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提高磨机产质量的技术途径 总被引:1,自引:0,他引:1
我公司自1992年以来,在提高磨机生产能力方面进行了大胆的尝试和有益的探讨,获得了可喜的研究成果。目前两台Φ22m×65m闭路生料磨和两台Φ22m×7m闭路水泥磨的台时产量分别达到258t/h和184t/h,为企业创造了巨大的经济效益。1问... 相似文献
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水泥厂磨机电耗约占全厂电耗的60-70%,降低磨机电耗与提高磨机产量是相辅相成的,两者之间有极其密切关系。为了提高磨机产量降低电能消耗,下面简要介绍提高磨机产量降低电能消耗的几种措施。 相似文献
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准确地计算生料磨和水泥磨的台时产量,不仅是车间联产计酬的需要,也是企业技术进步和管理水平高低的重要标志。目前,许多中小水泥厂关于磨机产量的计算多有不够详尽之处,致使磨机台时产量的计算产生偏差,为此,本文力图提出一些较为详细的计算方法,供有关人员参考。 相似文献
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我公司有两台Ф2.2×6.5m双仓圈流生料磨,台时产量一直徘徊在17.5t/h左右,吨生料粉磨电耗23.6kWh。将磨尾风机由Y5-47-6C(风量28800m3/h、2039Pa、功率22kW)改为Y9-38(风量34428m3/h、3000Pa、45kW)后、在磨尾加一台直径Ф750mm高1500mm热风炉,对磨内物料微烘干,台时产量提高至24.4t/h,吨生料电耗降低6.45kWh;2009年8~12月份降低电耗成本24.2万元。 相似文献
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我公司现有两台Φ3.60×70m带余热发电的回转窑,而生料仅有两台Φ2.2×6.5m球磨机(闭路)。如果窑的产量按18t/h计,每小时就需要28吨左右的生料粉(料耗按1.55计),显然目前的生料量不能满足回转窑正常煅烧的需要。如果扩建一条磨机生产线无疑需要投入大量资金,且在短期内无法实现,故只有在现有设备的基础上,通过技术改进提高磨机台时产量。 相似文献
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我厂2.6×13米开流水泥磨,自1987年7月投产以来,由于工艺上种种因素,使磨及台时产量未能达到设计水平,单位电耗高. 相似文献
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随着立窑煅烧新工艺、新技术的发展,以及对立窑窑体综合改造技术的实施,立窑的产量得到了大幅度的提高。原来与之配套的磨机的生产能力则常显得不能满足生产要求。影响了窑的生产能力的正常发挥,因此,提高磨机产量迫在眉睫。 相似文献
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在北方寒冷地区,水泥磨因受气候、土建施工期、基建项目年度投资计划、开工时间、冬储水泥产量等条件的限制,其实际年利用率远低于设计指标。为加大水泥磨生产能力,其设计可根据工厂年度废水泥设计产量、各地气候条件、水泥市场销售淡季日历时间和年设备利用率来确定。 相似文献
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本文通过降低入磨物料粒度、磨机内部结构、研磨体级配调整等措施,使φ2.2m×6.5m闭路水泥粉磨系统产量达到19.5-20t/h,比表面积达到340m2/kg以上,提高了实物水泥的质量,降低了能耗,取得了较好的效果。 相似文献
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针对L/D较大的管磨机开、闭路双流程工艺生产调试,阐述磨内通风,篦板形式等对产质量的影响,及调试中碰到的一些设备问题的处理。 相似文献
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我厂2000t/d新型干法生产线的水泥粉磨是由美国富乐(FULLER)公司提供的一台UMSφ3.8m×12.5m水泥磨和一台48×30HRC(辊压机)组成的闭路磨承担。设计产量P.Ⅱ42.5R水泥为110t/h,比表面积控制指标为3450±150cm2/g。自投产以来,虽然辊压机随机运转率达到80%左右,但磨机产量一直达不到设计要求,水泥年平均台时产量只有75-80t。通过几年的摸索,我们对粉磨系统采取了一系列技术改造措施,使磨机台时产量得以大幅提高,辊压机的随机运转率更是达到95%以上,目前水泥产量稳定在125t/h左右。 相似文献
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1 存在问题 我厂有6台φ2.2m×11m的开路水泥磨,磨尾分别配有一台袋式除尘器。长期以来,由于多种原因,袋式除尘器的实际处理风量较小,不仅影响水泥磨正常生产,而且还造成水泥磨磨头严重扬尘,危害岗位工人的身体健康。主要问题如下: (1)原先的6号水泥磨尾配有ZX_(100-56)型机械振打式袋除尘器(技术性能参数见表1,下称ZX除尘器)。由于ZX除尘器的铭牌阻力为686~882Pa,采用涤纶208滤袋时(技术性 相似文献