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通过分析和改进现有回收氯乙烯精馏残液的装置,对提纯其中的二氯乙烷,最大限度地回收其中的氯乙烯组分进行了技术改造,最终使二氯乙烷的有效浓度大幅度提高,高沸物的产品质量得到了提升,提高了经济效益,并对现有的组分进行初步氯化加成实验室试验,取得了基础数据,为进一步改进奠定了基础。 相似文献
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采用1,2-二氯乙烷作原料,经氯气氯化、氢氧化钠溶液碱解制得偏氯乙烯。确定了氯化、碱解过程的最佳工艺条件。与目前国内工艺路线相比,本工艺路线具有以下特点:过程较为简单,生产成本大幅度下降,产品纯度高,三废排放少,是一条较为先进的工艺路线。 相似文献
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分析计算了精馏分离氯仿-二氯乙烷过程中塔板数和回流比对其汽液相平衡的灵敏度,计算结果显示,要设计一台合适的普通精馏塔,现有的相平衡数据精度不够,但其精度可满意萃取精馏塔的设计要求。 相似文献
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分析了电石法氯乙烯精馏高沸物的组成,介绍了分离、提纯氯乙烯和二氯乙烷的新工艺与应用效果,对装置运行中出现的问题进行改进后的运行结果做出了归纳总结. 相似文献
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二氯乙烷裂解生产氯乙烯技术的改进 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了二氯乙烷裂解生产氯乙烯工艺,阐述了影响二氯乙烷裂解的因素,对改造后的裂解炉进行了热量衡算。技术改进后,裂解炉的生产能力增加20%、节能31%。 相似文献
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介绍了改进检测PVC树脂中残留氯乙烯及1,1-二氯乙烷的方法。采用固上顶空法、GDX301(180~250μm)填充柱(内径2 mm、柱长1 m)分离氯乙烯及1,1-二氯乙烷效果好,峰形好,加入的标准样品回收率:氯乙烯为89.4%~104.0%、1,1-二氯乙烷为102.4%~110.0%;相对标准偏差:氯乙烯0.51%、1,1-二氯乙烷1.11%;氯乙烯与1,1-二氯乙烷检测限分别为0.02、0.1μg/g。该方法操作简便、耗时少,色谱分离结果能满足检测要求,标准曲线线性好,准确度、精密度能满足分析检测的要求。 相似文献
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氯乙烯合成高沸残液的一种新用途 总被引:1,自引:0,他引:1
本文讨论了聚氯乙烯生产中的氯乙烯高沸残液,经蒸馏处理后,代替1.2—二氯乙烷做溶胀剂,用于制001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂的有关工艺条件及试验结果。为氯乙烯高沸残液的综合利用,开辟了一个新的用途。 相似文献
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阐述了对二氯乙烷裂解炉的炉管、钢结构、炉墙砌筑、保温等方面的安装安全质量的监督检验工作内容。 相似文献
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二氯乙烷和氯乙烯单体的市场分析与生产技术 总被引:1,自引:0,他引:1
评述了二氯乙烷(EDC)的世界产能和需求、氯乙烯单体(VCM)的世界产能、近期EDC和VCM的扩能项目和生产技术进展,以及我国EDC和VCM装置的建设近况。 相似文献
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在电石法生产聚氯乙烯过程中,乙炔与氯化氢在转化器内反应生成氯乙烯的同时,还产生了1,1-二氯乙烷、乙醛/二氯乙烯、三氯乙烯、三氯乙烷等高沸点有机化合物,高沸物为活泼的链转移剂。在聚合反应中能降低聚合度及反应速度,造成高分子支化,影响树脂的颗粒形态,因此必须控制单体中高沸物的质量分数在100×10-6以内。冀东氯碱公司使用垂直筛板精馏塔将高沸物与氯乙烯分离,氯乙烯由塔顶进入成品冷凝器,经冷却后变为液态单体进入单体贮槽;高沸物由塔釜底部定期排入蒸出釜内,在蒸出釜内回收氯乙烯,残留的高沸物排入地沟或回收利用。其流程示意如图1… 相似文献
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通过增加转化器台数、对回收单体进行精制处理、为石墨泵增加变频器、对氯乙烯蒸发式冷凝器加装远传信号等技术改造,提高了氯乙烯合成及精馏系统的生产效率和产品质量,增加了产能,降低了劳动强度。 相似文献
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评述了二氯乙烷和氯乙烯单体生产技术的国内外进展,剖析了世界和中国的市场现状和前景。 相似文献
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