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塔河油田自采用了优快钻井工艺、简化井身结构,实行“长裸眼”钻井以来,上部裸眼井段相对浸泡时间大大增加,钻井液密度上低下高且地层存在多套压力体系,导致渗漏、缩径、阻卡、垮塌、扩径等问题更为突出.以新疆塔河油田TK249井为例介绍了其地质分层情况以及二开4200多米长裸眼井段穿越多套复杂压力地层的钻井液技术施工难点.针对长裸眼井段钻遇不同地层所出现的不同问题,分别选用了抑制能力强的聚合物钻井液和抗高温能力强的聚磺钻井液体系成功的解决了该井段地层易发固相污染、起下钻阻卡引起长井段划眼、卡钻以及下部地层易发生掉块、井塌等复杂问题. 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2017,(2)
水平井开发钻遇碳质泥岩和煤层段,煤层和碳质泥岩胶结疏松,新井眼钻开后地层应力被释放和水化膨胀分散,极易导致坍塌掉块形成大肚子井眼,造成蹩钻、起下钻阻卡甚至井眼报废等恶性事故。水平段钻遇不同程度的微裂缝,发生渗透性和失返性漏失引起井下复杂,导致钻井难以继续。采用具有防塌和防漏能力封堵型聚磺钻井液,并优选出了封堵型聚磺钻井液体系配方,该钻井液具有较强的防塌和防漏失能力,较强的润滑能力,能有效地提高钻井速度,同时提高储层保护性、改善钻井液流变性、钻井液抗污染性强,预防井下事故效果好。 相似文献
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为了解决陆丰古近系地层在钻井过程中出现的起下钻困难、卡钻、井径扩大、电测卡钻等井壁失稳问题,在分析了传统聚合物钻井液体系利弊的基础上,结合已有钻井液资料,分析井壁失稳原因,采用一种适合于珠江口盆地古近系地层的硅酸盐钻井液体系。本文主要分析了陆丰区块珠江口盆地地层特点及现有硅酸盐钻井液存在难点及对策,并对优化后硅酸盐钻井液在珠江口盆地古近系地层的应用情况进行分析和评价。结果表明,硅酸盐钻井液体系应用过程中性能稳定,抑制性良好,在较临井降低钻井液密度0.09g·cm~(-3)的情况下,整体井眼规则,钻井及测井期间无井下复杂情况发生,在珠江口盆地古近系地层应用取得了成功,有效解决了井壁稳定与钻井液密度之间难平衡问题。 相似文献
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面临老油区开采含水较高,产量较低的特点,水平井能够扩大油层露面积,是提高油气井单井产量、油气采收采有效手段之一。高44平1井是部署老油区高44断块的第一口水平井,该井从明化镇造斜,地层压实程度低、不稳定,且二开眼段长,井底水平位移大,井身剖面设计要考虑防碰难题,造成施工工艺复杂、难度大,易发生卡钻事故。实钻表明:水平井钻井技术不断加大应用,钻井过程在水平段出现的卡钻事故也频繁出现,现场主要采用大t位上提下放活动钻具、反复震击、在卡钻附近泡解卡液、爆炸松扣、填井侧钻等方法处理,若处理不当,损失巨大。通过对高44平1井钻井过程中发生卡钻事故过程及处理情况进行总结,井身结构、轨迹剖面设计、钻具组合、钻井液性能、人为操作因素等分析本井发生井下复杂的原因,汲取事故处理失败的惨痛教训,探讨预防水平井水平段井下事故发生的措施,提高水平井安全施工能力具有参考意义。 相似文献
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YM7-15H为塔里木盆地塔北隆起轮台凸起英买7潜山构造带的一口开发水平井,设计垂深5249.1m,斜深5580.77 m。由于地层岩性复杂,地层压力系数差异大,施工中钻井液技术难度大。针对不同井段地层岩性,采取不同的钻井液体系及相应的现场维护措施,解决了上部地层易发生的阻卡、压差粘卡、泥包、地层缩径、盐水侵等复杂情况和盐膏地层阻卡的难题,顺利钻至目的层。 相似文献
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随着河南油田勘探开发的的深入,大斜度井、水平井及非常规井等特殊工艺井的增加,钻井难度急剧增大,在张店油田、泌阳凹陷的大斜度井、水平井在钻井过程中,采用聚合物防塌钻井液体系,由于粘土矿物含量高(I/S相对含量达33-50%),多次出现了缩径、坍塌、卡钻及钻头泥包等井下复杂情况,如张20井出现两次卡钻,泌页HF1井频繁发生钻头泥包,由于井壁多次严重坍塌、阻卡等井下复杂情况,最后导致回填侧钻,说明水基聚合物钻井液体系的抑制性已不能很好地解决钻井过程中出现的复杂情况。腐植酸铝-胺基水基钻井液是一种强封堵、强抑制的水基钻井液,该钻井液含有一种胺类抑制剂、腐植酸铝,并与其它处理剂等,该体系具有良好抗盐膏、抗温性、良好的封堵能力,有利于水敏性地层、大段泥页岩地层的优快钻井。针对泌阳凹陷、张店油田泥页岩、伊蒙混层含量高,泥岩易水化分散,页岩层理发育,水敏性强,钻井过程中易出现井壁坍塌、钻头泥包等问题,为此形成腐植酸铝-聚胺钻井液体系,现场应用表明该体系能较好封堵泥页岩的微裂缝,解决泥页岩的坍塌。 相似文献
