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相似文献
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1.
基于某电站110kV主变一起油纸电容式套管爆炸事故,从套管结构、密封件、油色谱进行原因分析,主要是套管介损超标,油化超标,套管密封件老化,套管绝缘油更换作业现场不具备对套管进行抽真空条件等所致。提出了加强运行全过程中对变压器套管绝缘油、本体油的油质监督,必要时增加绝缘油在线监测装置,采取多元化监控手段与有效预防措施,确保变压器安全可靠运行。  相似文献   

2.
主要介绍阿海水电厂多台油浸式主变压器、电抗器运行过程中出现的胶囊破损造成油中含气量升高、油箱本体结合缝定位销孔持续渗油、高压套管介损突增、油色谱在线监测装置载气进入主变引起离线色谱检测油中H2含量升高等问题的分析及处理过程。  相似文献   

3.
随着科技的不断进步,越来越多的电力工程采用封闭母线与变压器引出线相联,百花滩电站2号主变低压侧套管处因发热引起套管密封老化渗油,轻瓦斯信号频繁动作,本文简单介绍了处理的措施。  相似文献   

4.
通过处理金银台电厂1号主变高压侧B相套管末屏故障,分析了油浸电容式套管末屏发生故障的原因及故障危害,并结合实践经验提出了防范措施.  相似文献   

5.
章海林 《水电厂自动化》2004,(2):104-105,75
简要介绍了五强溪电厂主变高压套管的结构原理,针对主变高压套管多年来在运行中出现的报警故障原因进行分析,并进行正确处理,确保主变安全运行。  相似文献   

6.
目前国内水电站多数主配压阀均存在不同程度的渗油问题,通过对深溪沟水电站主配压阀渗油实际情况进行分析,明确了渗油原因并采取有效处理方法,成功地排除了故障。  相似文献   

7.
陆丁 《红水河》2014,(6):101-105
结合高压套管结构和现场检查,对某型号220 kV主变高压套管末屏故障原因进行了分析,并对高压套管更换施工进行了介绍,特别是在连续阴雨天气条件下成功实现套管更换,为类似条件开展主变检修作业积累了经验。  相似文献   

8.
莫元雄  高尚政 《红水河》2004,23(2):48-50,56
对天生桥一级水力发电厂4号主变高压油气套管由于套管与GIS连接的过渡件接触不良,引起高压油气套管内部压力过高导致出口断路器跳闸的处理过程和缺陷进行分析,并采取相应的处理措施。  相似文献   

9.
某电厂1台220kV变压器高压侧B相套管末屏存在严重放电痕迹,套管内绝缘油中检验出超标的乙炔,通过分析,判断故障原因为套管在线检测装置设计、安装存在缺陷,导致运行中末屏接地线断裂,末屏悬浮电位升高而放电。提出了一种现场不排油更换套管的方法,节约了大量的人力、物力,缩短了检修工期。  相似文献   

10.
水电厂变压器套管的故障和异常如果不能及时消除,往往会造成严重的后果,主变套管的事故率虽然占变压器事故率比例较小,但它有逐年增加的趋势,特别是套管的电容芯子一旦出现放电等事故就会造成爆炸,这是十分危险的。本文以挂治电厂主变高压套管更换处理为原型,重点对主变高压套管故障分析和处理过程进行了比较详细的描述,该方法可应用于同类型主变高压套管检修维护工作。  相似文献   

11.
《小水电》2020,(5)
土贤庄水电站2台机组并网发电时,运行人员在日常的巡视检查过程中发现主变压器低压侧a相套管漏油故障,于是迅速启动故障应急处置程序,按照故障处理程序对故障进行了上报,采取了紧急停机措施;并对事故原因进行分析和检查,采取了正确的现场处理措施,在短时间内对故障进行了处理。为保证主变投运后的运行安全和效果,又对主变在投运前做了预防性试验和检查,确保了水电站的安全运行。  相似文献   

