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我公司3~#氧化锰脱硫槽设备属Ⅲ类压力容器,其直径为2800mm,高8790mm,材质为16Mn,封头壁厚30mm,上突缘壁厚40mm,操作压力2.1MPa,操作温度400℃.该设备在生产运行过程中,上封头与上突缘(材质为ZG16Mn厚40mm)焊接接头(图1)处产生裂纹,造成介质气大量泄漏,被迫停车.经对裂纹处打磨后,发现在此环缝长度上有一条长2400mm、穿透长度为1000mm的裂纹.此裂纹位于焊件热影响区未完全熔化段内.采用了J507焊条手工电弧加热焊,焊后利用煤气整体热处理的修复工艺,修复了该设备.修复后的设备从1993年9月投入运行至今.1994年又采用上述焊接工艺,对1~#、2~#锰槽设备与3~#同部位焊缝进行了重新焊接,均获得成功.现将 相似文献
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铸造镁合金ZM5及ZM6得到越来越广泛的应用,而镁合金在铸造、机械加工和运输过程中产生的缺陷严重地影响了产品的合格率和交货期。主要阐述了采用交流钨极氩弧焊的方法修补ZM5及ZM6铸镁合金件局部缺陷的技术。 相似文献
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汽缸中压段缺陷补焊工艺实例萧海筹,萧小宝(山西省电建一公司319323)1情况介绍大同某电厂的50MW发电机组,在安装起吊作业中,将汽缸中压段的上缸撞移滑落,造成上、下缸体结合面上分别有多处不同程度的撞击坑和划痕。补焊修复后于1993年投产发电,至今... 相似文献
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铸件的铸造缺陷在近孔部化,特别是在薄壁和壁厚不均匀部位时,由于缺陷位置特殊,因应力过大,采用一般方法补焊,在焊后冷却过程中,会使铸件产生裂纹。为补焊这类铸件,在生产中摸索出一套特殊的操作工艺。例一 CW6163B床身侧面吊装孔上部A处(图1)出现气孔和夹砂。 相似文献
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我厂生产的CZ150-400型工业纯钛泵,泵体在精加工后水压检验时(2.6MPa),其中七台严重漏水。检查发现,漏水处大部分为穿透性裂纹所致。裂纹最长达700mm,裂纹外部宽2mm,内部宽1mm,其中一台泵体两条裂纹共长1380mm(图1)。泵体化学成分见表1。 相似文献
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本文介绍了一种新型铸件补焊机的研制过程、设备的组成、工作原理以及主要特点。并介绍了用补焊机进行的常规的补焊工艺和典型应用实例。 相似文献
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简单分析了阀门铸钢件缺陷的产生原因,介绍了缺陷的焊前与焊后处理及焊补工艺,推荐了不同材质铸钢件缺陷补焊对应的电流和焊条参数,总结了重要焊补的无损检测、焊补区缺陷等级评定及焊补区域硬度检测方法,为阀门铸钢件的缺陷焊补提供了经济、有效的实用经验。 相似文献
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本文综述了大容量电站锅炉、压力容器制造中:象膜式壁管屏、蛇形直管和弯管、锅炉集箱、厚壁压力容器、锅筒纵环缝、接管马鞍形接头、热交换器管—板接头……采用的特种焊接新工艺及其专用成套焊接设备的应用情况,并述及了今后锅炉、压力容器制造中应加速发展的专用成套焊接设备项目。 相似文献
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