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一、热风炉工作原理简介热风炉主要是向高炉提供一定温度和一定量的热风,以降低高炉焦比。热风炉的工作分燃烧期和送风期,从燃烧转为送风,从送风转为燃烧,中间都存在一个换炉过程。在燃烧期,用燃料加热炉内的格子砖,这是一个蓄热的过程;在送风期,就靠炉内的格子砖的热量,把鼓风机送来的冷风加热到1000℃以上再送往高炉,这是一个散热过程。换炉时间通常用以下方法来确定: (1)定期换炉:给定送风时间,到时间就换。 (2)定废气温度换炉:当热风炉燃烧时,其烟道废气温度达到规定的上限就换炉。 (3)按最佳热效率换炉:根据风温、风 相似文献
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提出了一种在热风炉燃烧器顶部增加空气喷嘴的新型结构,并利用计算流体力学方法建立了炉内燃烧、烟气流动、烟气与格子砖耦合传热的三维数学模型,对比分析了传统顶燃式热风炉与3种带有顶部射流结构的热风炉内流场、CO和温度的分布特点.结果表明:增加顶部空气射流后,燃烧室内形成中心空气与外层空气裹挟煤气的燃烧方式,提高了理论燃烧温度及燃料利用率;与传统顶燃式热风炉相比,顶部6喷嘴和12喷嘴热风炉的蓄热体截面平均温度提升了大约13 K,各个截面的均匀度提升了0.03%~0.5%,送风温度提升了10 K. 相似文献
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通过采取优化高炉煤气系统工艺流程、配置BSK顶燃式热风炉和预热炉、煤气和助燃空气双预热、强化高炉富氧操作和优化热风炉烧炉参数等措施,首钢京唐公司5500m^3高炉热风炉系统实现了在全烧高炉煤气的情况下为高炉提供1300℃风温的目标。同时,通过采取改善原料条件、提高顶压、稳定理论燃烧温度、加大矿批和规范炉内操作等措施,使高炉经济技术指标得到明显改善。 相似文献
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莱钢2#1880m3高炉停炉期间,将倒流休风的原理运用到热风炉"倒流送风"上,采用"反吹法"解决热风炉保温过程中烟道温度较高无法烧炉的难题,用较少煤气烧炉,实现了硅砖热风炉近4个月保温的目的。 相似文献
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湖南省宁乡县八一钢铁厂在推行管式热风炉的多嘴、低位、分段燃烧的先进经验以后,又多方设法改进热风炉,获得了良好的效果。经测定,风温经常维持在770~850℃之间,最高达到过875℃。从炉内废气温度及废气成份测定的结果得知:炉内废气温度相当均匀,沿纵剖面各测点,距离炉底1300毫米以上至拱顶下沿一带,废气温度波动在930—970℃之间;在1300毫米以下的各点,因受到燃烧嘴附近的空气孔进入的冷气流的影响,废气温度也有低于900℃的。废气烟道中的废气温度最高840℃,有时也低于700℃。从热风炉前后左右10个孔中取出的废气试样的分析结果看,除一个试样含有5%的一氧化碳和没有自由 相似文献
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主要分析了通过传感器对高炉炉况和整个生产过程进行控制,包括检测高炉内各部位的温度、压力等等参数,对热风炉煤气燃烧的自动控制以及对送风系统检测和控制。 相似文献
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迁钢2号高炉热风炉系统高风温技术研究 总被引:7,自引:1,他引:6
针对使用单一高炉煤气实现热风炉1250℃以上的风温问题,比较分析国外内各项空煤气预热技术,认为迁钢2号高炉采用高温预热炉和分离式热管换热器等技术相结合工艺方法实现高风温是较佳方案。为此,利用仿真、试验等手段,系统研究了预热热风炉、霍戈文热风炉和混风炉等关键设备的炉内流场、温度场等分布的均匀性问题。研究结果表明,预热热风炉具有炉顶、炉墙温度低、燃烧完全等优点,能满足高风温热风炉系统使用要求,但中心存在回流问题;霍戈文热风炉流场均匀,但存在偏流,燃烧不完全问题;设计简单的混风炉和改进的高风温管道,均能满足使用要求。通过烟气残氧、CO浓度测试表明,预热炉和霍戈文热风炉的燃烧状况与仿真基本一致。投产应用表明,迁钢热风炉系统实现了高风温,降低高炉焦比、煤比,实现了高炉工序的节能。 相似文献
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因九钢3~#高炉热风炉热风出口高温发红并且频繁炸焊跑风,炼铁厂为彻底消除隐患,特制定行之有效的检修方案对热风炉高温及跑风部位进行处理,同时剩余两座热风炉一烧一送维持高炉正常生产,炉内采取相应的应对措施,成功的化解了风温大幅度下降对炉内操作的影响。 相似文献
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