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针对重钢1200米~3高炉开炉投产后发生的各类生产事故,分别对主铁沟、余铁凼、干渣沟、铁水沟、余铗沟、出铁场平台等进行了改造和调整。在工艺总体布置结构上,采用了“保温型双余铁凼"布置新工艺,可使生产连续进行,大量减轻工人劳动强度,避免各种事故发生,其经济效益可观。 相似文献
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下塔吉尔钢铁公司高炉从1992年开始使用平炉初渣冶炼钛磁铁矿,从而,降低了高炉含钛炉渣(TiO2为10%左右)的粘度,抑制了碳化物和粘渣团的生成发展。在平炉初渣占高炉配料3.5%,降低焦比4.5kg/t铁,提高高炉生产率1.3%,改善了生铁质量,降低生铁含硫量,提高其含钒量,同时使平炉车间的冶金残渣得到废物利用。 相似文献
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本文总结了该厂自1979年以来经过改进渣口材质、改进熔炼工艺和铸件结构,使高炉小渣口的质量有了很大提高,其使用寿命提高了3倍。从减小渣口使用量、减少高炉休风和增加生铁产量方面分析了其经济效果。对今后进一步提高渣口质量提出了初步意见。 相似文献
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生铁含硫技术的经济分析 总被引:1,自引:0,他引:1
鞍钢改善生铁质量的根本途径,一是改善原燃料条件(首先是化学成分和冶金性能),二是提高操作人员的技术素质,维持高炉炉况稳定顺行。实践证明,生铁质量随含硫量的降低而提高。在炉况正常,炉温[Si]为0.5~1.0%区间,生铁含硫每增减0.01%时,焦炭消耗将增减15kg/t铁;[Si]降低0.01%,高炉增产约1.7%(不是线性关系)。根据炼钢生产的需要,以及强化高炉生产的需要,为了生产低硫铁,焦炭的含硫量应控制在≤0.60~0.65%,争取100%喷吹烟煤煤粉,建立烧结综合混匀料场,炼铁厂应严格控制砂口过渣等。 相似文献
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济钢炼铁厂350m^3高炉的低风温、低富氧生产,使高炉冶强降低,产量下降,同时理论燃烧温度偏低,一定程度上制约了高炉提煤节焦、降低生铁成本;在产量降低的同时,高炉生产所需动力费用仍正常发生,又进一步影响了高炉单位生铁成本。通过分析计算得出了控制适宜的富氧率(3%),既可实现大喷煤又可进一步改善高炉生铁成本状况。 相似文献
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夏朝禹 《金属材料与冶金工程》1993,(4):29-30
本文用《生产法》求得高炉的富锰渣和富渣生铁的分焦比,其数值基本符合实际,对高炉富渣生产的工艺技术、成本核算、产品结构(铁渣比)调整、节焦降耗都有一定应用价值。 相似文献
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铬渣是铬盐厂生产铬盐后剩余的有毒废渣,主要成分为CrO_3,经烧结后毒性基本消除,变为Cr_2O_3,进入高炉经高温熔炼后,毒性完全消除。1 生产工艺 高温熔炼铬渣生产含铬生铁与冶炼普通生铁主要生产工艺是不同的。冶炼普通生铁是以生产合格生铁为主要目的,同时生产副 相似文献
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高炉冶炼过程中,降硅是一项重大节能增产措施。既可降低高炉焦比和提高产量,也可促使转炉炼钢实行无渣或少渣冶炼,从而降低炼钢成本。本文分析了国内外高炉冶炼低硅生铁的技术现状、硅的还原机理,提出了高炉冶炼低硅生铁的技术措施。 相似文献
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通过对锰铁高炉入炉含锰原料采取加强过筛、提高熟料率及入炉品位、降低渣量等精料措施.采用高风温、富氧及脱湿鼓风等改善鼓风质量的手段,对锰铁高炉进行强化冶炼。制定合适的工艺参数:锰铁高炉理论燃烧温度控制在2300~2350℃,生铁高炉理论燃烧温度保持在2050℃以上;提高了锰金属回收率,改善了锰铁高炉技术经济指标。 相似文献
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在介绍3 200 m3高炉炉料结构及其配料中的高Al2O3来源、高铝矿对高炉冶炼的要求及降低生铁硅含量意义的基础上,重点介绍降低生铁硅含量在3 200 m3高炉的生产实践。在生产实践中,济钢炼铁厂根据渣中的Al2O3主要来自高铝烧结的现状,对3 200 m3高炉加强原燃料质量管理,优化高炉操作制度,重点加强对风口前理论燃烧温度、渣中Mg O含量及布料制度的管理,实施低硅高热的低硅冶炼模式,实现了生铁w(Si)0.4%的目标。 相似文献
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国内高炉冶炼炉渣中MgO有不断提高的趋势。我公司高炉渣中的MgO已出过去的5~6%提高到9~10%,并且还要继续提高。唐钢、首钢等高炉渣中MgO为13~15%,冶炼低硅低硫生铁效果良好。河北涞源钢铁厂(1984年前属我公司)100m~3小高炉全部用涞源的高MgO矿冶炼,渣中MgO高达24~26%,一般认为很难正常冶炼,可是多年的生产实践证明:这么高的MgO,高炉不仅能正常生产,而且炉况非常顺行,基本不崩料、不悬料、不结瘤,且生铁质量 相似文献
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本文通过介绍高炉冶炼生铁采用矿、焦混装,利用部分焦丁代替冶金焦听收到的效果,建议通过试验将该项技术推广应用于高炉锰铁和富锰渣生产。 相似文献