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相似文献
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1.
1前言龙口发电厂水处理设备布置型式为单元制布置四列。除盐方式为二级除盐,离子交换设备包括阳离子交换器、弱阴离子交换器、强阴离子交换器以及混合床离子交换器,此次调整采用正交试验法进行,目的在于:(1)通过调整确定出阴、阳离子交换器再生的最佳控制参数,降...  相似文献   

2.
利用弱酸阳离子交换树脂,处理强酸阳床硫酸再生废液工业试验是在强酸阳床前加前置弱酸阳床的顺流再生工艺,即运行时工业清水首先进入弱酸交换器,然后再串流入强酸交换器;再生时是用1%—2%硫酸再生液对失效的强酸树脂进行再生,其排出废酸液(pH=1~2)再直接输入弱酸交换器,对失效的弱酸树脂进行再生,其排出的废液pH=5~6,流入中和池。  相似文献   

3.
我厂是海滨热电厂,补给水率达45~50%。水处理设备有直径为3米的阴阳离子交换器各5台,最大供水量达550吨/时。水处理方式采用一级除盐和一级除盐加混床,阴阳床改浮床前均为逆流再生。由于原水水质逐年变坏,供水量又大,阴床再生操作频繁最多时每昼夜操作12台次,且石英砂垫层被火碱中的铁污染,造成配水不均使碱耗升高至65克/克当量。故于77年6月至78年3月,分别将五台阴床逆流再生改为运行浮床,  相似文献   

4.
正1概述本系统采用石英砂过滤器+活性炭过滤器+阳离子交换器+阴离子交换器+混合离子交换除盐的处理方式,一级除盐为单元制,其它为母管制。阴床出口装有电导率表和硅表,监测一级除盐设备失效终点。混合床为体内再生混床,采用母管制运行方式。混床出口装有电导率表和硅表监测混床的失效终点。除盐水泵出口母管装有p H计、电导率表、在线硅表。主厂房来压缩空气进入补给水处理间的压缩空气贮罐,供电磁阀和混床再生用气。补给水处理间的罗茨风机,供石  相似文献   

5.
为了提高除盐阴阳离子交换剂运行的经济性,对其进行了一系列综合治理。通过除盐离子交换树脂的活化及复苏、交换器失效点后移、优化再生方式等手段,提高了交换器的周期制水量、阴阳床的工作交换容量、降低了酸碱耗。同时创造了巨大的经济效益。  相似文献   

6.
VVER型核电机组的蒸汽发生器排污水净化系统树脂床再生后,需要进行阳离子交换树脂冲洗及阴阳离子交换树脂联合冲洗。冲洗过程中所使用的除盐水pH值接近于阳离子交换树脂冲洗终点要求,且阴阳离子交换树脂联合冲洗时,阴离子交换树脂再生液NaOH冲洗困难,导致树脂床再生过程废水量较大、树脂床恢复备用时间较长。为此论证了降低阳离子交换树脂冲洗终点的pH值及树脂床联合冲洗排至凝结水的可行性,以此降低VVER型核电机组蒸汽发生器排污水净化系统再生废水量。  相似文献   

7.
国电吉林热电厂采用松花江水直接作为化学制水的水源,生水温度过低,因此在阴离子交换树脂再生时,由于水温过低阴树脂的再生效果不佳,因此造成碱耗增大(冬季更为严重),针对这一情况,采用阴床再生加热技术对阴床再生系统进行技术改造,达到降低除盐水制水成本的目的。  相似文献   

8.
防止对流再生阳离子交换器中间排水装置损坏的措施东风汽车公司热电厂张远柱1问题的提出东风汽车公司热电厂采用的对流再生阳离子交换器,自1984年投产以来,5台2.5m的阳离子交换器(以下简称阳床)的中间排水装置,均遭受不同程度的损坏。支撑槽钢向下弯曲,支...  相似文献   

9.
刘英旭 《电力建设》2005,26(10):9-0
为提高锅炉补给水处理系统的调试水平和调试结果,应使用标准化调试的概念。对阳床+除碳器+阴床+混床锅炉补给水处理系统的标准化调试过程包括阳离子交换器的调试、除二氧化碳器的调试、阴离子交换器的调试、混床的调试、酸和碱喷射器的抽吸试验、一级除盐水的制备、二级除盐水的制备等。使用上述标准化调试是走向高质量调试的可靠而有效的方法。  相似文献   

10.
前言水的离子交换除盐最简单的方法是用H 型的阳树脂以除去阳离子,和OH 型的阴树脂以除去阴离子。这种两床式的固定床系统操作最简单、建造最经济。混床除盐设备只有一个罐,工作时阳及阴树脂混合,再生时两种树脂用水力分开。这种混床的结构及操作较为复杂,设备费用几乎等于两塔系统的费用。本文介绍一种阳交换器和改进混床的两塔除盐系统,它提供高纯度出水,同时再生剂用量低和效率高,而且用不着特殊的或复杂的操作方法或装置。  相似文献   

