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三门峡市电业局所属220kV高村变电站于1996年2月25日发生一次罕见的110kV母线短路事故:在110kV电压下,高层母线与地面设备相距6.8m的长间隙被击穿,而母差保护又被意想不到的原因闭锁,唯有靠主变后备保护切除故障.2号主变抵挡不住短路电流的冲击而烧损,被迫返厂检修,致使多个110kV及35kV变电所停电,损失惨重.本文叙述事故经过,对事故原因进行了分析,指出事故暴露的问题,提出了防范措施. 相似文献
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《青海电力》1994,(1):24-32
黄家寨变电所2#主变于1991年6月发生了10kV侧出口三相短路事故。三相短路容量已超过设计值,为判断2#主变的绕组及绝缘状况是否完好,我们对2#主变进行了鉴定试验。本文对2#主变的鉴定试验分析连行了详述,特别是240MVA大型自耦受压嚣的短路试验在我局系统尚属首次,由于自耦变压器三线容量不等的特殊性,使得试验难度很大,且试验准确度、安全系数要求高,本文从试验电源选取,加压方式选择,试验结线等方面进行了详细的理论计算及分析,通过认真测试及数据处理,对测试互感器相位移、温度、频率等对测试结果对影响也进行了详尽的分析及计算。所得测试结果与出厂值相比,最大误差仅为1.25%。试验结果表明:2#主变绕组无变形及短路缺陷,绝缘状况良好,可以投入运行.2#主变自事故后投入运行至今,已两年多时间.主变运行正常。 相似文献
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我局 2 2 0kV官桥变电站于 2 0 0 2年 4月 1 3日发生了主变近区短路故障 ,引起两台主变同时损坏的重大设备事故。官桥变 #1、#2主变均为三绕组 ( 2 2 0 /1 1 0 /35kV) ,容量为 1 8万kVA(低压侧半容量 ) ,分别于 1 994年 4月和 1 995年 8月投产。#1主变曾于 1 999年 4月因低压侧母线短路故障造成B相低压绕组损坏 ,现场修复。此次事故前#1、#2主变中、低压侧均分列运行 ,分别带 1 2 .3万kW和 1 1 .1万kW负荷 ,向 7个 1 1 0kV变电站和 4个 35kV变电站供电。2 0 0 2年 4月 1 3日 1 2时 0 4分 ,35kVⅡ段母线上的金桥线 31 2出… 相似文献
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220 kV变电站主变中性点接地方式直接影响到主变的安全稳定运行,当220 kV变电站的110 kV侧发生单相接地故障时,有可能造成主变遭受冲击而损坏。因此列举出了220 kV变电站中可能出现的主变中性点接地方式,分析了110 kV侧发生单相接地故障时,主变中性点接地方式对流入主变短路电流的影响,并计算了相应的短路电流,提出单相接地故障对主变的冲击最严重。可以通过改变主变中性点的接地方式来保护主变,最后提出了具体的保护措施,并给出唐山供电公司的一个应用实例。 相似文献
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介绍某220kV变电站#2主变跳闸故障,通过现场检查性试验及返厂解体,分析故障主因,并对此类故障的处理及防范提出建议。 相似文献
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1事故经过 常州地区110 kV雕庄变2#主变本体型号为SFZ7-31500/110,有载分接开关的型号为SYXZ-110/200-7.2000年11月17日,2#主变停电小修,保护校验工作结束,17:00主变送电后运行正常.因调压要求,分接开关曾由3档调至4档,又由4档调至3档,均正常.22:09:41集控中心值班员对2#主变有载分接开关遥调降压,由3档调至2档时,信息打印有调压执行命令但未有2#主变分接头变位信息,22:09:52 2#主变本体轻、重瓦斯、有载重瓦斯动作,110kV侧701开关、10kV侧101开关跳闸,有关人员及时赶到现场组织事故处理. 相似文献
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对《广东省电力系统继电保护反事故措施2007版》中提出当220kV母线故障,且主变220kV侧开关失灵时,要求联跳主变各侧开关的做法进行探讨,提出了一种新的二次接线方法。 相似文献
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广东1 500 MVA大容量变压器短路阻抗的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了1 500 MVA/500 kV大容量变压器容量增大后对短路阻抗的影响,研究结果表明变压器容量增大后,为了控制短路电流,变压器短路阻抗也需相应增加,而变压器无功损耗与短路阻抗成正比,因此其容性无功补偿容量也需增加,并引起变压器中、低压侧电压波动升高。结合珠江三角洲负荷中心电网短路电流较高的特点,以东莞500 kV水乡站(4×1 500 MVA)为依托,从短路电流、容性无功补偿方面对1 500 MVA/500 kV大容量变压器短路阻抗进行了研究,提出了广东电网1 500 MVA/500 kV大容量变压器短路阻抗参数规范推荐意见。 相似文献
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特高压电网是未来电网发展的重要方向,使用1 000 kV降压220 kV变压器,可以缩短电源和负荷之间的电气距离,节约土地资源和工程投资,但同时也会增加短路电流,必须对其应用前景进行综合分析。针对上述问题,设定了同样的输送容量,比较了使用1 000 kV降压220 kV变压器的直接降压方案和传统1 000 kV降压500 kV再降压220 kV的两级降压方案的经济性。针对不同的电网发展水平,用PSASP软件计算了传统两级降压方案和直接降压方案的短路电流水平,分析了直接降压方案对短路水平的影响。最后综合经济性和短路电流两方面的因素,得到1 000 kV降压220 kV变压器的应用场合需满足的条件,为工程实践提供参考。 相似文献
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针对500 kV变电站单相和三相共体变压器,分别从绝缘水平、冷却方式、主分接阻抗和损耗等几个方面进行了分析对比。对三相共体变压器的运输方案、现场组装技术和场地布置情况进行了研究。通过对500 kV变电站主变压器的选型研究,证明采用三相共体变压器,既可以节约整个工程的占地面积,又降低了投资造价。 相似文献
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随着330 kV受端电网主变台数增加,电网联系日益紧密,西北电网330 kV母线短路电流水平逐年增高,电网分区运行成为限制电网短路电流的重要措施。通过总结分析陕甘青地区典型的750/330 kV受端电网结构特点,考虑主变台数、主变容量及站间距离长度等因素,构建了单站独立供电、两站分区或三站链式分区的受端电网分区等值模型。通过分析典型分区模型短路电流水平及分区内主变负载率情况,确定了分区内主变台数的上下限,提出750/330 kV受端电网合理分区规模为2~3座750 kV变电站和约4~6台主变带一片330 kV电网。最后通过青海实际750/330 kV电网验证了所提750/330 kV受端电网分区规模的有效性。 相似文献
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由于±800kV云广特高压直流输电工程电压高、容量大且设备缺乏实际制造和运行经验,为合理选择换流变短路阻抗以限制最大可能短路电流在阀的承受水平又不使无功损耗增加和换相压降过大,分析了目前晶闸管的制造水平与性能参数及不同故障时换流阀能承受的最大可能短路电流,以云广特高压工程逆变侧穗东换流站为例,计算得出换流变压器的短路阻抗为(16~18)%。 相似文献