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1前言马钢总公司桃冲水泥厂位于繁昌县荻港镇,丰富的优质石灰石、粘土资源,加上便利的水上交通,为水泥厂的兴建提供了得天独厚的条件。该厂600t/d五级预热器生产线于1996年破土动工,其间因建设资金等多种原因,直到1998年4、5月份工程进度才大大加快。8月,由东关水泥厂组建的桃冲调试组进驻工地,并在工艺整改、设备验收、人员培训、生产调试等方面做了大量工作。10月12日,该生产线一次投料成功,在马钢总公司的发展史上写下了新的一页。2系统设计中值得注意的几个问题2.1料路、气路的畅通是生产正常进行的… 相似文献
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1 前言 我公司340t/d立筒预热器回转窑建成于1994年,投入使用一年半时间由于企业不景气而停产。1998年企业恢复生产,在熟料的烧成过程中经常出现黄心熟料。本文介绍公司解决黄心料的措施。 2 1998年生产状况 2.1 喷煤系统 1998年恢复生产时,我公司继续使用原单风道喷煤嘴,缩口直径为180mm,平头长度为120mm。在煅烧中,表现为火焰发散,黑火头长,增加一次风量时,火焰常伴有刷窑皮现象。为保障窑的安全运 相似文献
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阐述了达标达产的概念,从火争形状,火焰温度,窑皮质量,配料方案,设备转变和机械故障等方面分析了影响600t/d五级旋风预热器窑达到的主要因素。 相似文献
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0前言我厂2000t/d新型干法熟料生产线,窑外分解部分是双系列五级预热器带DD型分解炉。该线自1992年9月月投入生产以来,仅预热器系统而言,整体运行工况达到设计要求。但在1995年9月下旬至1996年2月上旬这五个月的时间内,预热器(尤其是两列第四级旋风简)频繁出现堵塞,给该生产线带来了灾难性的损失。据不完全统计,出现的预热器堵塞达50次之多,是几年来从未遇到过的大问杨。经过大家的共同努力,反复探讨,使该问题得以彻底解决。本文就该预热器系统的堵塞情况及原因作一分析。1预热器堵塞增况及原因分析1.l增案情况统计105年9月至… 相似文献
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山西F.J厂Φ2.5m×42m立筒预热器回转窑投产初期产量低,熟料标号不高,为了提高窑的产质量,我们于1997年6~7月间在小型立筒预热器窑上应用晶种技术,收到了明显的效果。所用晶种,即本厂回转窑熟料,其化学分析结果和物检结果分别列入表1、表2中。1生料制备作为添加晶种的回转窑熟料其外观乌黑,没有欠烧料、黄心料,它的颗粒均齐,多为5~15mm,升重为1450~1550g/L。它单独入一库储存,与石灰石、页岩、铁粉分别由各自的斗式计量秤计量后经皮带送至Φ2.2m×6.5m闭路磨粉磨。生料配料由微机… 相似文献
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在线技术改造工程不同于新建工程,必须充分结合老厂现有情况,精心研究确定技术方案,既要技术先进可靠,还要最大限度地节约投资,加强环保建设,缩短建设周期,减少停产损失。介绍了成都院将原生产能力720t/d熟料的立筒预热器窑改造为生产能力达1500t/d熟料的CDC型预分解窑的技术改造过程。 相似文献
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页岩配料在立筒预热器窑上的应用及其改进 总被引:1,自引:0,他引:1
用页岩替代粘土配料可生产出早强型的硅酸盐水泥熟料,用其配制矿渣水泥,凝结时间快,早、后期强度均高。用页岩-砂岩配料,可改变页岩单独配料熟料28d抗压强度低的问题,对煅烧工艺方面的改进,梧使页岩配料引起的窑尾系统结堵问题得到缓解。 相似文献
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我厂为全套引进polysius公司先进技术,设计熟料生产能力为7200t/d生产线,现维持在7300t/d左右运转。自1997年5月投产以来,耐火衬料在材质、种类及施工方式方面进行了诸多改造,取得了良好的效果。 相似文献
