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研究了离子氮化工艺参数对L2和LY12二种铝合金渗氮层的组织和结构的影响。应用SEM,X-射线衍射分析,XPS和TEM等方法对渗氮层的组织、相结构、渗氮层的化学成分与价态进行了分析。结果表明,渗氮层由A1N和含N的α-Al固溶体及微量的Al2O3所组成。随着离子氮化温度和时间的提高,渗氮层的厚度随之增加。 相似文献
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铝合金离了渗氮层的组织结构研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了离子氮化工艺参数对L2和LY12二种名合金渗氮层的组织和结构的影响。应用SEM,X-射线衍射分析,XPS和TEM等方法对渗氮层的组织,相结合渗氮层的化学成分与价态进行了分析。 相似文献
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针对Q235钢采用常规气体氮化,其耐腐蚀性能日渐不能适应工程应用要求的问题,探索了添加稀土催渗剂对Q235钢进行稀土催渗氮化的方法.详细研究了渗氮工艺对氮化层厚度的影响.测量了渗氮试样表层硬度沿渗层深度的分布及耐蚀性能与渗氮工艺的定量关系.所有实验与观察均为稀土与常规2种渗氮试样在相同条件下平行操作并做对比分析.采用X光荧光谱仪测量了渗层稀土元素的分布.用X射线衍射仪测量了渗层的相组成.用金相显微镜观察了2种渗氮试样的显微组织.研究结果得出,稀土催渗氮化比常规氮化显著增加了氮化层的厚度,其显微硬度与耐腐蚀性能大幅提高.600℃下渗氮2 h为最适宜的稀土氮化条件. 相似文献
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《理化检验(物理分册)》2016,(10)
为了提高24Cr2Ni4MoV钢零件的表面硬度和耐磨性,对24Cr2Ni4MoV钢进行了离子氮化工艺试验研究,应用光学显微镜和扫描电子显微镜等仪器对520,550,570℃共3个温度离子氮化试样的显微组织、氮化层深度、表面硬度、表面渗氮层脆性、脉状组织等进行了检测分析,并应用能谱仪对渗氮层中氮化物成分进行了分析。结果表明:24Cr2Ni4MoV钢具有良好的氮化效果,其最佳离子氮化温度为550℃;试样在550℃氮化后,不仅氮化层的各项性能均满足标准技术要求,而且提高了渗氮速率,缩短了渗氮时间。 相似文献
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本文分析了4Cr14N114W2Mo钢制件经一般气体氮化的渗氮层产生裂纹和剥落等缺隔的形式和主要原因。试验论证了氨氮氮化和离子氮化等工艺方法在解决渗氮层常见缺陷方面所起到的作用和取得的效果。 相似文献
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采用低压等离子渗氮工艺对NiTi合金进行了渗氮处理.氮化处理后NiTi合金表面硬度升高.XRD测试结果表明在合金表面形成了一层TiN涂层,在TiN涂层下为Ni3Ti相.电化学腐蚀测试表明经氮化处理后合金的耐腐蚀能力大为提高. 相似文献
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外加热式离子氮化高速钢的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用外加热方式在管状反应室中对高速钢试样进行离子氮化,对氮化层的厚度变化、表面硬度及冲击韧性随H2/N2、渗氮温度及时间的变化进行研究。并且对普通离子渗氮试样与外加热离子渗氮试样进行比较 相似文献