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1.
我公司于2007年元月投产的2000t/d新型干法生产线,水泥粉磨系统配有一台φ4m×13m水泥磨和N-2000型0-Sepa高效选粉机组成闭路粉磨系统,设计产量80t/h,水泥比表面积330-350m^2/kg,合格率90%以上。在水泥磨的调试和试生产过程中,由于研磨体级配和系统操作参数不合理等诸多原因,造成磨尾排渣口吐渣严重,回转筛堵塞频繁。 相似文献
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我公司6000t/d生产线配套5台Ф4.2m×14m水泥粉磨系统。其中2台是闭路磨,Ф4.2m×14m磨机+O-Sepa选粉机+大布袋除尘器;3台是开路磨,Ф4.2m×14m磨机+大布袋除尘器。主要生产P·Ⅱ52.5R、P·O42.5R水泥,其质量指标要求高,P·Ⅱ52.5R要求比表面积(380+10)m^2/kg,0.08mm筛余〈1.8%; 相似文献
3.
我公司2000t/d新型干法水泥熟料生产线.配置Ф3m×11m和Ф3.2m×13m水泥磨各一台,其中:Ф3.2m×13m水泥磨是今年新上项目.2008年7月15日投入运行.经过一段时间的调整改进.目前系统运行正常,现将调试的有关情况介绍如下。 相似文献
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<正>江苏如东某水泥厂新上一条水泥粉磨生产线,采用一台Φ3.8m×13m水泥磨配K2000选粉机组成圈流粉磨系统,主要生产P.O42.5级水泥。设计产量75t/h,80μm筛余4%,比表面积320~340m2/kg。在试生产过程中,磨机装载量加足后,出现磨头返料严重、磨内通风差、磨头冒灰和成品细度粗等不正常现象。 相似文献
5.
我公司老生产线2台Ф3m×11m水泥磨,由于台时产量较低,电耗较高,尤其是生产高标号水泥或特种水泥,造成旺季水泥生产能力满足不了市场销售的需要,生产成本难以降低,老线生产能力得不到充分发挥。鉴于此,在2007年初对2台水泥磨进行了增设预粉磨的技术改造。 相似文献
6.
某厂改为Ф4m×8.5m立窑后,台时产量由8t/h增加到25t/h。为此,通过技改以及加强操作管理,Ф2.2m×7m闭路生料磨台时产量由22-25t/h提高到39~42t/h。 相似文献
7.
我公司2002年建成并投产的2500t/d新型干法生产线,设计年产熟料75万t,由于加强企业管理,设备运行状况较好,各项经济技术指标较为先进,熟料产量大幅提高,且富余量较多。为适应水泥市场需求,在原配套水泥磨基础上,于2005年4月份又增设一台Φ3.2m×13m球磨机,设计年产水泥36万t。 相似文献
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1 存在问题
2005年3月,我们在山东金鲁城水泥有限公司调研时发现水泥制成车间Ф4m×13m水泥磨、闭路粉磨系统)存在以下问题:[第一段] 相似文献
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我公司水泥熟料生产线是河南省首条投产的5000似新型干法生产线,配套煤磨采用Ф3.8m×7m+2.5m风扫式煤磨。2005年4月2日开始负荷试车,6月中旬达标。调试期间出现了一些问题最后得到及时解决并积累了一些经验,现加以简要介绍,供同行参考。 相似文献
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我公司于2009年建成投产1条2000t/d生产线,同时配套1台Ф3.8m×13m和1台Ф3.Om×llm闭路水泥粉磨系统。受我公司生产水泥品种较多及水泥品种转换频繁的影响,两台水泥磨的产量都较低。2010年10月决定对中Ф3.8m×13m水泥磨系统进行辊压机联合粉磨系统的提产改造。 相似文献
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我厂2000t/d新型干法生产线的水泥粉磨是由美国富乐(FULLER)公司提供的一台UMSφ3.8m×12.5m水泥磨和一台48×30HRC(辊压机)组成的闭路磨承担。设计产量P.Ⅱ42.5R水泥为110t/h,比表面积控制指标为3450±150cm2/g。自投产以来,虽然辊压机随机运转率达到80%左右,但磨机产量一直达不到设计要求,水泥年平均台时产量只有75-80t。通过几年的摸索,我们对粉磨系统采取了一系列技术改造措施,使磨机台时产量得以大幅提高,辊压机的随机运转率更是达到95%以上,目前水泥产量稳定在125t/h左右。 相似文献
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我公司7号窑水泥粉磨系统年产水泥70万t。系统配有两套带HFCG120—45辊压机和Ф3.2m×13m磨机的联合挤压磨系统,水泥磨采用边缘传动,进磨物料粒度≤25mm,出磨物料比表面积为320m^2/kg时设计台时产量为65t/h。两系统分别于2005年12月7日和9日调试生产。经过一年多调试整改,系统已基本正常。本文就该系统的特点及试生产、达产过程(主要是对设备整改、工艺参数优化方面)介绍如下。 相似文献
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我厂第一条生产线水泥粉磨系统以前为1台Φ1 450mm×650mm辊压机带3台Φ3.0m×11m磨机即“一拖三”的开流形式,存在着辊压机能力不够而磨机吃不饱的现象.即使辊压机系统处于最佳工作状态时,3台磨机也不能充分发挥其能力.当辊压机系统工作状态不是很好时,就得停下1台磨机,严重影响了生产.请教有关专家后,根据“高细、大掺量矿渣微粉对水泥和混凝土有强度激发作用, 相似文献
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我厂有两台φ4m×13m水泥磨,和N-2000型O—Sepa选粉机组成闭路粉磨系统,于2003年11月正式投产。以生产P.O32.5水泥为主,成品细度≤1.0%,比表面积≥350m^2/kg,合格率均在90%以上。工艺流程如图1。 相似文献
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φ2.4m×8m水泥磨综合技术改造 总被引:1,自引:0,他引:1
我公司现有两套水泥粉磨系统,其中2号磨为φ2.4m×8m的球磨机,采用开流系统生产水泥,台时产量仅为15.2t/左右,水泥磨的生产能力未能充分发挥,水泥粉磨电耗高,生产成本居高不下.经过多方面考察,我们决定采用日资企业盐城大志环保科技有限公司的设备和生产工艺改造技术对2号磨进行综合技术改造,改造后经过近壹年的运行取得了良好的经济效益. 相似文献
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1前言
我公司现有两套φ4m×13m闭路水泥磨系统(配用N2000型O-Sepa选粉机,设计生产能力80t/h,成品比表面积330-350m2/kg),自2005年11月开始调试,调试初期两套水泥磨系统运行效果始终不太理想,达不到设计生产能力,磨机工况不稳定,经常饱磨,并且磨尾伴随着有大量吐渣,成品比表面积波动大,不易控制。我们经过对设备进行现象跟踪及分析,采取一系列技改措施,取得了较好效果。 相似文献
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我公司生产P·C32.5水泥,水泥粉磨系统是由辊压机和球磨机组成的联合粉磨开路系统,自2004年10月投产1年多以来,台时产量一直在68t/h左右徘徊,电耗在35kWh/t左右,经过一段时间的调整,现在台时产量在78t/h左右,电耗小于30kWh/t,现将技改经验介绍如下。 相似文献
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河北曙光强兴水泥有限公司新建一条2500t/d水泥熟料生产线,生料制备系统采用Φ4.6m×13.5m中卸闭路磨,设计生产能力190t/h。该生料磨自2005年10月投产以来,实际运转情况很不理想。 相似文献