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引线框架用铜合金C194的制备与性能研究 总被引:1,自引:1,他引:0
采用形变热处理工艺制备了引线框架用铜合金C194,利用直流低电阻测试仪、维氏硬度计、金相显微镜和扫描电镜等研究了形变热处理工艺中时效温度和时间、二次时效间的冷轧形变率尤其是最终精轧率对热轧态C194性能和组织的影响.结果表明:形变热处理工艺为时效前预先冷轧37.5%、二次时效(500℃×2 h+500℃×2 h)、一次时效后以50%形变率冷轧,二次时效后终轧形变率为60%,轧制路线为1.6mm→1.0mm→0.5 mm→0.2 mm时,试样获得最佳综合性能,导电率为78%IACS,强度为550 MPa,硬度为158.9 HV,且具有良好的抗高温软化性能. 相似文献
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采用微合金化及热机械处理的方法研制了新型的引线框架用Cu-Fe-Zn-P-Mg-Cr-RE(C194RE)铜合金.优化了该合金板材的热加工工艺,获得了优良的合金性能.采用扫描电镜、透射电镜、拉伸试验及硬度测试等研究了合金在不同加工工艺下的显微组织及性能.结果表明:在其它实验条件一致的情况下,热轧后经在线淬火的合金的各项性能均高于热轧后自然冷却的合金的性能.热轧后经在线淬火的合金的抗拉强度可达560 MPa,伸长率达到8.2%.硬度达175HV,电导率为73%IACS.热轧后经自然冷却的合金经热机械处理后,析出相粒子较大,分布也不均匀;而经在线淬火的合金的析出相粒子细小,尺寸为5~20nm,弥散地分布于基体中,析出强化效果显著,并且合金的电导率也较高. 相似文献
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为探究国内某铜厂C194产品综合性能较低缘由,利用直流低电阻测试仪、电子万能试验机、发射光谱仪、扫描电镜及能谱仪等,对国内外C194产品的成分及性能进行了对比研究。试验结果表明,国内外C194产品析出相至少有两种,单质Fe肯定存在,且主要以单质存在,国外产品中P基本存在析出相中,国内产品中P除存在析出相中外,基体中也存在,此外,国内产品显微组织存在析出相尺寸粗大且分布不均,可见大尺寸洞隙等显微缺陷。后两者导致国内C194性能偏低。建议严格控制P的含量,改进固溶、时效、形变等处理工艺,以提高产品综合性能。 相似文献
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QFe2.5型引线框架用铜合金热处理工艺研究 总被引:18,自引:0,他引:18
研究了国产QFd2.5型引线框架用铜合金的生产工艺。通过热轧后对板材进行喷水处理和采取分级时效,显著提高了QFe2.5型合金的性能;利用光学显微镜,SEM和TEM等手段研究了热处理工艺对合金微观组织的影响,并讨论了材料性能提高的原因。 相似文献
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通过高温拉伸试验和差热分析(DSC)确定了C194铜合金的热轧工艺,采用扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)等分析方法研究了热轧工艺对合金组织的影响,以及在其它工艺不变的情况下,研究了采用两种终轧温度(780℃及650℃)后合金性能的变化.实验结果表明:C194铜合金的理想开轧温度为950℃左右;为了降低热轧时析出相对合金性能的不利影响,根据合金的析出行为,终轧温度应大于715℃. 相似文献
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