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HP295钢中夹杂物对钢瓶拉延性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对HP295焊瓶钢制作的钢瓶封头缺陷进行分析,找到了影响钢瓶封头拉延性能的原因。结果表明,拉延焊瓶封头出现开裂是由于钢中集中分布的稀土夹杂物所致。皱折缺陷与钢中存在带状组织、钢板厚度不均以及拉延工艺有关。 相似文献
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通过对梅山HP295热轧板生产焊瓶过程中冲压开裂件进行试验分析,找出梅山HP295冲压开裂的原因,并提出提高HP295产品质量建议。 相似文献
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主要对本钢产的车轮轮毂用钢BG420CL钢在冲压成型过程中出现的开裂进行了研究,通过低倍检验、金相检验及扫描电子显微镜断口观察发现钢板冲压开裂是连铸坯表面的裂纹缺陷残存在成品表面形成裂纹源而引起的。 相似文献
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本文针对焊接气瓶用钢冲压开裂现象,从化学成分、力学性能、非金属夹杂物、微观组织等方面进行了分析,最终得到焊接气瓶钢表层缺陷和大型非金属夹杂物是导致冲压开裂的原因,两者单独或联合对钢的冲压性能起到不利作用。 相似文献
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700MPa以上级高强汽车大梁钢的冲压开裂现象一直是困扰该类钢种使用的主要问题。控制夹杂物、中心偏析及剪切面修磨等手段可以降低冲压开裂的概率。侧重从热轧工艺角度寻找导致带钢冲压开裂的原因及机制。通过分析对比正常带钢及冲压开裂带钢的组织、力学性能、加热及粗轧温度制度、精轧卷取温度制度、轧制速度的不同,同时考虑热装制度的影响,详细分析了热轧工艺各参数在750MPa级高强大梁钢冲压开裂缺陷中可能起到的作用,为该类钢种的生产提供了有益的经验。结果表明,保证精轧区轧制速度是降低冲压开裂发生率的重要热轧生产手段。 相似文献
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对SUS430铁素体不锈钢冲压制品侧壁开裂样品进行研究分析,开裂钢卷45°方向的r值为0.6,正常钢卷45°方向r值为0.75,开裂钢卷45°方向r值较低。通过SEM分析开裂处,主要是富含Mg、Al、O的镁铝尖晶石类夹杂导致SUS430原料在冲压过程中抗45°方向变薄的能力降低,因此造成侧壁出现开裂。现场通过采取提升第一炉钢水纯净度控制措施,连铸钢包钢水全氧含量达到了40mg/L以下,钢水纯净度得到了较大的提升,后续跟踪改进后的SU430钢卷,冲压开裂现象已经得到了明显的控制。 相似文献
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以鞋包头用50号钢在同一退火工艺下,出现三种不同的冲压结果为前提。通过对试件化学成分、力学拉伸、非金属夹杂物和金相组织等项目的检测,对比分析和探讨了造成试件开裂的原因。结果表明:化学成分不是开裂的主要因素;非金属夹杂物的含量和形态影响开裂;而退火后的金相组织决定是否开裂。 相似文献
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针对汽车用户用S420MC酸洗板制作汽车底盘控制臂时出现冲压开裂缺陷的现象,进行现场跟踪试验,并对缺陷样品进行化学成分、显微组织及力学性能检测分析,表明带钢横向强度较高、延伸率偏低且钢板存在硫化锰等夹杂物是引起开裂的主要原因,通过优化成分和工艺设计等措施,有效解决了用户冲压开裂的问题. 相似文献
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