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顶吹炉的“一炉三段”直接炼铅工艺技术不仅资源利用效果良好,而且节能、环保,在国际上居领先水平。先进的工艺需要低成本的支撑,炉衬的成本在顶吹炉运行成本中占有举足轻重的地位。如果炉衬使用寿命短,导致炉期缩短,运行成本必然增加,影响到“一炉三段”的产业化应用。因此,改进顶吹炉的布料方式,保护炉衬,延长炉期,从而减少维修成本,提高成本效益,以达到延长炉寿的目的,顶吹炉综合效益才能充分体现出来。本文主要介绍了延长顶吹炉炉期的技术改造方法和实际运用的效果。 相似文献
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以通用的热传导模型为基础,建立了气化炉复合炉衬的传热模型,采用有限单元法计算,研究了不同炉内温度水冷管侧给热系数、耐火浇铸料导热系数及渣钉布置密度对复合炉衬温度分布的影响.结果表明:炉内温度对复合炉衬温度影响显著,炉内温度越高,复合炉衬的温度也就越高;耐火浇铸料导热系数与炉内温度有相似的影响,不过其影响效果不如炉内温度影响效果显著,而且随着耐火浇铸料导热系数的增大,炉衬温度增加逐渐减小;随着水冷管侧给热系数或渣钉的布置密度的增加,复合炉衬的温度逐渐降低. 相似文献
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诺兰达炉炉结炉村控制爆破拆除 总被引:4,自引:1,他引:3
诺兰达炉炉结炉衬每两年须拆除一次,由于振动和高温等原因,目前国外均采用机械法拆除。根据对大冶公司冶炼厂诺兰达炉炉结炉衬的高温减振爆破拆除的实践,详细介绍了爆破拆除方案的选择、炮孔布置参数、装药量、装药结构、起爆网络和安全防护措施。通过对整个爆破过程中振动监测,得出了诺兰达炉炉结炉衬完全可以用控制爆破快速拆除的结论。 相似文献
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云铜艾萨熔炼技术应用浅析 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了云南铜业股份公司采用艾萨炉工艺熔炼铜精矿的工业实践情况, 并与原有电阻熔炼工艺进行了对比。由于艾萨炉工艺的引进消化, 熔炼能力、硫的捕集能力、杂质的脱除能力得到大幅提高, 并大幅降低了生产能耗。 相似文献
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铁精矿碱金属含量控制的研究 总被引:1,自引:1,他引:0
铁精矿中碱金属含量,当超过一定限度之后,对高炉生产会带来许多危害。近几年国内外考查和研究表明,碱金属(K_2O、Na_2O)会引起球团膨胀、炉壁结瘤、腐蚀炉衬、降低炉子寿命等弊病。因此,加拿大、美国、瑞典等国家不断深入开展此项工作的研究,国内对此问题也逐渐引起重视,并把碱金属含量列为衡量铁精 相似文献
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高炉喷煤是现代高炉冶炼的一项重大技术革命,煤粉喷枪寿命直接影响喷煤操作与高炉正常生产,因此探索喷枪破损机理、研制长寿命喷枪成为高炉喷煤技术的重要课题。作者对某高炉实用喷枪进行跟踪监测,在正常工况下,材质为1Cr18Ni9Ti的喷煤枪平均寿命为32天。失效原因为表面氧化和煤粉流冲蚀磨损所致。本文从反应热力学分析了喷枪外表面氧化损坏机理,并由微切削理论解释了喷枪内壁出现沟状磨损痕迹及气固两相流动导致喷枪下半部分先磨损破口的原因。 相似文献
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目前云南铜业股份有限公司已形成年产矿铜20万t的生产规模,由于艾萨炉技改工程的完成,生产工艺发生了变化,电炉渣含铜品位也提高了近一倍,回收利用电炉渣将为公司创造巨大的经济效益。公司电炉渣采用水淬骤冷方式冷却,处理难度高于缓冷渣。通过多次试验,可采用磨矿—浮选工艺进行处理。 相似文献
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金隆闪速炉精矿喷嘴运行实践 总被引:6,自引:1,他引:6
介绍了金隆闪速炉中央喷射扩散型精矿喷嘴的运行情况、操作的改进及改进后的效果 ;通过反应塔壁温度的变化 ,分析了喷嘴出口空气速度、分布空气量、中央氧量等对喷嘴运行的影响 ,分析了反应塔下生料的原因及对策 ,提出了降低反应塔炉衬温度、保护反应塔顶和塔壁的措施 ,指出了喷嘴结构改进的方向。 相似文献
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简述了碱性炉衬的特性及失效机理,介绍了炉衬打结、烘炉、烧结的操作要领。实践表明,在中小电炉上严格炉衬的筑炉工艺要求,具有显著的技术效果和经济效益。 相似文献
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通过液态高铅渣直接还原炉内侵蚀铬镁耐火砖的物理性能检测、化学成分分析以及SEM扫描电镜和EDS能谱检测分析,研究了在高温、强还原性气氛和碱性炉渣等熔炼环境下,还原炉内不同区域铬镁耐火砖的破坏机理。研究发现,液态高铅渣直接还原炉渣线区耐火砖表面损毁主要由熔渣氧化物侵蚀引起;熔池区耐火砖表面为熔渣侵蚀,没有明显的过渡带;高温还原性气体沿耐火砖显气孔进入耐火砖内部是导致炉顶区耐火砖表面结构变疏松的主要原因。通过化学成分以及晶体结构检测分析,发现铅、铜和砷等金属渗透引起的结构性破坏是造成渣线区和熔池区铬镁耐火砖损坏的主要因素;耐火砖内铁氧化物组分被还原引起的结构改变是导致炉顶区耐火砖结构疏松的主要因素。 相似文献
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韶关冶炼厂塔式锌精馏炉燃烧室热工数值仿真与结构优化 总被引:3,自引:1,他引:2
采用计算机全息仿真和现场测试方法研究韶关冶炼厂塔式锌精馏炉燃烧室内温度场不均匀问题。仿真和现场测试结果显示燃烧室内温度分布不均匀,呈现北侧和上部温度比南储和下部温度高的“三角形”分布,仿真和现场测试结果偏差小于3.5%。温度场“三角形”分布的原因是空气和煤气流量不均衡。优化试验确定出燃烧室喷口尺寸最优组合,优化后燃烧室内温度分布均匀性大大提高,气相最高温度降低51K,塔盘外壁温度分布标准差降低31.9K,有效利用热提高5.9%,产量将随之提高。 相似文献