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张宝峰 《中国石油和化工标准与质量》2014,(23)
对酒东“红层”坍塌问题进行了分析,寻找出了造成井下事故、复杂的因素,将以往在深井段减弱钻井液抑制性的阳离子钻井液体系进行了改进,优选钻井液处理剂,结合地层特点和前期钻井液使用情况,试用强抑制性阳离子钻井液体系。今年酒东新开钻5口,全部使用阳离子钻井液。钻井过程中,钻井液抑制防塌能力增强,未出现“红层”坍塌现象,紫红色泥岩起下钻未发生过阻、卡,复杂损失率大幅度下降,钻井速度和周期明显缩短,钻井液性能易于维护,满足了优快钻井的要求。 相似文献
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车古平1井是部署在胜利油田车镇地区的一口重点预探井。该井为水平井,水平位移长1320m,三开水平段长873m,且水平段主要位于易塌的二叠系地层。针对井壁稳定、井眼清洁和润滑防卡三大技术难点,经过大量的室内试验,确定了在车古平1井三开水平井段采用聚醚润滑防塌钻井液体系。现场应用表明,该体系流变性较好,抑制能力、润滑能力及润滑能力较强。应用该钻井液体系,较好地解决了该地区二叠系地层的井壁稳定问题,保证了钻进施工的顺利进行,基本上能满足胜利油田车镇地区长水平段钻进的需要。 相似文献
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马向阳 《中国石油和化工标准与质量》2014,(9):147-147
龙26-平3井是设计在松辽盆地中央坳陷区龙虎泡构造上的一口水平井,二开采用低粘高切油包水钻井液体系,水平段钻进时因旋转导向仪器故障起下钻10趟,完钻井深3910.00m,完钻起钻至1936.00m突然发生键槽卡钻,震击、泡柴油无效,爆炸松扣未成功,原钻具倒扣下击无效,超级震击器震击解卡。本文总结分析了此次键槽卡钻事故处理过程中出现的问题和成功做法,为类似井型卡钻事故的处理,积累了宝贵的经验。 相似文献
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长北气田采用大位移双分支水平井开发,随着水平段的不断延伸,钻遇泥页岩的概率大大增加,原有低伤害聚合物钻井液不能满足要求。通过室内和现场试验,研制出了适合长北气田水平段钻进的甲酸钠加重聚合物钻井液。模拟井下条件,甲酸钠加量不超过18%时,岩心的伤害恢复率可达到85%以上。该钻井液体系在长北气田8口双分支水平井水平段进行了成功应用。现场施工中,井眼始终处于良好的净化和稳定状态,该体系有效解决了因地层均质性差而引起的井壁不稳定问题,成功解决了长北气田在水平段砂泥互层的钻井难题,多口井获得高产气流。 相似文献
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鄂尔多斯盆地中蕴藏着丰富的石油资源,大部分为“低渗、低压、低孔”的致密油。基于此,采用水平井的方法对油井资源进行开发,有利于提升油井产能。对比直井段,鄂尔多斯油田水平井段更易出现井壁坍落、漏油等现象,使用钻井设备钻至后期会增加定向摩阻,极易造成卡钻等复杂情况,不利于长水平井段钻井液的防滑性能。对此,本文就鄂尔多斯盆地中生界油田钻井液技术进行探讨,并提出科学的应用策略,希望供以参考。 相似文献
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聚胺仿油基钻井液是一类以聚胺抑制剂和MEG(甲基葡萄糖甙)为主要处理剂的新型钻井液体系,在川西中浅层水平井中得到广泛应用。室内实验表明,该钻井液流变性、抑制性和润滑性较好;现场应用表明,该钻井液性能稳定,抑制性强,润滑性好,水平段井径扩大率较小,起下钻摩阻较低,能够满足川西中浅层水平井的钻井需要。 相似文献
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伊朗雅达区块地质构造复杂,施工过程中易出现缩径、石膏侵、沥青污染、井涌、井漏、压差卡钻等井下复杂情况。现场采用KCl聚磺润滑防塌钻井液体系及非渗透润滑封堵防塌钻井液体系,辅助相应的现场钻井液维护处理工艺,解决了地层泥岩水化、石膏侵及压差卡钻等复杂情况,顺利钻至目的层,给该区块其它井的施工提供了技术保障。 相似文献
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樊154-平1井是胜利油田第一口小井眼长水平段水平井,也是胜利油田第一口在低孔低渗区块实施长水平段分段压裂改造以期获得较高产能的局重点试验井。该井完钻井深4066m,水平位移1517.30m,水平段长1230.00m。该井上部地层岩性胶结疏松,易发生坍塌,钻井液的主要作用是抑制地层粘土造浆;水平段岩性主要为泥页岩,钻井液应增强抑制性,防止发生严重的井壁垮塌掉块。因此,针对钻井液要满足润滑、携岩、井壁稳定和油气层保护以及低钻井成本等多项因素,三开水平段采用铝胺高性能钻井液,该钻井液防塌、抑制和润滑防卡能力强,保证了钻井施工的正常进行,该井安全钻至井深4066m。 相似文献