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首钢高炉热风炉高风温技术进步 总被引:1,自引:0,他引:1
本文叙述首钢高炉热风炉现状和技术进步,说明首钢高炉热风炉向大型、高风温方向发展。通过分析首钢北京地区、首秦和迁钢等高炉热风炉投产以来的风温变化,阐明首钢全烧高炉煤气热风炉采用高温空气燃烧预热技术实现风温1250℃。利用仿真和冷态试验等手段从理论和机理上研究了首钢现有不同高炉热风炉结构的流场和温度分布特征,指出了顶燃式和内燃式热风炉存在的问题。首钢高风温试验研究采取加强系统监测、操作制度优化和改善原燃料条件等措施,实现了1250~1280℃的风温。该试验研究结果将在首钢迁钢3#高炉、京唐大型高炉上进一步实施,为国内外高炉提高风温研究提供参考。 相似文献
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针对高炉大型化和富氧喷煤技术的应用,分析并提出了提高首钢焦炭质量的途径,为首钢高炉生产的顺稳和迁安钢铁基地焦炉工程工艺的选择提供参考意见。 相似文献
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本文通过对神府半焦的理化性能研究及与首钢现用高炉喷吹煤粉的对比,探讨了神府半焦作为首钢高炉喷吹燃料的可行性及替代宁夏煤后可能产生的经济效益。 相似文献
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首钢2号高炉有效容积1726m^3,于1991年5月15日扩容大修改造后投产。2002年3月该高炉停炉进行现代化新技术改造,于2003年5月23日送风投产。在首钢2号高炉长寿技术设计中采用了软水密闭循环冷却、铜冷却壁、热压炭砖、陶瓷垫等一系列高炉长寿技术,经过3年的生产实践,取得了显著的效果。 相似文献
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本文介绍了首钢高炉生产现状,分析了高炉炼铁技术的发展前景,提出了高炉炼铁技术结构优化的重点,即大力发展高炉喷煤技术,提高精料水平和风温,延长高炉寿命,降低工序能耗。通过技术改造提高高炉整体水平,全面实现高炉炼铁技术的结构优化。 相似文献
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通过讨论炉缸炉底长寿技术的发展历程,总结首钢高炉长寿经验,提出高炉炉缸炉底长寿设计的思想和理念一控制炉缸炉底的象脚状侵蚀,避开炉缸的过度侵蚀,使炉缸炉底侵蚀向锅底状侵蚀的方向发展。本文详细介绍了首钢迁钢1号高炉本体炉缸炉底的设计和设计思想,经过数学物理模型计算,阐明长寿设计理念和理论计算的统一,并在首钢迁钢一号高炉本体设计中得到应用。高炉的长寿设计是内衬结构、冷却体系、检测自动化的结合,长寿设计尤为关键,科学的设计是高炉长寿的基础。 相似文献
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由北京首钢设计院、北京首钢股份有限公司第二炼铁厂共同完成的“首钢1号高炉热压炭砖-陶瓷杯组合炉缸内衬技术设计与应用研究”于2000年1月28日在首钢通过了技术鉴定。鉴定会由北京市科委主持。 首钢1号高炉有效容积2536m~3。设计者结合首钢高炉原燃料条件和生产实践,研 相似文献
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分析全国重点钢铁企业和首钢历年年均风温的变化,介绍了首钢近年提高高炉风温情况。分析了近年首钢各厂区高炉的年均风温,结合1 250℃以上月均风温的实例,说明迁钢2号高炉高风温实践是首钢高炉风温进步的主要标志。讨论了与高风温紧密关联的工艺流程、设备及材料、原燃料和高炉操作等问题。高风温是1项综合技术,与大喷煤、富氧等技术融为一体,才能充分发挥其节能作用。 相似文献
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首钢1号高炉(有效容积2536m~3)于1994年8月9日建成投产。这是继首钢2、4、3号高炉现代化改造完成之后,由首钢自行设计建设的又一座现代化大型高炉。1号高炉扩容工程竣工投产,标志着首钢4座高炉的现代化改造已经全面完成,使高炉生产具备了年产1000万吨钢的铁水供应能力。 相似文献
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首钢高炉喷煤始于1964年,讨论进一步了发展首钢高炉喷煤技术应该采取后些措施,如提高精料水平,提高热风温度改用分配器系统的喷吹方式,实现富氧大喷煤,喷吹烟煤,彩煤粉浓相输送技术,提高喷煤自动化控制水平等。 相似文献
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本文通过对京西和宁夏无烟煤、大柳塔及大同烟煤的理化性能和喷煤工艺特点分析,确定了首钢高炉喷吹煤粉的最佳煤种及配比;分析了风温、富氧率、粒度组成等对高炉喷吹煤粉燃烧率的影响;论证了首钢高炉喷吹混煤的必要性、可行性及经济效益。 相似文献
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介绍了2006年首钢迁钢公司1号高炉实现焦比300kg/t以下所采取的加强对原燃料的质量控制及改进炉内操作等主要措施,为首钢大高炉建设提供技术准备、积累管理经验。 相似文献
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本文在简介首钢高炉汽化冷却系统的基础上,分析了冷却壁损坏情况以及损坏后带来的后果,探讨了提高高炉体寿命的途径。 相似文献