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2生产调试情况2.l生料制备系统空载试车正常后,在窑负荷运转前,原料磨于1998年7月2日进行了第一次负荷试车。原料烘干用热量由窑、分解炉和热风炉共同提供,三处重油用量分别为1.ski/h、Iki/h和Iki/h,原料磨产量为200t/h-220t/h(湿量),出磨生料水分为0.9%-l·3%,90pm筛余12%-14%,在窑满负荷(4皿ot/」熟料)运转时,原料磨又进行了负载试车,当窑和分解炉喷煤量分别为8.st/h和10.st/h、热风炉重油量06hi/h、熟料冷却机回收废气量(标况下)回.2x10’m’/h时,原料磨产量可达360t/h(湿量),出磨生料水分… 相似文献
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Heidelberg水泥集团在波兰有3个厂,Gorazdze水泥厂拥有2条3500t/d熟料预热器窑生产线,另外2个厂分别是湿法线和粉磨站,为了提高竞争力,Heidelberg打算提高干法熟料的生产能力,关掉湿法窑。1技改目标该技改投资要达到的主要目的是:降低水泥生产中的消耗,同时还要减小生产给环境带来的不利影响。具体如下:(1)为了满足市场的需求,干法熟料的生产率 相似文献
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1生产线介绍我公司二分厂水泥生产线,是20世纪80年代从丹麦史密斯公司引进的3200t/d生产线。预热器为离线型双系列四级旋风筒,分解炉为史密斯公司的SLC型分解炉。回转窑及预热器主要结构参数见表1。 相似文献
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南阳航天水泥厂技改工程一期3000t/d熟料水泥生产线于2004年4月份点火投产。经过一年多的运行,笔者认为,该生产线的工艺设计整体上较为成功,主机设备选型合理,布置流畅。 相似文献
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0引言哈尔滨水泥厂新建5号窑1000t/d水泥熟料生产线,在设计上采用了RSP型分解炉和五级悬浮预热器的窑外分解技术。该生产线于1992年10月点火,进入带料试生产阶段,到1994年下半年发现预热器四、五级筒的内筒有变形和烧掉现象。经1995年年初检查,五级筒内筒下部已被烧掉约1/3左右,剩余部分参差不齐。形状为极不规则的椭圆形,四级筒内筒在程度上有所减轻,但也很严重,不能继续使用。内筒是预热器的关键部件。在设计中需要单独进行结构尺寸的确定。内筒的结构尺寸对旋风筒的流体阻力和分离效率都有很大影响… 相似文献
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近年来,我院陆续承担了安庆、邗江水泥厂600t/d生产线的设计,现将其设计特点及运行情况公诸同好。1 主要设计特点1.1 工艺过程特点 (1)生料粉磨选用Φ2.8×10m中卸烘干磨或HRM1900立式磨。 Φ2.8×10m中卸烘干磨系统为600t/d五级预热器旋窑生产线配套系统,磨机最大装球量52t,主电机功率800kW,入磨物料综合水分≤5%,生料水分≤1%,入磨石灰石粒度≤25mm,生料细度(0.8mm筛余)10%,设计台时产量45~48t/h。该系统具有对原料适应性强、烘干能力好、粉磨效率高等特点。 相似文献
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0 概述 北京新港水泥制造有限公司系中外合资企业,是天津水泥设计研究院设计的700t/d水泥熟料干法生产线,设计年产熟料21万t,年产水泥30万t。1995年11月投产以来,公司注重管理和技术创新,不断投入对生产线进行技术改造,熟料已达1200t/d(月考 相似文献
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0 引言
武山水泥厂第2条生产线的烧成系统为Ф4m×60m ZAB型立筒预热器窑,预热器为3级旋风加2级立简的组合型式,Ⅰ级简为双列,设计能力1 000t/d,年运转率80%.1992年6月投产以来,因窑系统设备故障多,窑衬寿命短,入窑生料成分波动大,熟料质量偏低,年平均台时产量在32~37t/h之间波动 相似文献