共查询到20条相似文献,搜索用时 8 毫秒
1.
南京钢铁厂一号高炉在1984年11月17日大修后投产开炉。炉容300m~3。至1987年的下半年炉基温度就超过650℃,几次加钒钛料护炉,对炉基温度及炉缸水温差上升有所控制,1989年元月进行了不换炉衬的中修,开炉后炉基温度继续回升,1989年6月炉身上 相似文献
2.
研究了高炉炉腹、炉身下部、炉缸耐火材料的破损机理。前两者是由于化学侵蚀、热震和机械磨损等综合原因造成的,后者主要是由热应力裂缝引起的。防止高炉炉衬破损的方法有二:一是采用小尺寸的耐火砖和适当软的火泥;二是开炉时升温速度要慢。炉缸应采用美国设计的小块碳砖。 相似文献
3.
1981年11月~1989年11月的时间内,利用停炉大修之机,对我厂1、2、3号高炉炉墙渣皮和炉衬,从炉身直到耐热基墩进行了有系统的取样分析,以便从中找出碱金属、重金属的分布规律,四次共取样250个,化验元素有三千多个。本工作的重点是对炉衬聚集量进行剖析,并对国内两次高炉解剖进行对照(首钢,攀钢各一次)。 相似文献
5.
6.
7.
8.
9.
开发了渣皮厚度监测系统,通过对渣皮的实时监测及时调整高炉操作以保持稳定的挂渣环境,从而得到稳定的渣皮,提高高炉寿命和生产效益.该监测系统已经成功应用于国内某钢厂高炉,并对铜冷却壁操作管理标准制定提供建议.高炉检修期间,通过对残余炉衬与渣皮厚度的实际测量,与监测系统的计算值基本吻合,验证了数学模型的正确性和准确性,可以指... 相似文献
10.
11.
针对攀钢半钢冶炼的特点,对转炉炉衬的侵蚀机理进行了一些探讨,并为提高转炉炉龄提供了可靠的对策。 相似文献
12.
13.
微碳铬铁精炼的炉衬寿命较短,为监测其侵蚀情况,在炉底埋设热电偶。经理论计算和实测校正,得到测温点温度Tx与炉衬未侵蚀镁砖层层数H间关系式,再用上位机显示炉衬侵蚀情况。监测结果表明,与实际值相比只偏差0.5层镁砖,并使炉龄提高30% 相似文献
14.
邯钢5号高炉炉缸炉底砖衬侵蚀模型 总被引:4,自引:0,他引:4
根据传热学原理运用计算机技术编制了邯钢5号高炉炉缸炉底砖衬温度分布及侵蚀厚度计算表。该表简单、实用,计算结果直观,便于生产人员参考。 相似文献
15.
攀钢高炉炉衬修补技术 总被引:1,自引:0,他引:1
近年来,攀钢开展了高炉炉衬修补技术的应用研究,根据攀钢各主同炉的特点,形成了一套独特的高炉炉衬修补技术,在攀钢1#、3#、4#高炉炉体、炉衬破损较严重的情况通牒经技术不仅保证了各高炉的安全生产、稳产、高产,而且延长了高炉寿命,获得了显著的经济效益。 相似文献
16.
17.
18.
通过对铁液在特定条件下的选择性氧化进行热力学分析计算,证实低硅铁水冶炼方式会加剧炉缸的渗碳侵蚀,为低硅冶炼时的护炉操作提供依据。 相似文献
19.
鞍山美斯探伤设备有限公司与鞍钢炼铁厂及鞍钢钢研所合作,研制出的GCH-2000型高炉炉衬厚度检测仪是一种高新技术产品,系统配有波形显示装置、数据显示装置及数据打印机,监视直观方便,可随时在线监视高炉炉衬的厚度变化.测量精度为±10mm。介绍了该测厚仪的主要结构、工作原理及工业试验的一些情况。 相似文献
20.
为使高炉长寿,改进大型高炉炉衬材质结构,移植陶瓷杯炉衬技术的应用于高炉炉底、炉缸,实施半石墨化自焙碳砖--陶瓷杯炉衬,效果良好。 相似文献