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浅谈破碎车间(厂)设计 总被引:1,自引:0,他引:1
对于破碎车间(厂)而言,新建的大、中型企业,一般多采用三段一闭路破碎工艺流程,近年来,随着高效新型破碎设备的引进和使用,较多采用两段一闭路破碎工艺流程。既节约了建设资金,又降低了破碎加工成本。 相似文献
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我公司在投产时具有500t/d破碎、750t/d磨浮生产能力。但自2001年起,矿山生产随着每年探明地质储量的增加,有必要少花钱(共计120万元)而再次扩大选冶生产能力(从750t/d增大至1000t/d),即相当于建一座250t/d选冶厂(投资约1000万元)。为此,对选冶公司的破碎系统,由过去两段一闭路,增至三段两闭路,即增加一台西蒙斯1600mm圆锥破碎机,并增加一台综合筛分设备。 相似文献
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我矿公司选矿厂2003年技改前选厂处理量为20万t/a。选厂处理的矿石为中等硬度,硬度系数f=7左右,选厂工艺流程:破碎采取二段一闭路.磨矿为一段闭路流程,浮选采用优先浮选法,脱水采用两段闭路流程。产品为铅精矿、锌精矿、硫精矿三种产品。破碎给矿粒度350mm以下,破碎产品粒度16mm.破碎生产能力50t/h。主要碎磨设备如表1。 相似文献
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黄金矿山在工艺流程允许的情况下,提高磨机的生产效率 可获得较大的经济效益。为达到此目的,现在一般提倡“多碎少磨”,即控制破碎系统的产品,降低进入磨机的矿物粒度,提高磨矿效率。 为达到“多碎少磨”的目的,现在一般采用2种方法:一是选用新型超细碎破碎设备,改变原破碎系统流程或代替原来的破碎设备另一种方法是在原有设备的基础上,稍做改动,通过控制各破碎设备的排料口间隙,减小破碎产品的粒度。 1存在的问题 莱州金仓矿业有限公司仓上金矿选矿厂 1993年投入生产,破碎采用三段一闭路系统,根据所选矿物的性质,采用… 相似文献
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安庆铜矿破碎系统原使用老式的弹簧圆锥破碎机,设备老化严重,破碎效率低下,处理能力明显下降,无法满足选厂的生产需求。采用美卓HP300型液压圆锥破碎机代替原中碎PYBT2200标准弹簧圆锥破碎机、将细碎前YA1848单层振动筛筛孔由16 mm×16 mm改为13 mm×13 mm方形孔,用美卓HP200型液压圆锥破碎机替换原细碎PYD1750弹簧圆锥破碎机对破碎系统进行改造,不但降低了破碎作业能耗和产品细度,而且提高了生产能力和破碎效率,大幅节约了生产时间,实现了选厂节能降耗。改造经验对于其他类似选厂破碎系统的优化具有参考价值。 相似文献
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我 公司选矿车间有2台PE -60颚式破碎机 ,由于其螺栓螺母易松动 ,导致设备故障频繁 ,严重制约选矿车间的正常生产。经实践 ,我们在颚式破碎机几处加上防松减震弹簧 ,取得了较好的效果。1弹簧在破碎板固定螺栓中的应用破碎板作为颚式破碎机中直接与矿石接触的重要零部件 ,其状况关系到破碎效率。在生产过程中 ,破碎板与矿石作用 ,导致破碎板楔铁磨损及螺栓振动、螺母松动 ,造成极大的噪声污染 ,严重时破碎板脱落设备停车 ,影响正常生产。我们设计了螺栓防松动及自紧装置 ,较好地解决了此问题。该装置由内弹簧压盖(图1a)、弹簧和外弹簧(图1b)… 相似文献
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针对原破碎系统存在的问题,将中碎机——PYBФ2200液压标准圆锥破碎机改造为美卓HP500破碎机,降低了破碎产品粒度,提高了生产能力,取得了很好的效果。 相似文献
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原煤在破碎站破碎后直接进入选煤厂车间,经过筛分破碎、跳汰、重介等一系列处理后进入产品车间,皮带作为主要的运输工具,在筛分破碎车间将产生大量的粉尘和可呼吸性粉尘,严重影响工人的工作环境,甚至是生命危险。 相似文献
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提高破碎筛分设备生产能力的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对破碎设备排矿口和破碎比的调整,并对筛分设备进行改进,提高了破碎设备的处理能力,保证了合格的破碎产品粒度,为破碎作业提出了更合理的工作制度. 相似文献
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分级破碎技术的发展趋势 总被引:1,自引:0,他引:1
文章在总结分级破碎设备的研究推广经验的基础上,提出了"处理能力大、破碎粒度大"(两大)和"可靠性高、破碎强度高"(两高)是分级破碎技术的发展趋势。 相似文献
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日本破碎设备制造发展概况 总被引:6,自引:0,他引:6
本文简要介绍了所考察的日本三家公司概况及其破碎设备的生产、应用情况和几种具有代表性的破碎设备的性能和特点。日本生产的破碎设备自有它的特色,尤其是在自动化控制方面值得我们学习。 相似文献