国重点及中型以上钢铁企业共有280个热轧车间,422座轧钢加热炉。每年耗标准煤400多万吨,占钢铁工业总能耗的7%左右。目前,国内轧钢加热炉主要是推钢式连续加热炉,这种炉子的实炉底大多采用镁砖、高铝砖或粘土砖砌筑,侧出料炉子采用传统的水冷铸铁出钢槽。高温段常因氧化铁皮和耐火材料粘结,造成实炉底升高,影响正常生产,迫使停炉清理。清理 相似文献