共查询到19条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
钢铁冶金过程中,钢水温度以及工艺过程时间的控制非常重要。它直接反映了一个冶金的生产技术管理水平。本文以1993年12月现场采集的转炉-精炼-连铸工艺过程的温度与时间数据为基础,分析了钢水温度时间的控制水平,并提出了一些改进对策,以促进连铸中间包温度命中率的提高。 相似文献
2.
根据供不同连铸机钢水现场测温数据和工艺操作要求,以转炉-精炼(LF)-连铸工艺过程的温度为基础,分析了钢水温度的控制水平,并提出了一些改进对策,以促连铸中间包温度命中率的提高。 相似文献
3.
4.
5.
6.
1钢水温度的测试据统计,1994年因钢水温度波动过大造成的拉坯事故达29炉,约占全年拉坯事故的55%。北满特钢公司二机二流特殊钢水平连铸机生产的铸坯断面为130mm×130mm-185mm×185mm,Φ120-200mm,电炉出钢量:30-40t;中间包容量:7.5t。主要生产钢种:碳素结构钢。合金结构钢、模具钢等钢类。近几年在连铸生产中对钢包、中间包烘烤温度,出钢温度,吹Ar后钢包内钢水温度,抬包至开浇过程温度,中间包内钢水温度等进行了测试。测试的方法主要是在连铸过程用测温枪点测钢水温度和使用红外线测温仪测定钢包、中间包烘烤温度及覆盖渣… 相似文献
7.
8.
本试验采用不同脱氧方法以及通过包内加废钢调温、稠化炉渣和底吹氩等,冶炼连铸用合格钢水。试验结果表明,采用Si-Ca及Si-Al-Ba脱氧可控制钢水中全铝≤0.007%;钢包间隔时间≤17min,出钢温度1660-1680℃,经吹氩处理的钢水可满足连铸工艺的要求。 相似文献
9.
通过对攀钢全连铸投产前板坯连铸钢水过程温度变化规律及其影响因素的调查分析,建立了全连铸条件下钢水过程温度控制制度,并根据现场应用效果及存在的问题,对其进行了优化和完善。 相似文献
10.
连铸中间包内钢水温度是炼钢生产过程的重要工艺参数之一,通过对宝钢炼钢部60t中间包钢水温度的测试,得出了中间包钢水温度变化规律,并利用回归设计建立起中间包钢水温度数学模型。 相似文献
11.
12.
介绍了莱钢在现有工艺设备的基础上,针对LF—RH双联工艺存在的主要问题进行了研究与优化。对LF炉工艺功能进行简化与优化,使其具备快速造白渣、脱氧功能,有效去除渣中氧含量,确保渣中(FeO+MnO)小于1.5%;运用温度控制模型,实现温度控制精准化,有效降低了RH吹氧率,缩短了RH冶炼周期;RH采用真空钙处理技术、增上软吹工艺以及优化环流模式,提高了钢水纯净度,成功解决了连铸机套眼问题;优化RH脱氢工艺。稳定钢中氢含量,同时有效缩短RH处理周期,实现了RH冶炼高效化;形成了一套完整的LF—RH工艺控制技术.取得良好的冶金效果。 相似文献
13.
14.
根据800炉(300t钢包)样本的多元回归分析,建立了60t中间包内钢水温度-T中间包/℃的预测模型:T中间包=-66.7499+1.03196 T-0.76824x₁-0.00750x₂+0.23253t-0.60624 t²-9.39124×10-6t³。 式中:T-钢包到达回转台时钢水温度/℃;x₁-钢包浇铸前搁置时间/min;x2-中间包烘烤时间/min;t-钢包钢水浇铸时间/min。对中间包内预测温度统计分析结果表明,中间包钢水预测温度与实测温度之间的误差小于±5℃ 相似文献
15.
16.
17.
??To rationally assess and optimize the metallurgical effect of an industrially used three- strand asymmetric tundish?? the mixing characteristics of molten steel with different tundish configurations were investigated by residence time distribution??RTD??curves based on the analysis of fluid flow and temperature distribution at four flow control schemes?? and the behavior of the tundish level was tracked by employing volume- of- fluid??VOF??model. The fluid dynamics behavior of the tundish was studied in term of both steady and unsteady service situations with and without fluid flow control devices?? which made it possible to assess comprehensively the metallurgical effect of the given tundish. The results show that the flow control effect of bare tundish is weak. It is observed that there are distinct short- circuit flow and large proportion of dead zone?? together with the non- uniform temperature distribution and the flow state discrepancy among the three strands?? which will accordingly lead to the quality difference of the bloom castings. The improvements on the fluid flow characteristics and the temperature distribution have been observed in tundish with the combined application of baffles and turbulence inhibitor. The proportion of dead zone is decreased by 13. 28%?? the temperature difference is only 0. 5K among three outlets?? along with an improved fluid flow consistency. Additionally?? studies also show that this arrangement may have large steel level velocity and level fluctuation during ladle change period. That is likely to bring about exposure?? reoxidation and even slag entrainment of molten steel. Attentions should be paid to the control of the ladle change interval?? inlet flowrate and the moment height of liquid level. 相似文献
18.
Nb 微合金化钢连铸异型坯表面温度分析 总被引:3,自引:1,他引:2
采用CIT-M型红外测温线性化传感器测定了马钢Nb 微合金化钢 SM490YB(%:0.09~0. 13C, 1.35~1.50Mn,0.04~0.06Nb)异型坯在连铸过程中的表面温度,结果表明异型坯横向表面温度不均匀;在二冷 区测量位置和矫直区,铸坯表面温度基本处于SM490YB钢的低温脆性区(650~750℃);在二冷2段由于支撑 棍间间隔喷水冷却,温度回复大于冶金规则允许的最大限度100 ℃/m。SM490YB异型坯浇铸应采用弱冷工 艺,同时调整冷却喷嘴的布置,以提高异型坯表面质量。 相似文献
19.
摘要:多流中间包各流钢水流动与温度状态差异是造成高端特殊钢连铸坯质量一致性差的重要原因之一。针对国内某钢厂特殊钢大方坯连铸用4流T型中间包边部流和中部流实测温差较大问题(4~7℃),基于实际工况特点,进行了中间包冶金行为的热流体动力学数值模拟研究,揭示了原型中间包边流水口响应慢及各流一致性差的原因;提出一种控制钢水流动和流间温差的内腔结构改进措施,可使包内钢液温度均匀性得到明显改善。其中,理论最小流间温差可降低到1℃以内,实测流间温差在0~3℃之间,较原型大大减小。同时指出,基于热流体动力学数值模拟优化中间包结构、提升多流中间包全铸流冶金效果一致性在特殊钢长材生产中具有重要意义。 相似文献