12.
隔河岩电厂500kv机组出线04B变压器C相高压套管在对主变进行维护时发现窗口油样变色.经过对一段时间跟踪监视油样的变化进行分析,最后决定更换高压套管.对更换高压套管的准备工作和更换过程进行了较全面地介绍.  相似文献   

13.
针对用气相色谱法检测出的充油电气设备故障,如:80年代初期设计的进口与国产电抗器过热,3号主变0相套管低温过热,65B,66B变压器低温过热,以及30B变压器轻瓦斯事故动作,各类潜伏性故障,进行了实例分析,并对葛洲坝水电厂多年来的绝缘油,透平油油质监督,SF6设备水分检测等工作做了总结。  相似文献   

14.
在进行水布垭3号主变电气预防性试验时,通过绕组连同套管介质损耗及电容测量试验项目,发现该介损值骤增远超过规程要求,采用各种方法判断后确认:水布垭3号主变C相低压套管Z末屏接地装置存在损坏故障,并确定故障点排除方法,顺利排除故障.  相似文献   

15.
水电站主变冷却器保证了主变压器的正常运转。在主变压器正常工作时主变冷却器发生异常停运,将威胁到主变压器的正常运转。作为电站技术人必须高度重视,同时应采取一切可能的措施在短时间内恢复主变冷却器运转,确保不会因主变温度过高引起发变组停运。故障处理后认真分析冷却器异常停运原因并结合发变组检修机会,进行相应改造,彻底根除缺陷。介绍某水电站主变冷却器运行过程中发生异常停运的事故,对事故原因进行分析,提出在主变运行时发生主变冷却器停运故障应采取的应急处置措施,同时提出根除缺陷的改造方案,进行相应的优缺点对比。  相似文献   

16.
茂名市良德电站主变型号为SFSL——25000/110的三线圈变压器在去年出现两次主变110kV侧电容套管接地短路事故,继保动作,切除三侧电源,而信号失常的怪现象。 事故处理过程: 1986年8月21日8时40分,因雷电闪络,主变三侧油断路器全部分闸,而事故无信号指示。根据设计,动作于主变三侧油断路器分闸的继电保护有:差动、零序及重瓦斯。该站事故后检查瓦斯继电器,无残存瓦斯;测量绝缘电阻均达到要求;对此三种保护作模拟试验,其功能正常,信号回路没失灵;取变压器油样进行色谱分析,无放电物质。  相似文献   

17.
对清江隔河岩水电站#4主变压器C相高压侧套管出现的异常现象及处理进行了详细说明,并对套管产生这类问题的原因进行了初步分析和探讨,可供类似情况参考.  相似文献   

18.
测量绝缘介质的介质损耗可以有效地发现绝缘的老化、受潮、开裂、污染等不良状况.文章结合东风发电厂2号主变中性点套管的绝缘试验情况,分析了造成套管介质损耗超标的原因,并提出了处理办法.  相似文献   

19.
《人民黄河》2013,(11):118-120
通过对富水水库坝基渗压水头观测资料的整理分析,结合工程地质和除险加固历史,得出了富水水库坝基渗压水头与一般水库大坝表现规律的不同,并分析了其原因。主河床段防渗墙前坝基渗压水头测值和变幅相比库水位有大幅降低,其原因是在原河床段采用黏土铺盖增加了渗径;防渗墙后坝基渗压水头测值及变幅相比墙前大幅降低,这是混凝土防渗墙和泥墙共同作用的结果;主河床段防渗墙后测点渗压水头测值比下游坝基渗压水头低,其原因是测点布置高程和位置不同;主河床部分测点坝基渗压水头低于下游水位,其原因是下游尾水渠的布置和压渗工程导致下游水面远离下游坝体,同时大坝上游铺盖、防渗墙防渗效果良好。这些异常情况是大坝特殊的加固措施和地质条件引起的,表明大坝防渗加固效果良好,运行安全。  相似文献   

20.
某抽水蓄能电厂500kV主变压器运行中发生单相接地故障,通过对变压器内部检查和分析,找到了高压套管油中均压环对铁轭的长油隙放电的故障原因,随后对故障进行修复和处理,变压器放电故障的现象基本消除。  相似文献   

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