11.
浅析阴树脂的有机物污染   总被引:4,自引:0,他引:4  
吴三毛 《江西电力》2003,27(5):9-12
系统地分析了阴离子交换树脂有机物污染的机理和基本特征,介绍了几种抗有机物污染的阴树脂类型。着重论述了防止阴树脂有机物污染的方法和有机物污染后的阴树脂的复苏方法。  相似文献   

12.
论述弱碱阴床进水中强酸阴离子、SO2-4分率以及水中CO2浓度对弱碱树脂工作交换容量的影响。弱碱阴床进水CO2浓度高,则有利于树脂交换容量的发挥。在离子交换除盐系统中,当强、弱阴树脂分别置于两个床中串联运行时,将弱碱阴床置于除碳器之前,有利于提高弱碱树脂的工作交换容量  相似文献   

13.
我厂水源为地下水。水质含铁量一般在400~500微克/升,经过机械过滤器与氢离子交换器出口含铁量仍在100~150微克/升。阴离子固定床顺流再生时,运行25~30周期后,由于铁污染,交换容量降低,出口水含硅量增高SiO_2300~60微克/升)碱耗增大(275-335克NaOH/克当量),造成了交换器运行情况不稳定,被迫频繁复苏。浮床投入后,在运行60周期后复苏一次即可。(按总制水量为顺流再生时的4-5倍),因此改浮床后,对减缓铁对树脂的污染,保证阴浮床的正常运行,有明显的效  相似文献   

14.
我厂水处理设备是一级除盐。阴阳离子交换器直径为φ2500毫米,进水装置是塑料弧形排管,紧贴上部封头;排水装置为石英砂垫层,罐内空间充满树脂。正向运行,逆向再生。在垫层上部200毫米处装有体内取样装置,用以控制运行水质。系统中采用150F—35型H~ 水泵,再生系统用水力喷射泵,再生流量30吨/时左右。此系统于1978年6月投入运行,阴床经常出现不正常现象,主要表现是:  相似文献   

15.
目前国内一些高压热电厂中往往由于原水中含有较大的硝酸根,因而造成锅炉的硝酸盐腐蚀,为了解决这个问题,我们采用了化学除盐的方法。在工程中我们采用了如图1的化学除盐的系统。 O—澄清器;B—水箱;H_1—一级H~ 交换器;H_2—二级H~ 交换器;A_2—强碱阴离子交换器;M—水泵。本系统的特点: 1.当没有强碱阴离子交换剂时,该系统可以按石灰二镁剂除矽——综合H~ Na~ ——缓冲Na~ 系统运行,这在目前阴离子交换剂不易得到时,是十分必要的。 2.系统中用二段H~ 交换有下列优点: a.H_1可以饿再生节省H_2SO_4; b.可以避免由于运行人员疏忽而漏过硬度(当H_1应当还原而未能及时还原,或H_1还原后冲洗得不  相似文献   

16.
浑江发电厂于1982年12月,开始应用阴离子交换器再生废液再生钠离子交换器,其工作交换容量(以下简称工交)可达500g-N/m~3左右,用作厂区和家属区的采暖用水取得了成功。经工业试验和两年的运行实践证明,废碱液的回收利用不仅减轻了环境污染,而且其经济效益也比较好。该厂化学水处理年制水量为42万吨,如1985年碱耗平均以55g  相似文献   

17.
强碱性Ⅱ型阴离子交换树脂与强碱性Ⅰ型阴离子交换树脂相比,具有易于再生,工作交换容量高,降解产物污染性小,抗有机物污染好,同弱碱性阴离子交换树脂配套组成双层床时树脂分层物性好优点,但强碱性Ⅱ型阴离子交换树脂的主要缺点是使用寿命较短,一般均不超过5年。  相似文献   

18.
对一级除盐设备出力提高后的出水水质不良进行了分析,原因为树脂深度失效;针对此提出了新的处理方法,即在一级除盐水(置换用水)水质不良时,阳床置换步骤中用0.4%~0.5%稀酸液;并在理论上阐述了阳床置换的机理。同时在运行方式上提出了交换器再生完后,静置8~16小时,投运时再冲洗的新观点,使水质有明显提高。  相似文献   

19.
概况我厂阴离子浮动床是由原移动床交换塔塔体改装而成。77年5月改装后进行调试,6月投运。交换器φ1500m/m,内装717树脂,树脂层高2100m/m共2台,我厂2台浮动床投运以来(7月23日至8月31日)再生71次,送水35400号,平均工作交换容量265克当量/立方米树脂,碱耗61克/克当量,再生水耗3%。  相似文献   

20.
阳双室双层浮动床再生后正洗不合格原因分析与改进建议   总被引:1,自引:0,他引:1  
某化学制水水处理系统工艺流程为阳床-除碳器-阴床,交换器采用双室双层浮动床,经常出现再生后正洗出水不合格,不能投入运行。文章介绍了对阳床进行的相关试验和数据分析,解决了上述问题并提出了其他相关的处理措施,具有非常明显的经济和社会效益。  相似文献   

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