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目前,我国的小水泥企业,多数采用普通立窑生产,由于立窑的结构构造不够完善,普遍存在着断面通风不匀,即边风过盛、中部通风不良的问题。因此,立窑中部的物料得不到充分煅烧,化学反应不够完全,影响熟料的产量和质量。过去曾采取过许多技术措施,如:升高中心风管,差热煅烧等等,虽有一定效 相似文献
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为解决立窑通风不均匀问题,我厂设计了一种水冷顶吹中心风管(简称顶吹风管),并在1.5×6.5米普通立窑上进行了生产性试验,效果较好。现将这种风管的设计和实验情况介绍如下,供参考。一、顶吹风管的设计顶吹风管是综合了立窑升高中心风管和“窑中塞”的设想设计的(见《水泥》1978年增刊号)。升高中心风管是立窑的一项重要技术改革,由于风管升高,送风的位置接近锻烧带,充足的空气有利于熟料的煅烧和矿物形 相似文献
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在立窑煅烧过程中,为了进一步提高熟料的产质量、降低热耗,首先要解决的是窑内风量分布不均的问题。各立窑厂及有关科研设计部门都对此进行了多方探索。本文试图对此问题进一步探讨。重点在于阐述中心风管对窑内均匀布风的作用,以及如何完善原有升高中 相似文献
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用蜂窝立窑解决立窑通风不良的探讨关炜良福建省龙岩市红坊熟料厂(364013)立窑自问世以来,一直存在着边风过剩中间通风不良的致命缺点。为此诸多水泥工作者曾设计和实施过:立窑中心通风管顶吹技术、腰风技术、塔式卸料、花瓶式窑型、差热煅烧等技术。有的失败,... 相似文献
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生料中掺入熟料对成球性能的影响陈汝良,陈益兰广西大学(530004)生料球质量的优劣,对立波尔窑及立窑煅烧都有一定的影响。用立窑煅烧水泥熟料时,窑内填满了物料,流体阻力很大,需用很高的风压鼓入空气才能穿透料层进行煅烧。因此窑内阻力的大小及窑内通风均匀... 相似文献
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立窑升高中心风管后,由于减少了窑内熟料空气的阻力和窑门漏风(正常情况下,鼓风机风压从1,000下降到700毫米水柱。风量从80增加到90米~3/分),相应地增加了入窑燃烧的风量,显著地改善了窑中部燃烧反应的条件,强化了反应速度.基本上消除了窑内结大块现象,底火分布均匀。窑的热工制度较为稳定,从而为立窑高产、优质、低消耗和安全生产创造了良好的条件。例如,广东省东山水泥厂升高立窑中心风管后.产量显著提高,见表1。 相似文献
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三、立窑煅烧偏火的处理(一)立窑煅烧时可能发生的几种不正常情况1.偏火偏火又称偏窑,是指窑内底火不均匀。底火有浅有深,有薄有厚,通风也出现不均匀的情况。偏火处窑面通风不良,湿料层和生料层很厚,料面没有火苗和火星,料层发硬发僵,钎子插不动,此时窑内阻力变大。严重的偏火会造成抽心、塌边或塌窑等。 相似文献
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立窑是水泥工业中最早使用的煅烧设备。它与回转窑相比,具有设备简单、投资省、上马快和热耗低、单位容积产量高的优点。但立窑的一个主要缺点是熟料质量不均匀,总体质量差。生料成分不均匀,料煤配比及拌和不准确、不均匀等都是造成熟料质量差的重要原因。但就立窑和回转窑相比,主要是煅烧不均匀的问题。能不能做到均匀煅烧,如何实现均匀煅烧,这是提高立窑熟料质量的一个根本问题。本文拟就实现均匀煅烧的一个关键因素——立窑内均匀通风问题,谈一点初步探讨的意见。一、造成立窑通风不均匀 相似文献
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添加晶种水泥窑煅烧技术,在立窑厂中应用得到了较好的效果,预分解窑煅烧中存在有大量循环熟料粉尘可作晶种,分析其在窑煅烧中的作用,以利加强窑的操作,进一步提高窑的产质量。1 预分解窑中的熟料粉尘 进入分解炉或预热器的生料经回转窑煅烧后由冷却机冷却输送到熟料库。冷却机冷却熟料后的热 相似文献
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1.水泥立窑筒体的隔热保温国内标准设计机立窑,筒体窑衬与保温层厚度只有500毫米,而国外一般是1000毫米。水泥厂一般用石棉粉、珍珠岩制品、矿渣棉制品等作保温材料,导热系数较大。因此,立窑筒体外表面温度普遍较高,既造成大量热损失,也破坏立窑的煅烧秩序,影响水泥熟料产、质量的提高。采用岩棉保温技术,在立窑筒体内壁贴上岩棉板,在外壁增加150毫米保温层,使窑衬与保温层厚度增加到650毫米,可以明显降低立窑筒体外表面温度(如表),改善立窑煅烧状况,提高熟料产质量,降低煤耗。韶关公路水泥厂,应用岩棉保温技术后,全黑生料烧失量从41~42%降到40~ 相似文献
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15 水泥立窑有哪几种煅烧方法? 答:按燃料配入生料中的状态划分 15.1 普通煅烧法(白生料法) 普通煅烧法是在制备生料时不配煤,而在成球之前掺入一定比例的粗粒无烟煤(一般要求85%通过3mm最好小于1~2mm,然后成球入窑)。 15.2 黑生料煅烧法 黑生料煅烧法是将燃料用煤全部与生料按比例配合后混合粉磨,再成球入窑,粉磨后的生料因混有煤而呈黑色,故称黑生料或全黑生料。 15.3 差热煅烧法 立窑内煅烧熟料时,边部与中部物料所需热量不同。边部由于与窑壁接触,一部份 相似文献
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近几年来,随着立窑水泥生产技术和熟料煅烧理论的不断进展,水泥立窑在窑体结构上业已发生了深刻的变革。经过多年的分析研究和实践探索,我们分别在φ2.0×8米普立窑和φ2.5×10米塔式机立窑上,对传统的直筒窑体内部几何形状,进行了扩大冷却带、缩小窑口和增设倒喇叭三项改进后,降低了料层通风阻力,加强截面均匀通风,改善烧结反应气氛和强 相似文献
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预湿搅拌机断轴原因分析白静波(黑龙江庆安县水泥厂)立窑顶加水成球工艺是近几年发展起来的新技术之一。采用此技术可使料球的粒度均匀,抗冲击,抗压和热稳定性等工艺性能得到显著改善。使立窑通风阻力降低,煅烧迅速均匀,改善了煅烧工人的劳动强度和环境卫生,并使立... 相似文献
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我国机立窑煅烧操作中传统的加料方式是“压二肋、提中间、盖边火”,多年的实践证明,这种操作方法解决了由于窑壁效应等因素引起的二肋通风阻力小、上火快的特点,达到了最大限度地让窑内阻力趋于平衡。近年由于科技的发展,我国机窑结构、设备等有了许多改进,各种新技术不断出现,许多厂在煅 相似文献
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中心通风机立窑风管漏料问题及对策廖仁琪福建省龙岩市三力水泥厂(364002)中心通风塔式机立窑存在中心风管漏料的现象。漏下的物料不断积存,达到一定量时将堵塞进风管,使主风管道阻力增加,鼓风机电流剧增,以致被迫停风机,从排渣管清除风管积料。我厂清理漏料... 相似文献